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一次风机RUNBACK功能试验及结果

2014-03-06康立杰梁伟平

黑龙江电力 2014年6期
关键词:汽包风压偏差

康立杰,梁伟平

(华北电力大学 自动化系,河北 保定 071003)

某电厂3号320 MW抽汽供热机组的汽轮机为亚临界、中间再热、单轴、双缸双排汽凝汽式汽轮机。锅炉为亚临界压力一次再热控制循环锅炉,配用带中速磨的直吹式制粉系统。控制系统为日立公司 HIACS-5000M型分散控制系统(DCS)。RUNBACK(快速减负荷,以下简称RB)试验的目的是保证重要辅机(包括磨煤机、送风机、引风机、一次风机、给水泵)故障后,协调控制系统能自动快速降负荷至机组RB目标负荷,保证机组安全稳定运行[1-2]。在所有的RB功能试验中,一次风机RB试验最难以实现,本文以某320 MW机组为例,详细介绍了一次风机RB试验,主要检验一次风机RB目标负荷(150 MW)、RB动作速率(60 MW/min)、机前压力调节参数是否合适、能否稳定降至目标负荷,并且以各子系统自动调节不出现较大的偏差为主要目标,对试验结果进行了分析,以及对试验中发现的问题提出了整改建议。

1 一次风机RB实验准备及过程

1.1 一次风机RB概述

一次风机RB动作后,切除AGC,机组协调控制方式切至机跟随方式(锅炉调负荷,汽机调机前压力);锅炉目标指令切至RB目标指令150 MW,锅炉目标指令变化率(升降负荷速率)切为RB速率60 MW/min[3];禁止一次风压调节总操作因控制参数偏差大(±1.5 kPa)跳自动;禁止炉膛压力调节总操作因控制参数偏差大(±400 Pa)跳自动;禁止一次风机入口调节挡板、送风机动叶执行器、引风机动叶执行器调节因指令反馈偏差大(±15)跳自动[3]。其目的是保证在发生RB时,出现控制参数偏差大情况下仍保持主要调节系统能够自动调节,避免由于切手动增加运行人员操作,延误调节时间[4-5]。

1.2 试验条件

RB功能静态传动试验条件:逻辑切换、磨煤机联动等动作为正常;机组在稳定负荷下,相关系统投入使用,机组正常运行,各主要辅机运行正常;检查主要参数(汽压、汽温、功率、给水流量、总风量、烟气含氧量、炉膛压力)指示正常,无设备异常及缺陷;模拟量控制系统(协调控制系统、燃烧控制系统、给水控制系统、温度控制系统和其他辅助控制系统)均已正常投运;协调控制系统(CCS)的运行方式:协调方式、锅炉跟随(BF)、汽机跟随(TF)、手动方式(MAN)已投,并能满足稳定运行标准[6];运行方式的切换已经过试验,切换过程无扰;滑压方式运行正常,定、滑压方式切换正常;炉膛安全监控系统(FSSS)已正式投入运行,逻辑关系正确[7-8];机组保护系统正常投入,机组负荷在90%额定负荷以上时能进行一次风机RB试验。

1.3 试验说明

某电厂3号机组负荷277.48 MW,5台给煤机(A、B、C、D、E)运行。一次风机、送风机、引风机自动调节系统均在自动状态,且控制状况良好,A、B一次风机入口调节挡板位置为21.66%,A、B送风机动叶执行器阀位为34.31%,A、B引风机动叶执行器阀位为44.07%,六大风机执行器在其开关方向都留有裕量。为了防止RB动作时汽包水位波动大跳给水自动、锅炉指令与热量释放偏差大跳协调自动,在该机组检修时给出了异动修改逻辑:RB动作后汽包水位偏差大定值由±100 mm自动切至±150 mm,锅炉指令与热量释放偏差大定值由±45自动切至 ±65。该机组 RB目标负荷设定为150 MW,目标负荷变化率设定为60 MW/min。手动停A一次风机,一次风机RB动作,立刻联跳E磨煤机,10 s后联跳 D磨煤机,保持3台磨煤机运行。

