基于综合节能的整流变压器最优运行工况研究
2014-03-17罗隆福胡是亚许志伟佘双翔贾恒
罗隆福 胡是亚 许志伟 佘双翔 贾恒
摘要:应用于金属冶炼、化工电解等行业的大功率整流变压器,其线圈铜阻随温度升高而增大,相应的基本铜耗也会增加;冷却装置的投入不仅能控制整流变压器在温升限值内运行,还能降低绕组温度实现降耗,但该过程加大了冷却装置的能耗,系统的整体能耗是否最低就需要根据实际情况进行分析.本文结合某铝业公司工程实测数据,对整流变压器损耗与温升关系,冷却功率与温升关系进行了深入研究,通过优化计算得到整流变压器的最优运行工况,即系统综合能耗最低时的温升及需投入的冷却功率,为整流变压器综合节能提供了理论依据和有效方法.
关键词:整流变压器;冷却装置;温升;优化;节能
中图分类号:TM422 文献标识码:A
电解铝行业历年来都被称为“高耗能产业”. 2011年全国总耗电量4.75亿万千瓦时,电解铝行业耗电量就占5.4%,而就该行业本身而言,其电力成本可占其总成本的40%甚至更多.据有关部门统计,中国2012年电解铝产量超过2 000万吨,目前平均每吨电解铝生产耗电在14 000度左右,是名副其实的用电大户,若能够通过新技术、新手段或新思路使电解铝整个生产过程降低电耗,意义十分重大.
目前大功率整流行业的节能发展主要有[1]:
1) 整流设备材料的更新与制造工艺的进步;
2) 合理设计和选择整流系统的装配结构;
3) 感应滤波等谐波治理和无功功率补偿新技术的发展[2-4];
4) 设计或改善经济运行方案;
5) 合理选择优化冷却方式进行温升控制.
当整流机组安装后,额定产量的机组损耗为确定值,运行管理节能便成为唯一有效的节能措施.整流变压器的运行损耗与其温度密切相关,降温可实现整流变压器的铜耗降低,环境温度一定时,降温却只能通过加大冷却投入来实现,此消彼长,若不进行合理有效控制,导致所投功率大于降耗收益,是不划算的.本文就此展开分析研究,探求新的节能思路.
5结论
本文通过对如何控制整流变压器的温升与合理调度冷却机组的投切,以及在温升限值内寻找两者的最小损耗点进行了研究.研究结果与增投前总损耗相比较,每台120 MVA的整流变压器,额定产量运行时,能够减少2.249 kW的损耗.就本文所研究公司10台整流变压器而言,全年可节省约19.7万度电能,若以0.7元/度的电价进行计算,即可实现全年节省电费13.8万元.可见冷却装置的合理运行管理,对系统的节能及安全运行有着极其重要的理论意义和实用价值,能有效提高企业经济效益.
参考文献
[1]胡景生.变压器能效与节电技术[M].北京:机械工业出版社,2007.
[2]李勇,罗隆福,刘福生, 等.变压器感应滤波技术的发展现状与应用前景[J].电工技术学报,2009,24(3):86-92.
[3]宁志毫,罗隆福,许加柱, 等.变压器铁心谐波磁通抑制技术及其在工业整流中的应用[J].湖南大学学报:自然科学版,2011,38(12):34-39.
[4]许加柱.新型换流变压器及其滤波系统的理论与应用研究[D].长沙:湖南大学,2007.
[5]尹克宁.变压器设计原理[M].北京:中国电力出版社, 2003.
[6]熊信银,张步涵.电气工程基础[M].武汉:华中科技大学出版社,2005.
[7]冯斌.油浸式变压器换热性能[D].哈尔滨:哈尔滨理工大学,2007.
[8]INCROPERA F P, KONX A L, MAUGHAN J R. Mixedconvection flow and heat transfer in the entry region of a horizontal rectangular duct[J]. Transaction of the ASME, 1987, 109(2):434-439.
[9]朱英浩.变压器常识ABC.http://www.docin.com/p69409562.html.
