多氢酸体系酸化技术在镇北油田的应用
2014-03-18郑苗罗跃长江大学化学与环境工程学院湖北荆州434023
郑苗,罗跃 (长江大学化学与环境工程学院,湖北 荆州434023)
陆小兵 (中石油长庆油田分公司油气工艺研究院,陕西 西安710018)
安科 (中石油新疆油田工程技术公司,新疆 克拉玛依834000)
镇北油田延10油层组属于低渗透砂岩储层,主要欠注原因有:①由于长期开采,地层黏土矿物等运移堵塞油水渗流通道;②注入水矿化度相对较低,黏土矿物水敏性较强,造成黏土晶格膨胀使孔喉愈加细小;③注入水为Na2SO4型,地层水为CaCl2型,水质不配伍产生了CaSO4垢加重了地层堵塞。常规土酸酸化通常酸液与岩层反应时间短,作用半径小,不能实现深部解堵,且HF能与黏土矿物反应造成二次沉淀堵塞地层[1];新型的缓速酸液工艺体系如SHF工艺体系等,不是工艺太繁琐就是无法针对强水敏或酸敏性的地层使用[2]。因此,研发了适用于低渗砂岩油藏的清洁缓速多氢酸体系,该多氢酸体系是用一种复合膦酸与氟盐反应生成HF,该复合膦酸含有多个氢离子,故被称为 “多氢酸”[3]。
1 主要药剂与仪器
1)主要药剂 NaCl、KCl、CaCl2、MgCl2·6H2O、Na2CO3,分析纯;HCl、HF、HBF4、HAc、CA,化学纯;多氢酸体系 (自主研发);延10储层天然岩心。
2)主要仪器 岩心流动试验仪 (荆州现代石油科技有限公司);2PB00C系列平流泵 (北京卫星制造厂);电热鼓风干燥箱 (天津市华北实验仪器有限公司);水浴锅 (金坛市鸿科仪器厂);电子天平(赛多利斯科学仪器有限公司)。
2 试验方法
2.1 螯合Ca2+性能评价
室温下配制200mL过饱和的CaCl2溶液,溶液呈混浊状态,加入一定量的多氢酸后观测溶液浊度变化。
2.2 抑制氟化物沉淀性能评价
室温下,采用蒸馏水配制一定量含有Ca2+、Na+、K+、NH+4的盐水溶液和不同体系的酸液,将酸液与盐水按体积比1∶1混合后,分别向各混合溶液中分多次加入等量的碳酸钠固体以调节溶液pH值,观察溶液现象。
2.3 溶蚀率测定
将延10储层岩心经过洗油干燥处理后粉碎,通过40目的试验筛,将过筛的岩样混匀待用。量取一定量的酸液于烧杯中,50℃下水浴恒温15min后,倒入已准确称量的岩样,并开始计时。待反应完全后过滤,将残样连同滤纸放入干燥箱中105℃下干燥,直至恒重,计算岩样溶蚀率。
2.4 岩心流动试验
试验温度50℃,将延10储层天然岩心洗油,并饱和地层水;先注入水驱替测岩心渗透率K1,再注入0.5PV前置酸 (2%HCl+2%缩膨剂)(配方中百分数为质量分数,下同),继续注入1PV主体酸 (8%HCl+6%多氢酸体系+1.5%HAc+0.5%CA),反应8h后返排残酸,再用注入水驱替测得岩心渗透率K2。
3 结果与讨论
3.1 螯合钙离子试验研究
图1为过饱和CaCl2溶液中加入多氢酸前后现象对比图,可以看出,过饱和的氯化钙溶液呈混浊状态,加入多氢酸后溶液变澄清。这是由于多氢酸是一种膦酸酯类物质,能通过 “低限效应”螯合多价金属离子[4],将溶解过剩的Ca2+变成可溶性的螯合离子。结果表明,多氢酸对Ca2+具有良好的螯合能力,可以防止镇北油田因水质不配伍产生硫酸钙垢而堵塞地层孔隙。
图1 加入多氢酸前 (a)后 (b)过饱和CaCl2溶液现象
3.2 抑制氟化物沉淀研究