1.4 试验步骤

该机组负荷及汽压稳定后,手动停A一次风机。该机组由协调控制(CCS)方式切换到汽机跟随方式,定压运行。锅炉指令按60 MW/min速率切至RB目标负荷150 MW。停一次风机RB动作后紧随联停E磨煤机,12 s后联停D磨煤机,保持3台磨运行。密切监视燃烧系统、给水系统、风烟系统、汽温系统的调节情况,若出现参数越限将自动切至手动,由运行人员手动调整。随主汽压下降及调门关小,机组负荷降至150 MW,RB报警自动复位。观察机组运行情况,记录相应系统曲线。

1.5 试验过程

2013年11月11日9时52分开始进行一次风机RB试验,此时机组负荷为277.51 MW,两台一次风机运行。9时52分34秒一次风机RB信号正确发出,RB目标负荷降至150 MW。机组RB动作发生后,机组由协调控制CCS方式切换到汽机跟随TF方式,定压运行。A一次风机出口挡板联锁关闭,手动关闭入口调节挡板,B一次风机入口调节挡板开度由21.6%开至56.61%,一次风压由8.94 kPa降至7.08 kPa,一次风压经自动调节逐渐恢复。一次风机RB动作后立即联锁跳E磨煤机,12 s后联跳D磨煤机,总煤量由134.21 t/h逐渐降为64.01t/h。试验中机组负荷最低降到200.65 MW,最大负荷降幅77 MW。机前压力设定值应保持在15.89 MPa,最低降至14.63 MPa,由于设定值与测量值偏差大1.5 MPa,机跟随方式下机前压力调节器PID调节作用较弱导致机前压力偏差大,使机跟炉控制方式切至锅炉基础方式。炉膛压力最低负压值为-766.42 Pa,最高为-70.2 Pa(炉膛压力为 ±1020 Pa报警,高于3240 Pa、低于-2490 Pa灭火);汽包水位最低降至-62.01mm(低报警定值为-150 mm,低于-300 mm灭火),最高水位升至112.68 mm(高报警定值为+100 mm,高于254 mm灭火)。试验过程中机组运行平稳,运行人员没有进行大量手动调整。由于机组机前压力调节较慢出现偏差大现象,使机跟炉控制方式切除,但机组运行已在运行可控范围内,开始恢复工作,试验结束。

2 一次风机RB试验分析

2.1 一次风压调节分析

一次风机 RB动作前,一次风压设定值8.87 kPa,一次风压测量值8.94 kPa,总一次风量361 km3/h,A、B一次风机入口挡板位置为21.66%。9时52分34秒手动一次风机RB动作,联关A一次风机出口挡板,运行人员手动关闭入口调节挡板,B一次风机入口调节挡板自动调节。一次风机RB动作21 s后(9时52分55秒),A一次风机出口挡板关闭,25 s后(9时52分59秒)一次风压降至最低7.08 kPa,总一次风量降至211.42 km3/h。由于一次风压自动调节采用总操指令分配方式,A一次风机停运后总操指令直接作用于B一次风机,7s后B一次风机入口调节挡板开至35.29%;由于一次风压偏差变化经PID调节器调整,28 s后(9时53分2秒)B一次风机入口调节挡板开至最大56.61%。随着D、E磨煤机联跳入口风门关闭,一次风压逐渐恢复,一次风机跳闸联跳出口挡板。联跳磨煤机后风压调节效果较好,没有出现堵磨现象,但是一次风压偏差大1.5 kPa,时间仍然较长,所以一次风压调节需进一步优化整定。具体一次风压、风量变化如图1所示,趋势曲线从上至下依次为:一次风压调节测量值、一次风压调节设定值、磨煤机D运行、一次风机入口调节档板指令、一次风机入口调节档板阀位、磨煤机E运行、RB动作。

图1 一次风机RB一次风压、风量变化趋势图Fig.1 Air pressure,air volume trend chart of primary air fan RB

