120t转炉裙板的改造
2014-03-24张丽红
张丽红
(山钢集团莱芜分公司莱钢炼钢厂,山东 莱芜 271104)
120t转炉裙板的改造
张丽红
(山钢集团莱芜分公司莱钢炼钢厂,山东 莱芜 271104)
通过对120t转炉裙板现状的分析,提出了一系列的技术攻关和解决措施,克服了影响裙板寿命的不利因素,有效解决了制约生产的难题。
转炉;裙板;寿命;改造
一、现状分析
1.炉壳寿命缩短
银山型钢炼钢厂120t转炉裙板采用Q235B钢板制成。1#、2#转炉投产不到3个月,吹炼过程中自炉口溢出1 000℃钢渣致使Q235B钢板裙板全部变形,导致裙板与裙板缝隙变宽,最宽达70cm左右,大量高温钢渣沿缝隙进入裙板下,与炉壳、裙板粘结在一起,使炉口积渣严重,直接制约了转炉的生产。炉壳厚度为70mm,正常使用寿命为7~8年。目前炉壳在内外高温的侵袭下,经氧化最薄处约65mm,估计炉壳2~3年就必须更换,寿命大幅缩短。
2.转炉进回水金属软管易损坏
转炉生产的部分关键部件:水冷炉口、炉帽、托圈进回水金属软管等位于裙板与炉壳之间的空间内。由于大量钢渣进入,金属软管氧化严重,造成软管漏水,必须及时更换,更换难度大、时间长(8h)。
3.裙板维护费用高、工人劳动强度大
由于裙板采用Q235B钢板制成,而且溢钢后内外侧被钢渣包围,极易变形。每月需对裙板进行5~6次维护,对变形裙板进行简单矫正(在线无法完全矫正),打包箍进行加固。每次维护至少需要4~5h。每次维护前需要进行大量的清渣工作,需4人连续清渣1.5h。不仅增加了维护费用的支出,而且增大了工人的劳动强度。
4.炉帽积渣使设备安全可靠行性降低
由于部分钢渣位于炉壳及裙板间隙内无法清除。凝结在炉体上部,致使转炉重心上移,若制动失效或操作不慎,炉口会在重心上移的作用下转向下方,使钢水全部洒出,造成重大事故。
5.裙板检修时间长
以11次计划检修为例,每次检修时间为6h,其中裙板检修时间几乎占检修总时间的70%。
二、改造措施
1.材质
首先将裙板材质由Q235B钢板改为耐热铸铁RTCr。两种材质性能对比见表1。
表1 两种材质性能对比
2.结构
将裙板结构进行重新设计,由原来的整板改造为拼接板,以增加其强度,减少变形。同时将裙板支架重新设计,将中间架宽度由原来的95mm增加为160mm,原有的螺栓孔加长,并且在底部增加横支架,以适应其受热变形。炉口处留有一定间隙,采用12块钢板封闭,以便对裙板下面的管道进行维修(图1)。各部件改造具体情况见表2。
图1 裙板改造后局部剖视图
表2 各部件改造情况
三、改造效果
将裙板材质及结构进行改造后,裙板将不再发生变形现象,克服了由于裙板受热变形导致的螺栓受剪力增大而频繁损坏的问题,提高了裙板的使用强度和使用寿命。炉体减少了沾渣,得到了很好的防护,炉壳的使用寿命提高了一倍。裙板的分割,不但提高了铸造质量,而且便于吊装、维修和维护,大幅度降低了维修人员的劳动强度和维修时间。
同时,也取得了良好的经济效益,每座转炉6年可减少6天因更换炉壳所需的检修时间,多创造效益40多万元;每年每座转炉节约维修费用约10多万元;每座转炉6年减少1次炉壳更换,节约费用100多万元。
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