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大庆乙烯装置无排放开工实施要点

2014-03-18高加东周小彬

江西化工 2014年1期
关键词:裂解气裂解炉乙烯

高加东 李 华 周小彬

(1.大庆石化分公司化工一厂,黑龙江 大庆 163714;2.大庆石化工程有限公司,黑龙江 大庆 163714)

一、背景

随着石化技术的飞速发展,市场竞争日趋激烈,为形成规模效益,大庆石化公司乙烯装置在原有年产乙烯30万吨的基础上逐步进行48万吨/年、60万吨/年生产能力的改扩建,再加上2012年异地新建60万吨/年乙烯生产装置的顺利开车,最终形成E1、E2、E3三套乙烯装置并存,达到120万吨/年的生产能力。通过提高乙烯、丙烯、氢气等主、副产品的产量,降低单位产品的能耗。

而对于乙烯装置开车来说,一直都是一个物耗、能耗较大的操作。裂解炉投料,然后启动压缩机,按流程向后系统进料,这种开车方式会造成大量物料排放至火炬,对经济效益及周边环境产生很大的影响。

二、传统开车方式及弊端

以下以前加氢、前脱丙烷工艺流程为例,简要介绍传统开车方式。传统开工方式基本思路和装置流程一样,沿流程从前到后,只有装置运行数据以及组成分析达到正常运行条件后,物料才进入到下一流程,不合格物料通过压力控制放火炬。主要步骤如下:

1.裂解炉投料后,启动裂解气压缩机,送入碱洗塔及后系统;

2.对高压脱丙烷塔进行调整,此时高压脱丙烷塔没有回流,塔顶C4含量很难合格,加氢反应器无法投用,不合格的产品由高压脱丙烷塔回流罐调节放火炬;

3.高压脱丙烷塔顶C4含量达到300ppm以下后,将碳二加氢反应器投入运行,逐渐调整各段入口温度,为避免“飞温”,反应器要提前注入CO进行钝化,并且逐个床层进行调整,不合格的产品仍由高压脱丙烷塔回流罐;

4.加氢反应器出口炔合格后,向前冷送出物料,前冷开始降温,此时不合格物料由氢气和再生气压力调节阀控制放火炬;

5.前冷温度合格后,预切割塔与脱甲烷塔建立液位,由于脱甲烷塔及脱甲烷塔塔釜物料组份较重再沸器很难加热,应及时排放这些物料;

6.当脱甲烷塔甲烷含量合格后,向脱乙烷塔进料,脱乙烷塔进料后进行调整,不合格产品由脱乙烷塔回流罐压力控制放火炬;

7.脱乙烷塔调整时,乙烯塔全回流操作,脱乙烷塔塔顶物料合格后向乙烯塔进料,乙烯产品合格后停止放火炬。

传统开工方式的弊端:

1.开工过程的每一步调整,不合格物料都要排放火炬,造成大量的物料浪费。

2.由于在高压脱丙烷塔及加氢反应器调整时,前冷无法进物料,不能进行预冷,延长了开工时间。

三、无排放开车的实施要点

传统开车方式造成大量物料排放,对装置的经济效益及周边环境产生很大的影响,尤其是对目前新设计装置能力较大,如采用传统的开车方式,物料损失和放火炬量更大,其弊端表现的更为明显,因此探讨无排放开工就具有非常重要的意义。

经过分析研究,大庆石化初步形成“充分利用现有三套乙烯装置的优势,采用老区裂解气先打通流程进行调整,实现无排放开工”的基本思路。实施要点如下:

1.通过无排放开工线把三套乙烯装置连接起来,作为实现任何一套乙烯装置无排放开工的基础。

利用无排放开工线将E1装置裂解气压缩机三段吸入(0.65MPa.G)的裂解气引至E3装置急冷水塔,将裂解气压缩机系统全线充压到0.3MPa.G,而后启动E3装置裂解气压缩机,并利用该线使裂解气压缩机升至正常转速,同时投用碳二加氢反应器,加氢合格后向前冷系统进料,前冷系统升压完成后,投用循环甲烷和氢气开工线,建立大循环操作,对前冷进行降温,打通后分离系统全流程。

2.利用装置自身各不凝气返段间流程增加系统循环量,减少物料排放。

在裂解气压缩机启动前,通过装置的开工乙烯和丙烯流程,将E3装置的丙烯塔、低压脱丙烷塔建立全回流,脱乙烷塔用气相乙烯充压至正常操作压力。然后利用这些系统的不凝气线向裂解气压缩机段间返回乙烯、丙烯,增加系统内的乙烯和丙烯循环量,从而实现在不投用裂解炉的情况下,打通从裂解气压缩机到冷箱、脱甲烷塔、脱乙烷塔和碳二加氢反应器的整个流程,最终在不投用裂解炉的情况下,调整各系统温度、压力、组成等指标达到或接近设计参数。

3.投用裂解炉

待各系统温度、压力、组成等指标达到或接近设计参数后,再投用2台液相裂解炉及循环C2/C3裂解炉,退出甲烷和氢气开工线,尾气并入燃料气系统,H2放火炬。各产品合格后,投用第4台裂解炉。

这样可以实现在乙烯装置各个系统建立起正常的物料平衡,在各操作参数基本正常的前提下,投用裂解炉,基本实现无排放开工的目的。

四、存在问题及可持续改进点

1.由于流程的限制,脱乙烷塔无法实现在裂解气压缩机开车前建立全回流,这样只能在裂解气压缩机开车后积累一定量物料后才能实现脱乙烷正常运行,延缓了装置产品的合格时间。

改进措施:在装置下次停工检修期间,脱乙烷塔增加一条开工液相乙烯线,这样就可以实现在裂解气压缩机开车前脱乙烷塔建立全回流。

2.甲烷和氢气建立大循环建立后,大循环和尾气进燃料气两个流程无法实现同时投用,所以会造成氢气和甲烷一定量的放火炬。

改进措施:在甲烷和氢气大循环线并入压缩机一段吸入罐前增加一个调节阀。这样可以实现大循环和尾气进燃料气两个流程同时投用,可以大大减少开工期间氢气和甲烷的放火炬量。

3.由于流程限制,在开工初期,脱甲烷塔塔釜物料不合格(重组分过多),此部分物料如进入乙烯塔,会延缓乙烯产品合格时间,同时也会造成乙烯塔内重组分的积累;此部分物料如不进乙烯塔,只能放火炬,这样会造成不必要的物料损失。

改进措施:配置一条脱甲烷塔釜采出到预切割塔釜采出线的流程,这样在开工初期,投用此条线,在脱甲烷塔釜物料合格前把物料送入到脱乙烷塔进行分离,这样既加快了乙烯产品合格的时间,同时也减少了物料的不必要损失。

五、结语

1.本次开车突破以往开车做法,实现了在裂解炉投料前乙烯装置全流程打通,各系统操作基本达到正常。

2.相比传统开车方式,每次开车的物料损失降低80%以上。此开工方法在2013年E3装置两次开车过程中得到了成功应用,大大降低了周边环境污染压力。

3.改变了传统乙烯装置开车方式,真正意义上实现了节能降耗、降本增效的目的。

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