高炉冲渣水余热供暖工程实例
2014-03-12刘树青天津天铁冶金集团有限公司河北涉县天津铁厂
文 _ 刘树青 天津天铁冶金集团有限公司 河北涉县天津铁厂
高炉炼铁产生60~95℃冲渣水,蕴含了巨大热量。如果估算我国北方地区全年铁产量为3.5亿t,其高炉冲渣水余热全部回收用于供暖,则每年回收热量相当于节约标准煤400~600万t,不仅节能空间巨大,而且对于减少环境污染同样意义巨大。然而,由于冲渣水含有大量固体颗粒、悬浮物并具有腐蚀性,直接供暖或间接换热供暖会在管道、暖气片或换热器发生淤积、堵塞和腐蚀,因此长期以来冲渣水余热没有被全面、有效地回收利用。
本文通过对天铁集团3#、4#高炉南冲渣余热回收供暖工程项目实施情况的介绍,为钢铁企业冲渣水余热回收、生态化的可持续发展提供了一种途径。
1 技术方案选择
高炉冲渣水蕴含了巨大热量,多年来国内众多钢铁企业在尝试冲渣水供暖,甚至二三十年前就已开始,就其技术路线归纳起来有3种:①直接供暖,将过滤或泡渣沉淀后的冲渣水直接送入用户采暖。②过滤换热供暖,过滤后的冲渣水与采暖水换热,再将采暖水送入用户采暖。③直接换热供暖,采用专用换热器,冲渣水不过滤直接与采暖水换热,将采暖水送入用户采暖。
由于冲渣水含有大量固体颗粒、悬浮物,很难彻底过滤且具有腐蚀性,因此,直接供暖方案会在管道、暖气片发生淤积、堵塞和腐蚀,已逐渐不被采用。过滤换热供暖方案解决了管道、暖气片发生淤积、堵塞和腐蚀问题,近几年许多家钢铁公司采用此方案用于实际供暖。但是由于换热器淤积、磨损问题仍然没有彻底解决,且其工艺复杂、不能全水量取热、余热不能完全利用、不能与高炉操作无缝对接,这些问题制约了其发展。直接换热供暖是近两、三年取得突破的最新技术,具有无需过滤、全水量取热特点,可以最大化回收余热,流程简单易于操作,实现了与高炉冲渣系统的无缝对接,适用于各种不同冲渣工艺。
天铁集团生活区冬季供暖大部分采用蒸汽供热,消耗大、成本高,2013年初天铁集团拟采用冲渣水余热对生活区进行供暖。通过调研比较,最终采用直接换热供暖方案,用于厂区周边30万m2生活区供暖,替代原蒸汽供暖系统。项目实施选择在3#和4#两座高炉,均为700m3高炉,采用底滤法渣处理工艺,共用南冲渣水池,3#高炉冲渣水量770m3/h、4#高炉冲渣水量645~670m3/h,冲渣频次相同。
2 工程实施
直接换热供暖方案其核心技术是采用冲渣水专用换热器,天津华赛尔经过数年研发,并在太钢进行了联合工程验证和两个冬季的实际应用试验,取得了突破性进展,研制出冲渣水专用换热器,彻底解决冲渣水的堵塞、腐蚀及磨损问题。同时针对不同冲渣工艺特点,进行了余热回收工艺流程研究,形成了完整的高炉冲渣水余热回收解决方案。
根据南冲渣现场具体情况设计了冲渣水取热工艺流程,确定冲渣水提取和返回位置,其工艺流程示意如图1。
图1
利用底滤池反冲泵提取冲渣水,进入换热单元与采暖水换热,换热后的冲渣水流入冲渣泵前的吸水池,取水量为1200~1400m3/h,与两座高炉同时冲渣时水量相当;保留底滤池与吸水池之间连通管道,保证两座高炉不同时冲渣或一座高炉休风时,不影响高炉正常操作,同时也不间断供暖。
采暖水经循环泵进入用户采暖,再进入渣水换热单元,被渣水加热。
考虑高炉休风及寒冷天气取热问题,在渣水换热单元之后,设置调峰加热单元,采用蒸汽调峰补热保证供暖。
本项目采暖水为闭式循环系统,采用软化水供暖,避免管道及散热片结垢;考虑到底滤冲渣工艺、平流池面积较大导致冲渣水温度偏低,二次水网不再设置二级换热站,采暖水直接进入住户采暖。
本工艺流程不影响原高炉运行,实现无缝切换,采暖季结束后可单独隔离余热回收系统,等采暖季到来再重新运行。
本项目整体工程包括:外网系统、采暖水循环泵房、渣水提取单元、渣水取热单元、调峰补热及凝水回收单元、定压补水单元。全部采用PLC集中控制,实现自动操作。
3 开车调试
开车调试前编制了详细的开车调试方案与应急预案,避免影响炼铁生产、杜绝余热回收系统安全隐患。
项目系统设计时已充分考虑避免对炼铁生产的影响,调试中主要考虑:①负荷稍大的电器设备变频低速启动对生产运行设施的冲击干扰。②余热回收冲渣水提取泵的备用泵同时为底滤池的反冲备用泵,在设计、调试时充分考虑了提水系统对反冲系统的干扰与互备关系,使得两个系统操作互不干扰,各自任意启动和稳定运行。
2013年10月30日该系统开始注水试车,依次进行了单元调试、控制调试、系统联合调试,最终在11月15日一次开车成功,按时为生活区供暖。
4 运行效果
本项目2013年11月15日投运后连续运行4个月,供热稳定、连续,先后经历了2座高炉运行、1座高炉运行、2座高炉停运等工况,均取得了良好的供热效果。本项目冲渣水温度按75℃设计计算,但本采暖季寒冷期只有一座高炉运行,冲渣水温度最高仅为62℃,采暖水换热后供水温度达到58.5℃,回水温度46℃左右,热端温差不超过4℃,显示了优异的换热效果,整个采暖季不需要蒸汽补热,采暖居民反应良好。
项目运行期间对炼铁生产没有任何干扰和影响,反而由于冲渣水温度降低,改善了冲渣效果,减少冲渣过程水分蒸发,节约了水资源。
供暖季结束后,打开渣水换热器检查,内部通道干净无堵塞情况,系统运行期间不需要维护,仅在采暖季结束后,对系统进行清水养护,维护简单、费用低。
据统计,4个月采暖季节约标准煤1.2万t,减少二氧化碳排放量约3.1万t,直接经济效益1000余万元。
5 结束语
天铁集团南冲渣高炉冲渣水余热回收供暖项目表明,冲渣水直接换热供暖技术,无需过滤、取热量大、操作简单、维护量小,对炼铁生产没有干扰和影响,技术优势明显,环境效益、经济效益和社会效益显著。