2.2 机前压力调节分析

一次风机RB动作前,机前压力设定值为15.94 MPa保持恒定,机前压力测量值为15.90 MPa。9时52分34秒一次风机RB动作,协调切至机跟随方式。2分13秒后(9时54分47秒)机前压力偏差较大(1.5 MPa),机跟随方式切除,切至锅炉基础方式。经分析机前压力偏差大原因有:RB动作后协调切至机跟随方式,一次风机、E磨停运,锅炉燃烧减弱,汽包压力下降较快;由于机前压力调节器PID参数(比例K:6,积分Ti:15)整定较弱,导致了RB试验时机前压力调节较慢;同时运行操作增加了机前压力设定值,出现了设定测量值偏差大的现象,所以使汽机主控调节自动切除。具体机前压力变化趋势如图2所示,从上至下依次为:总风量、机组实发功率自动处理值、锅炉实际指令、机前压力自动处理值、机前压力定压设定值、RB动作。

图2 一次风机RB机前压力变化趋势图Fig.2 Throttle pressure changes trends of primary air fan RB

2.3 汽包水位调节分析

一次风机 RB动作前,汽包水位设定值为-22 mm,测量值为 -23.39 mm,水位偏差为1.39 mm。9时52分34秒一次风机RB动作,34 s后(9时53分8秒)汽包水位设定值保持不变,水位测量值降至最低 -62.01 mm处,水位偏差为40.01 mm,此过程给水流量基本保持不变,但主汽流量逐渐减少,汽包水位先下降后上升。由于RB动作后,停给煤机使燃烧减弱、锅炉释放热量大幅度减少,汽水体积收缩,加快汽包水位下降;2分18秒后(9时54分52秒)汽包水位测量值升至最高112.68 mm处,水位达到最大偏差为124.68 mm,由于水位处于较高位置运行,运行人员解除了水位自动。其原因为汽包水位由0 mm涨至112.68 mm,锅炉主汽流量逐渐下降,给水流量下降较快,水位调节具有一定迟延,同时由于协调调节较慢使机前压力下降较快,汽水体积增大,加快了汽包水位的上升。燃烧稳定后,水位经自动调节后逐渐趋于平稳。可见,一次风机RB动作后水位偏差定值切至±150 mm是有必要的,否则水位调节将更加滞后,会增加运行调整工作量。因此,需进一步优化汽包水位自动,确保在辅机故障时,汽包水位调节不大幅波动,不发生调节器跳自动现象,保障锅炉燃烧稳定。具体汽包水位变化趋势如图3所示,从上至下依次为:汽包蒸汽流量、机组实发功率自动处理值、补偿后给水流量、补偿后汽包水位自动处理值、启动给水调节阀设定值、RB动作。

图3 一次风机RB汽包水位变化趋势图Fig.3 Change trend diagram of drum water level for primary air fan RB

2.4 炉膛压力调节分析

一次风机 RB动作前,炉膛压力设定值为-70 Pa,炉压测量值为 -77.32 Pa,炉压偏差为20.39 Pa。9时52分34秒一次风机RB动作,33 s后(9时53分07秒)炉压最低降至-766.72 Pa,距炉膛压力低报警还有很大裕量,炉膛压力经自动调节后逐渐趋于稳定。经分析造成炉膛压力偏差大原因为,A一次风机跳闸后,B一次风机增大挡板开度需要一定时间,瞬间一次风量降低150 km3/h,使总送风量减小,造成炉膛压力降低。具体炉膛压力变化趋势如图4所示,从上至下依次为:机组实发功率自动处理值、RB目标负荷、炉膛压力调节测量值、炉膛压力调节设定值、B引风机动叶阀位、B引风机动叶指令、一次风机A运行、一次风机RB。

图4 一次风机RB炉膛压力变化趋势图Fig.4 Furnace pressure trend chart of primary air fan RB

3 建议

通过对该机组一次风机RB试验的分析及发现的问题,提出如下整改建议:

1)继续优化汽包水位自动,确保在辅机故障时,汽包水位调节不大幅波动,不发生调节器跳自动现象,减少运行调整工作量,保障锅炉燃烧稳定。

2)继续优化机跟随方式下机前压力调节器参数,提高压力调节品质。

3)本次一次风机RB试验是在277 MW下5台磨运行的情况下进行的,试验数据不能完全代表全部工况,所以应进一步总结经验,以应对辅机故障的各种情况。

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