[10]杨世铭,陶文铨.传热学[M].4版. 北京:高等教育出版社,2006.
摘要:应用于金属冶炼、化工电解等行业的大功率整流变压器,其线圈铜阻随温度升高而增大,相应的基本铜耗也会增加;冷却装置的投入不仅能控制整流变压器在温升限值内运行,还能降低绕组温度实现降耗,但该过程加大了冷却装置的能耗,系统的整体能耗是否最低就需要根据实际情况进行分析.本文结合某铝业公司工程实测数据,对整流变压器损耗与温升关系,冷却功率与温升关系进行了深入研究,通过优化计算得到整流变压器的最优运行工况,即系统综合能耗最低时的温升及需投入的冷却功率,为整流变压器综合节能提供了理论依据和有效方法.
关键词:整流变压器;冷却装置;温升;优化;节能
中图分类号:TM422 文献标识码:A
电解铝行业历年来都被称为“高耗能产业”. 2011年全国总耗电量4.75亿万千瓦时,电解铝行业耗电量就占5.4%,而就该行业本身而言,其电力成本可占其总成本的40%甚至更多.据有关部门统计,中国2012年电解铝产量超过2 000万吨,目前平均每吨电解铝生产耗电在14 000度左右,是名副其实的用电大户,若能够通过新技术、新手段或新思路使电解铝整个生产过程降低电耗,意义十分重大.
目前大功率整流行业的节能发展主要有[1]:
1) 整流设备材料的更新与制造工艺的进步;
2) 合理设计和选择整流系统的装配结构;
3) 感应滤波等谐波治理和无功功率补偿新技术的发展[2-4];
4) 设计或改善经济运行方案;
5) 合理选择优化冷却方式进行温升控制.
当整流机组安装后,额定产量的机组损耗为确定值,运行管理节能便成为唯一有效的节能措施.整流变压器的运行损耗与其温度密切相关,降温可实现整流变压器的铜耗降低,环境温度一定时,降温却只能通过加大冷却投入来实现,此消彼长,若不进行合理有效控制,导致所投功率大于降耗收益,是不划算的.本文就此展开分析研究,探求新的节能思路.
5结论
本文通过对如何控制整流变压器的温升与合理调度冷却机组的投切,以及在温升限值内寻找两者的最小损耗点进行了研究.研究结果与增投前总损耗相比较,每台120 MVA的整流变压器,额定产量运行时,能够减少2.249 kW的损耗.就本文所研究公司10台整流变压器而言,全年可节省约19.7万度电能,若以0.7元/度的电价进行计算,即可实现全年节省电费13.8万元.可见冷却装置的合理运行管理,对系统的节能及安全运行有着极其重要的理论意义和实用价值,能有效提高企业经济效益.
参考文献
[1]胡景生.变压器能效与节电技术[M].北京:机械工业出版社,2007.
[2]李勇,罗隆福,刘福生, 等.变压器感应滤波技术的发展现状与应用前景[J].电工技术学报,2009,24(3):86-92.
[3]宁志毫,罗隆福,许加柱, 等.变压器铁心谐波磁通抑制技术及其在工业整流中的应用[J].湖南大学学报:自然科学版,2011,38(12):34-39.
[4]许加柱.新型换流变压器及其滤波系统的理论与应用研究[D].长沙:湖南大学,2007.
[5]尹克宁.变压器设计原理[M].北京:中国电力出版社, 2003.
[6]熊信银,张步涵.电气工程基础[M].武汉:华中科技大学出版社,2005.
[7]冯斌.油浸式变压器换热性能[D].哈尔滨:哈尔滨理工大学,2007.
[8]INCROPERA F P, KONX A L, MAUGHAN J R. Mixedconvection flow and heat transfer in the entry region of a horizontal rectangular duct[J]. Transaction of the ASME, 1987, 109(2):434-439.
[9]朱英浩.变压器常识ABC.http://www.docin.com/p69409562.html.
