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加热炉燃烧器燃烧功率反馈电路的设计改造

2014-03-21徐畅孙文剑大庆油田采油五厂

油气田地面工程 2014年5期
关键词:值班室电位器加热炉

徐畅 孙文剑 大庆油田采油五厂

加热炉燃烧器燃烧功率反馈电路的设计改造

徐畅 孙文剑 大庆油田采油五厂

为了更好地监测加热炉温度,反映实际的燃烧器输出功率和燃气配比,在燃烧器伺服马达上加装旋转式可调电位器(0~1 kΩ),在加热炉双燃烧器上增加可调电位器,信号处理电路可以直接变相反映出输出功率。于2012年对12台加热炉井进行试验,停机次数大大减少,系统设备得到保护,避免了因输出功率大造成的气化和燃气量的浪费。在值班室工人可以直接看到加热炉输出功率及配风量的大小,便于实时控制,可减少事故的发生,避免启、停机,节能降耗,减少维修费用,同时具有一定的社会效益。

加热炉;燃气配风比;燃气质量

1 火焰监控系统存在的问题

完善加热炉火焰监控系统工艺可提高燃气质量,降低运行故障率,保证安全生产。目前,油田生产中加热炉火焰监控系统中的系统安全保护功能不够完善,在对加热炉火焰监控系统的日常管理和维护工作中,发现冬季生产中由气源质量引起的启炉故障占总故障率的30%左右,主要原因是以前加热炉控制看不见反馈信息,值班工人都是大概估计加热炉的温度变化,从而造成加热炉控制不稳,供热不均衡,严重的使加热炉气燃烧真空。

2 反馈电路设计改造

启停故障导致燃烧器、机电设备完好运行率的指标下降,也降低了设备的使用寿命。改造前看不到输出功率信号,不能自我控制功率,而且一旦造成故障,气量出不去,掺水恢复困难;值班工人只能凭直觉和经验加大火或减火。改造后可以避免启停微机,实时监测和调节信号,可以清楚看到加热炉温度、燃气配风比、输出功率,避免加热炉燃烧真空。

综合以上因素,对加热炉火焰监控系统燃气监测温度是非常重要的。

为了更好地监测加热炉温度,反映实际的燃烧器输出功率和燃气配比,在燃烧器伺服马达上加装旋转式可调电位器(0~1 kΩ),在加热炉双燃烧器上增加可调电位器,信号处理电路可以直接变相反映出输出功率。把现场输出功率信号传到值班室、并设计了标准信号转换电路,在值班室触摸屏上可以直观地看到燃烧器的输出功率变化情况。改造后的电路如图1所示。

图1 改造后电路

3 现场应用

于2012年对12台加热炉井进行试验,停机次数大大减少,系统设备得到保护,避免了因输出功率大造成的气化和燃气量的浪费。在值班室工人可以直接看到加热炉输出功率及配风量的大小,便于实时控制,可减少事故的发生,避免启停机,节能降耗,减少维修费用,同时具有一定的社会效益。

4 结论

把被控参数放在12台加热炉的加热段进行试验。通过大量的录取和分析现场数据,并进行控制参数的不断调整,改造后加热炉监控系统控制效果良好,使生产运行可靠,可以提高安全性,减少故障率,减少设备损坏,节能降耗。这种改造装置可以在油田加热炉、锅炉上推广应用,有效地解决加热炉的燃气质量、过滤器堵的问题,具有较高推广应用价值。

(栏目主持关梅君)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.5.051

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