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大庆外围油田的电磁防蜡

2014-03-09奚旺大庆油田采油八厂

油气田地面工程 2014年4期
关键词:结蜡高含水单井

奚旺 大庆油田采油八厂

大庆外围油田的电磁防蜡

奚旺 大庆油田采油八厂

结合大庆油田300余口井电磁防蜡器应用情况分析得出:电磁防蜡器在含水较低的井上应用效果较好,随含水量的上升电磁防蜡效果逐渐变差,一般来说含水低于40%的井电磁防蜡效果较好,含水高于70%的中高含水井的电磁防蜡效果一般。因此,安装电磁防蜡器的油井油管还是要结蜡的,只是蜡质成分发生了改变,延缓了结蜡油井的结蜡周期。在抽油机负荷加重时,还要配合热洗。

大庆油田;低渗透油田;电磁防蜡;应用

1 应用效果

为分析电磁防蜡器的应用效果,分别在高含水井及低含水井进行了分析。

高含水的井中,原油产量小,为加强测试效果,在安装电磁防蜡器的前一天加药并测取油井载荷,对安装前后载荷、电流数据进行分析。分析得出,电磁防蜡器安装在中、高含水的井上,电磁防蜡效果一般。以8Z36—291为例,从安装电磁防蜡器前后的监测数据可以看出,安装后载荷、电流基本稳定,与安装之前相比载荷和电流的变化幅度不大。电磁防蜡器在高含水井应用效果不明显,主要是因为电磁防蜡器是通过改变原油中蜡运行方向来防止结蜡,而高含水井原油产量少,所以效果不明显。

以8F144—S86井为例,该井结蜡较为严重,载荷较大。为防止杆、管、泵结蜡,对试验井加药前后的数据进行录取。根据现场测试数据,8F144—S86井加药后,载荷、电流下降幅度较大,效果比较明显,但持续时间较短,加药周期为7天。

测试加药效果后,将电磁防蜡器安装在8F144—S86井上,测试安装前后的载荷和电流数据。从结果数据可以得出,安装电磁防蜡器后8F144—S86井实现了72天免热洗、免加药。上载荷降低,下载荷上升,载荷比由原来的3.78下降到3.01,载荷比下降,明显改善了抽油井的抽汲工况,降低了油管和抽油杆交变载荷幅度。

结合大庆油田300余口井电磁防蜡器应用情况分析得出:电磁防蜡器在含水较低的井上应用效果较好,随含水量的上升电磁防蜡效果逐渐变差,一般来说含水低于40%的井电磁防蜡效果较好,含水高于70%的中高含水井的电磁防蜡效果一般。因此,安装电磁防蜡器的油井油管还是要结蜡的,只是蜡质成分发生了改变,延缓了结蜡油井的结蜡周期。在抽油机负荷加重时,还要配合热洗。

2 经济评价

根据现场应用情况,对含水低于40%的井,应用电磁防蜡剂起到了一定的防蜡降黏效果。安装前平均单井加药周期为8天,安装后平均单井加药周期延长50天以上,加药洗井周期延长了6倍左右。平均单井一次加药费用280.0元(包括人工费、设备折旧费等),单井全年加药费用为1.46万元。安装电磁防蜡器后,每年可减少加药39次,平均单井年节约药剂费用1.26万元。电磁防蜡器工作电1.5A,最大功率为0.33kW,全年按360天计算,年耗电2851kW·h,用电费用0.16万元。

直接效益:电磁防蜡器单井节约费用1.1万元;单套电磁防蜡器费用4.58万元,投资回收期为4.2年。

3 结语

(1)电磁防蜡器针对抽油机井防蜡效果较为明显,达到了防蜡降黏效果。与化学清防蜡相比,没有维护工作量,不受雨雪天气等恶劣环境的影响,同时也不受道路、机械故障的影响,解决了路途远和路况差的井加药难的问题。

(2)电磁防蜡器的应用可以减少清蜡次数。但对不同含水率的井效果有差别,含水低于40%的井电磁防蜡效果较好,含水高于70%的中、高含水井的电磁防蜡效果一般。

(3)电磁防蜡器没有副作用,而从井口加入化学清蜡剂会残留在原油中,在价格合理的情况下,应优先选用电磁防蜡器进行防蜡。

(栏目主持 樊韶华)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.4.059

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