[10]杨世铭,陶文铨.传热学[M].4版. 北京:高等教育出版社,2006.
摘要:应用于金属冶炼、化工电解等行业的大功率整流变压器,其线圈铜阻随温度升高而增大,相应的基本铜耗也会增加;冷却装置的投入不仅能控制整流变压器在温升限值内运行,还能降低绕组温度实现降耗,但该过程加大了冷却装置的能耗,系统的整体能耗是否最低就需要根据实际情况进行分析.本文结合某铝业公司工程实测数据,对整流变压器损耗与温升关系,冷却功率与温升关系进行了深入研究,通过优化计算得到整流变压器的最优运行工况,即系统综合能耗最低时的温升及需投入的冷却功率,为整流变压器综合节能提供了理论依据和有效方法.
关键词:整流变压器;冷却装置;温升;优化;节能
中图分类号:TM422 文献标识码:A
电解铝行业历年来都被称为“高耗能产业”. 2011年全国总耗电量4.75亿万千瓦时,电解铝行业耗电量就占5.4%,而就该行业本身而言,其电力成本可占其总成本的40%甚至更多.据有关部门统计,中国2012年电解铝产量超过2 000万吨,目前平均每吨电解铝生产耗电在14 000度左右,是名副其实的用电大户,若能够通过新技术、新手段或新思路使电解铝整个生产过程降低电耗,意义十分重大.
目前大功率整流行业的节能发展主要有[1]:
1) 整流设备材料的更新与制造工艺的进步;
2) 合理设计和选择整流系统的装配结构;
3) 感应滤波等谐波治理和无功功率补偿新技术的发展[2-4];
4) 设计或改善经济运行方案;
5) 合理选择优化冷却方式进行温升控制.
当整流机组安装后,额定产量的机组损耗为确定值,运行管理节能便成为唯一有效的节能措施.整流变压器的运行损耗与其温度密切相关,降温可实现整流变压器的铜耗降低,环境温度一定时,降温却只能通过加大冷却投入来实现,此消彼长,若不进行合理有效控制,导致所投功率大于降耗收益,是不划算的.本文就此展开分析研究,探求新的节能思路.
5结论
本文通过对如何控制整流变压器的温升与合理调度冷却机组的投切,以及在温升限值内寻找两者的最小损耗点进行了研究.研究结果与增投前总损耗相比较,每台120 MVA的整流变压器,额定产量运行时,能够减少2.249 kW的损耗.就本文所研究公司10台整流变压器而言,全年可节省约19.7万度电能,若以0.7元/度的电价进行计算,即可实现全年节省电费13.8万元.可见冷却装置的合理运行管理,对系统的节能及安全运行有着极其重要的理论意义和实用价值,能有效提高企业经济效益.
参考文献
[1]胡景生.变压器能效与节电技术[M].北京:机械工业出版社,2007.
[2]李勇,罗隆福,刘福生, 等.变压器感应滤波技术的发展现状与应用前景[J].电工技术学报,2009,24(3):86-92.
[3]宁志毫,罗隆福,许加柱, 等.变压器铁心谐波磁通抑制技术及其在工业整流中的应用[J].湖南大学学报:自然科学版,2011,38(12):34-39.
[4]许加柱.新型换流变压器及其滤波系统的理论与应用研究[D].长沙:湖南大学,2007.
[5]尹克宁.变压器设计原理[M].北京:中国电力出版社, 2003.
[6]熊信银,张步涵.电气工程基础[M].武汉:华中科技大学出版社,2005.
[7]冯斌.油浸式变压器换热性能[D].哈尔滨:哈尔滨理工大学,2007.
[8]INCROPERA F P, KONX A L, MAUGHAN J R. Mixedconvection flow and heat transfer in the entry region of a horizontal rectangular duct[J]. Transaction of the ASME, 1987, 109(2):434-439.
[9]朱英浩.变压器常识ABC.http://www.docin.com/p69409562.html.
[10]杨世铭,陶文铨.传热学[M].4版. 北京:高等教育出版社,2006.