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用PLC控制吹膜机自动换卷机构

2014-03-16广东省高级技工学校张志芳

电子世界 2014年7期
关键词:飞刀收卷胶辊

广东省高级技工学校 张志芳

一、前言

随着塑料行业竞争日益加剧,吹膜机向着高速、宽幅方向发展,吹膜机也要求薄膜卷的直径越来越大,卷薄膜的质量越来越高。随着气压技术的发展,高速自动吹膜机在很高的卷膜质量下,薄膜的对折宽幅可达2.1m,速度高达80m/min以上,卷膜直径可达1m,产量可达到400kg/h。传统的换卷机构在换卷过程中:不仅操作麻烦、体力劳动强度大,而且在分切成多个膜(一边3个膜以上)或做小膜频繁换卷时,容易产生废料。为了解决上述问题,本文介绍如何采用PLC控制高速吹膜机的换卷机构,实现自动换卷。

二、传统的换卷机构的组成

它由下转盘装置、计长装置、双工位收卷机等组成。

转盘装置位于收卷胶辊上,由换卷手柄摇动,用链条带动转盘支架和机械手做翻转运动。

计长装置由接近开关接收信号传给计数器,每米计数一次。薄膜长度预先自行设定,当收卷达到设定长度时,警铃警灯报警。

双工位收卷机由A收卷和B收卷组成,采用被动收卷形式,利用滚花大胶辊与收卷辊之间的摩擦力以恒定张力收卷薄膜。

A、B收卷胶辊的驱动由两台矢量变频器单独控制减速电机驱动完成。A、B收卷胶辊转速一致,转向相反,从而达到两边可同时同步收卷的目的。A、B收卷胶辊的收卷速度和收卷张力可分别调整,彼此互不影响,从而得到最佳的收卷效果。此换卷系统采用被动收卷,其收卷质量好坏,在很大程度上取决于收卷气胀轴所在导轨曲线的曲面轨迹。

传统的换卷过程:当卷取直径达到要求时进行换卷,把预备气胀辊移至胶辊上方(预备工位),手动隔断薄膜,将膜卷移至鱼腹板弓形尾部,再摇动换卷手柄将,新换上的收卷气胀轴慢慢地移动至收卷工位上,换卷即完成。

三、传统的换卷机构的弊端

1.在换卷过程中操作时体力劳动强度大:当收卷满时报警,一人摇动换卷手柄把转盘上的气胀轴摇到待换区,二人同时把满卷移到御卷区,后手动切割掉薄膜,整个过程需要3个人配合完成。

2.在分切成多个膜(一边3个膜以上)或做小膜换卷时,需更多的人配合来完成,配合不熟练或操作不当容易产生废料。

四、如何解决上述问题

手动换卷改为自动换卷:在传统换卷机构的基础上增加了自动上卷,自动切断,自动送卷,等功能于一体的自动换卷机构。

自动换卷系统的改造:

自动上卷:在手动换卷的基础上把换卷手柄拆掉,在其上面改装了一个减速电机由PLC控制其作翻转动力源。

自动切割:在翻转架上增加一个切割气缸(无杆气缸),该气缸轴与精密减压阀、梭动阀、气锁阀、先导式单向阀、流量阀等控制元件组成的气路,利用气作用力推动无杆气缸轴上的飞刀作往返切割运动;同时两边各增加一个磁性气缸给无杆气缸做气路的控制回路。

自动送卷:在收卷胶辊两边各增加一个磁性气缸和机械手,由轴连接起来成对称状,在气路中增加一个精密减压阀、梭动阀、气锁阀、先导式单向阀、流量阀等控制元件组成的气路,当收卷满时平移气缸释放压力,使平移气缸向前伸推出满卷到御卷区被机械锁锁住,后平移气缸退收到位,平移气缸保持压力。

五、本自动换卷系统的难点

1.在换卷的整个过程中都保持恒定的张力,即不能因为张力过大而断膜,张力过小而松膜。

传统换卷机构张力控制方式:采用被动收卷形式,利用滚花大胶辊与收卷辊之间的摩擦力以恒定张力收卷薄膜。其收卷质量好坏,在很大程度上取决于收卷气胀轴所在导轨曲线(即鱼腹板)的曲面轨迹,该鱼腹板通过CAD进行模拟,优化各出参数加工而成,可根据不同原材料及薄膜厚度可轻微调整鱼腹板转动,改变收卷气胀轴与收卷胶辊之间的位置,从而达到最佳的恒定张力。