试验中盐水配方为:2%KCl+2%NaCl+2%MgCl2+2%CaCl2;酸液配方为:12%HCl+3%HF (酸液1),9%HCl+3%HF+3%多氢酸 (酸液2)。将盐水和酸液分别混合后,调节pH值,试验结果见表1。
酸液1前两次加入碳酸钠后溶液已出现浑浊和沉淀现象,而酸液2第3次加入碳酸钠后才有微浑浊现象,说明多氢酸能够吸附金属离子,抑制氟化物沉淀的生成。多氢酸能通过吸附作用吸附Na+、K+、Ca2+、Mg2+等离子,防止这些离子与F-、SiF2-6形成氟化物沉淀和氟硅酸盐的沉淀[4]。因此,避免了常规酸化容易产生二次沉淀的问题。
3.3 缓速性能研究
室内分别配制了土酸体系 (5%HCl+1%HF+1.5%HAc+0.5%CA)、氟硼酸体系 (10%HCl+2%HBF4+1.5%HAc+0.5%CA)、多氢酸体系 (8%HCl+6%多氢酸+1.5%HAc+0.5%CA)。3种酸液体系对延10储层岩心的溶蚀率与时间的关系如图2所示,土酸体系具有与岩石反应过快的缺陷,4h溶蚀率即达最高值,导致酸液的穿透距离短,地层深部或远井地带酸化效果差。5h后溶蚀率降低,表明反应产生了二次沉淀。氟硼酸体系溶蚀率较低,酸化效果较差,且6h后溶蚀率明显减低,产生二次沉淀易堵塞地层。多氢酸体系在8h时溶蚀率达到最大值29%,反应速率较土酸明显减缓,能够大幅增加酸岩作用时间,增加酸液作用半径,提高酸化效率。随着反应时间增加,溶蚀率增至最大值后趋于平稳,表明反应并无二次沉淀产生,因而多氢酸体系具有良好的缓速酸化效果。
表1 氟化物沉淀试验现象 (室温)
3.4 多氢酸岩心流动试验
试验中所用延10储层岩心尺寸Ø2.517cm×7.003cm,孔隙度0.858,气相渗透率1.24mD。多氢酸体系酸化处理前后压力与岩心渗透率的变化见图3,可以看出前置酸液和主体酸液酸化前后,岩心渗透率分别为0.176、0.198mD,最终渗透率比K2/K1为1.1235,渗透率提高12.35%。水驱压力由2.1MPa降至1.7MPa,表明多氢酸体系酸化效果良好,降压增注效果明显。
图2 不同酸液体系缓速效果对比
图3 多氢酸体系岩心流动试验
4 现场应用
2013年9月至12月,应用多氢酸酸液在镇北油田延10储层酸化施工2口井,油压分别降低了5.2、2.7MPa,累计增注670、190m3,表明多氢酸酸液体系研究取得了较好的试验价值和推广效果。具体措施效果见表2。
表2 现场试验效果统计表
5 结论
1)相较土酸、氟硼酸体系,多氢酸体系具有良好的缓速效果,能够延长酸岩反应时间,实现深部酸化,改善油水渗流通道。
2)多氢酸体系对Ca2+、Mg2+等金属离子具有螯合和吸附作用,因此具有防垢和抑制产生二次沉淀的作用。酸岩反应过程中不会产生二次沉淀伤害地层,并解决了镇北油田延10储层注入水与地层水不配伍的问题。
3)室内岩心模拟试验和现场试验表明多氢酸体系降压增注效果良好,建议加大试验井次并通过现场试验进一步优化措施施工工艺,提高措施有效率,延长措施有效期。
[1]郭文英,赵立强,陈冀嵋,等 .多氢酸体系酸化效果的室内试验研究 [J].中国海上油气,2007,19(1):52~54.
[2]李年银,赵立强,刘平礼,等 .多氢酸酸化技术及其应用 [J].西南石油大学学报,2009,31(6):131~134.
[3]Ginodl P.A new acid for taste stimulation of sandstone reservoirs [J].SPE37015,1996.
[4]郭文英 .砂岩储层多氢酸酸化技术研究 [D].成都:西南石油大学,2006.