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云南大丫口水电站水工模型试验研究

2014-02-28胡晓霖

东北水利水电 2014年3期
关键词:河床差动山体

韩 爽,杨 英,胡晓霖

(1.中水东北勘测设计研究有限责任公司科学研究院吉林长春130061;2.水利部综合事业局,北京100053)

1 工程概况

大丫口水电站位于云南省临沧市镇康县南汀河流域,是南捧河上的龙头电站,为引水式电站。大坝为碾压混凝土双曲拱坝,坝顶长307.00 m、宽5.00 m、最大坝高92.00 m。

坝中部设3个净宽为10.00 m的溢流表孔(如图),堰面为WES曲线,堰顶高程643.50 m;坝身设1个冲沙底孔,进口尺寸为2.5 m×5.0 m,孔底高程605.00 m,出口尺寸为2.5 m×4.0 m;在拱坝下游布置顶高程为577.00 m的二道坝,形成长230 m的人工水垫塘。河床基岩为灰岩,具有较强的抗冲能力。

设计、校核洪水P=0.5%、Q0.5%=1015 m3/s;P=0.05%、Q0.05%=1372 m3/s。消能工设计洪水P=2%、Q2%=800 m3/s。水库正常高蓄水位650 m。

图1 设计方案

2 研究成果

试验研究在比尺为50的正态模型并采用整体定床和局部动床相结合的布置方式进行。

2.1 设计方案研究

溢流孔敞泄施放洪水,水流行进方向与闸口布置相对顺畅,溢流孔流速分布较均匀,使下泄水舌落点趋于一条直线,相对集中的下泄能量在水垫塘中得到了有效的削减,对二道坝下河床基本无不利冲刷影响。但因下泄水舌横向拉深宽度较大,水舌两侧边缘直接砸击在陡峻的山体两岸,并受溢流孔出口与下游河道的相所限,对右岸山体的砸击强度偏大,既不利于山坡的稳定又危及水垫塘的正常运用。

2.2 修改方案研究

鉴于设计方案的试验结果,修改研究试图将溢流孔尾坎挑起的水舌在横向范围内彼此错开、在纵向空间上尽量延展,以增大下泄水流的散落面积,达到减轻对下游河床冲刷的同时又减弱对两岸山体砸击的双重目的。

2.2.1 修改方案一

将左、右溢流孔边墩的左、右一侧各设置了宽为1.0 m的宽尾墩,意在缩减水舌宽度。但水流被集中后,势必加大对河床的冲击能力,因此沿溢流孔的尾坎末端增设了高程不同的小尺度差动坎,利用不同的挑射角将水股分层,以其分散水舌的落点。

修改方案一:差动坎的齿高 0.9 m,1.4 m,槽高保持原高程634.50 m;两侧边孔因齿、槽的设置被分割成四部分,中孔被齿、槽分割成五部分。此外为使水流在横向范围内可以沿展的更充分,将齿的两侧边缘设置成1∶1的斜坡形状(如图2)。

泄放P=0.5%洪水时,差动坎上齿、槽特别是宽尾墩的作用使水舌的横向宽度由42 m变成33 m,但差动坎的齿高使水舌分层不明显,有进一步修改的必要。

2.2.2 修改方案二

将溢流坝边孔两侧的宽尾墩宽度由1.0 m增至1.5 m,齿高设为1.50 m、槽高程634.50 m,同时将方案一的小尺度差动改成了大尺度差动,即齿、槽把两侧边孔分割成两部分,将中孔分割成三部分,如图3所示。

泄放P=0.5%洪水时,宽尾墩墩厚的增加再次缩减了下泄水舌的横向宽度,由方案一的33 m变为30 m,水舌纵向厚度为13 m,加大了对河床的冲刷强度。

2.2.3 修改方案三

图2 修改方案一

图3 修改方案二

图4 修改方案三

由修改方案一、二研究:其一宽尾墩厚取1.5 m对下泄水舌的缩减作用更加明显;其二大、小尺度差动对下泄水舌的纵向拉伸没有明显区别。进一步对齿、槽进行调整时,为方便施工选择在大尺度差动上开展。

方案三将右孔边墩上的宽尾墩厚度由1.5 m增加到2.0 m,两侧边孔的齿高分别调整为1.68 m和2.94 m,中孔齿高为2.5 m,如图4。

泄放P=0.5%洪水时,从3个溢流孔宣泄的水流经差动坎不同的齿高挑射后,水舌被分层,其水股厚度明显变薄,跌入到下游河道的水舌落点呈分散的状态。最大和最小的水舌挑距分别为53 m、63 m,水舌横向宽度27 m。

2.2.4 小 结

1)各修改方案泄放洪水时,对泄流能力没有影响。修改方案三水舌的挑距最远,水舌的横向宽度最窄(见表1)。

表1 各方案施放洪水P=0.5%水舌的挑距及横向宽度

2)修改方案三无论从下泄水舌对河床的冲淤(见表2)还是对山体的砸击均优于其它方案。

3)二道坝保证了下游河床在水舌下落区域内有足够的水垫厚度,以缓解下泄水流对河床的冲击。但设计将二道坝堰顶的过流宽度由原45.0 m调整成30.0 m,受右岸山体走势的限制,即在二道坝的尾坎断面其横向宽度被缩减到仅有7.0 m,增加了下行水流的流速。为减轻从二道坝宣泄而下的水流对其河床的冲刷:一是降低二道坝的堰顶高程;二是增加尾坎断面的过流宽度。而增大过流宽度必须对右岸山体进行开挖,增加工程的投资。由修改方案三的研究结果,将二道坝的堰顶高程由577.0 m降低到575.0 m,此方案作为研究的最终推荐方案。

表2 各方案施放洪水P=0.5%冲坑最低、淤积最大高程

2.3 推荐方案运用

大丫口水电站泄洪为敞泄、控泄两种,即小频率洪水保证正常高水位650.00 m调度运用。试验研究给出两种具有代表性组合:1)均匀调度3个溢流孔开启,该组合是下泄水舌在横向沿展宽度最大的运行方式,便于观察水舌的两侧边缘对山体的砸击;2)是采用两孔敞泄,余下的泄量附加第三孔的小开度联合调度,该组合是下泄流量比较集中,对河床的冲击力度相对较大。

运用成果如下:

1)推荐方案满足泄量要求,且堰面没有负压产生。

2)左、右孔两侧宽尾墩顶高程643 m,施放泄洪时,无淹没弧门铰的现象。

3)施放消能设计频率洪水,拱坝下游至二道坝区域,在动床试验中岸边最大流速为4.99 m/s、在定床试验中岸边最大流速为7.06 m/s。

4)宣泄各级流量时,坝下的冲刷都不危及建筑物的安全运行(见表3、表4)。

表3 推荐方案施放各级频率洪水下泄水舌的挑距及横向宽度

5)二道坝尾坎断面受山体的限制突然收缩,使尾坎下右岸一侧水面起伏剧烈,导致在两侧岸边产生的流速差异很大,宣泄消能频率洪水时,尾坎后20 m断面右岸最大流速可达13.15 m/s,应给予适当的防护。

表4 推荐方案各泄量下游最大冲深及堆积高程

3 研究结论

高坝消能采用适合的差动坎形式及辅以边孔宽尾墩的联合布置,能有效地削弱下泄水流的动能,从而达到缩减水垫塘范围及降低二道坝设置的高程、节约工程投资的目的。

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