图1 PLC控制自动换卷气路图

图2 PLC控制自动换卷机构电路原理图

自动换卷机构张力控制方式:与传统换卷机构张力控制方式基本一样,只是传统换卷构张力控制依靠鱼腹板来补偿卷经的变化,而本自动换卷机构张力控制则利用气压方式补偿卷经的变化,依靠机械来完成恒速卷取,从而达到最佳的恒定张力。

如何用气压来补偿卷经的变化?这里应用到几种主要气路控制元件:精密减压阀(定值阀)、梭动阀、气锁阀。

图3 PLC控制自动换卷梯形图

精密减压阀(定值阀)是将气源的压力减压并稳定到一定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。

梭动阀(双向控制阀或双向止回阀)阀体有两个入口X和Y口及一个出口A,当压缩空气由Y口进入时,内部止回块将X口密封,压缩空气由Y口流向A口。如压缩空气由X口进入时,内部止回块将Y口密封,压缩空气由X口流向A口.当压缩空气作反向流动时,如气压缸或阀瓣排放压缩空气,由于压力条件,止回块停留在原来的位置。

气锁阀是把主气源作为信号压力,当信号压力低于气锁阀设定压力时,切断内部气路阻止空气流动的装置。主要用途是在气动流程控制系统中,气源或供气管道发生故障,致使供给空气发生异常时,气锁阀可以此作为动作的基准信号,立即自动锁住,直至恢复到正常状态为止,但保持操作部原有位置不变。PLC控制自动换卷气路图如图1所示。

2.自动切割:在翻盘主动式换卷机构中,一般采用PLC控制磁性气缸带动锯齿刀切割运动,它需要与展平辊过度辊一起配合才能平稳的完成切割运动。本自动换卷机构用切割气缸(无杆气缸),该气缸轴与精密减压阀、或阀、气锁阀、电磁阀等组件组成的气路,利用气作用力推动气缸轴上的飞刀作往返切割运动。

六、换卷过程

自动上卷自动切割 当收卷满按下启动按钮X0,翻卷电机M转动带动上卷气胀轴进入等候区,飞刀定位信号X1检测到,翻转电机M停止工作;电磁阀YV3得电P-B接通推动飞刀左气缸向前伸,飞刀左气缸轴头贴紧翻转架,使其与飞刀气缸(无杆气缸)连接,飞刀左气缸信号X3检测到,飞刀切割气缸先导式单向阀YV1得电P-B接通,把气送到飞刀气缸里推动上面的飞刀从左到右切

割薄膜;经过2秒钟后飞刀右气缸电磁阀YV4得电P-B接通,推动飞刀右气缸向前伸,飞刀右气缸轴头贴紧翻转架,使其与飞刀气缸(无杆气缸)连接,飞刀右气缸信号X4检测到,飞刀返回气缸先导式单向阀YV2得电P-B接通,把气送到飞刀气缸里推动上面的飞刀从右到左切割薄膜,与此同时收卷电机带动上卷气胀轴进行上卷,自动上卷过程完成!

自动送卷 经过2秒钟后,气缸平移压力电磁阀YV5得电P-B接通,经过精密减压阀—或阀—气锁阀(当到达一定压力时气路打开)释放平移气缸压力,经过1.5秒钟后,气缸平移伸电磁阀YV6得电P-B接通,推动气缸平移气缸向前伸,送满卷到御卷区由机械保险锁锁住,平移气缸伸到位信号X5检测到,然后气缸平移伸电磁阀YV 7得电P-B接通,收缩平移气缸带动两边机械手向后收,平移气缸收到位信号X6检测到。气缸平移压力电磁阀YV5失电平移气缸压力保持,经过1.5秒翻转电机重新启动带动上卷气胀轴进行翻转,停止定位信号X2检测到,翻转电机停止工作,整个换卷过程完成。

(1)PLC控制自动换卷机构电路原理图如图2所示。

(2)PLC控制自动换卷梯形图如图3所示。

[1]广东金明精机股份有限公司.M3Q-2300Q使用说明书[S].

[2]武汉新中德塑料机械有限公司.SXGM-3*2000/2200使用说明书[S].

[3]程子华,刘小明,编着.PLC原理与编程实例[M].

[4]姜继海,宋锦春,高常识,主编.液压与气压传动[M].

[5]深圳汇川技术有限公司.MD330收放卷张力控制[M].

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