影响盐水系统正常生产的因素及处理措施
2014-02-01逯军正
逯军正,王 庆,王 震
(山东铝业公司氯碱厂,山东 淄博 255052)
山东铝业公司氯碱厂分一、二期装置,烧碱产能为18.5万t/a,其中一期于2005年7月建成投产,烧碱生产能力为6万t/a;二期装置于2008年6月投产,烧碱生产能力为10万t/a;2010年12月又扩建了2.5万t/a。盐水系统采用了“预处理﹢凯膜过滤器”生产工艺,1套预处理器配4台凯膜过滤器。
1 影响盐水浓度的因素
(1)由于化盐池内化盐水分配管采用碳钢材质,长期浸到盐水内腐蚀较慢,而化盐池内的化盐水竖管由于盐水液位变化,不断与空气接触,在管道液气接触面上容易发生析氧反应,导致化盐水管道到化盐池底部的竖管腐蚀。长期运行后,盐水泄漏,导致化盐水不经化盐直接进入盐水折流槽,造成盐水浓度偏低。处理措施:如果出现盐水浓度低的生产事故,通过上盐临时调整,使用原盐覆盖管道泄漏处,暂时处理。盐水系统化盐池大都采用一用一备运行方式,备用化盐池要及时清理干净,通过检测发现盐水浓度偏低时,切换化盐池。
(2)加压泵前都设有自引罐,防止泵抽空,每次停泵后再开泵时都需补水,故在自引罐上设有一次水。容易因操作失误造成一次水进入系统,盐水浓度偏低。处理措施:每次切泵后,都要检查一次水阀门开度,并写入设备操作票内,防止一次水进入系统,导致事故再次发生。
(3)化盐池内盐泥较多,导致盐层较低,盐水化盐时间缩短,浓度偏低。由于原盐所带杂质会逐渐在化盐池底部形成盐泥,并随时间的加长,盐泥层逐渐加厚,化盐水通过的盐层逐渐降低,导致盐水浓度逐渐偏低。处理措施:定期切换化盐池。由于原盐质量不同,岗位人员应使用比重计每小时检测一次盐水浓度,化验室每班检测2次盐水浓度,出现浓度波动,及时汇报,根据情况切换化盐池。
(4)配水系统补一次水较多,导致盐水浓度偏低。电解槽发生电解反应后,阳极室物料减少,当电解槽高负荷运行时,盐水系统盐水总量减少较多;当电解槽低负荷运行时,盐水系统盐水总量减少较少,故盐水系统需不定期补充一次水以平衡盐水系统物料,当配水液位较低时,如果补充一次水较多,可能造成盐水系统浓度偏低。处理措施:根据电解槽负荷率计算盐水消耗量,结合盐水罐及配水系统容积,尽可能不间断补充一次水,做好配水系统物料平衡。
2 影响盐水流量的因素
(1)配水罐液位指示出错,导致配水罐没水,化盐泵没流量,影响盐水流量。曾出现化盐泵不上量,盐水没有流量现象,经排查化盐泵、化盐水管道,确认没有问题后,发现主要是配水罐物料液位太低,其原因是配水罐液位显示有误,补上一次水开启化盐泵后,盐水流量正常。处理措施:岗位人员加强巡检,现场定时手动测量配水液位,同时,定期通知仪表工校正液位计。
(2)为保证盐水浓度,在化盐水管道上加有蒸汽,会导致盐水温度控制较高,使化盐水管道内衬脱落,造成化盐水流量不足,严重时盐水罐液位低电解槽停车。曾发生过化盐水管道堵塞,导致全厂停车。拆开管道后,发现管道内衬脱落严重,堵塞管道。化盐水管道质量较差也是一个原因。处理措施:需保持盐水高液位,一旦出现问题时,可有缓冲时间进行处理。准备不同长度的钢衬管道,出现问题后及时更换。如果没有合适管道,可以及时将管道内衬除去,暂时使用,再另行更换。
(3)加压泵自引罐漏或自引罐进口管道漏,进气导致加压泵不上量。一般地,插入到前反应池的自引管道容易腐蚀泄漏,补满前反应罐液位后,加压泵仍不上量,检查加压泵没问题,又拆除了加压泵后面管道,也未发现堵塞,最后发现是自引罐漏气,焊补后开泵正常。处理措施:按车间规定,定期切换加压泵,发现问题及时反馈、处理,保证备用设备起到备用作用。
(4)原盐质量差,含钙、镁较高,导致预处理器返浑。特别是每年7-10月,原盐质量普遍较差,主要是盐场晒盐时间较短,部分钙镁附在原盐内部,原盐结晶质量不好。处理措施:制定管理制度,采用分厂与车间两级控制,分厂测样合格后,由车间进行试验,同时,进厂后,分厂还需进一步复检,合格后方可批量进厂。
(5)预处理器凝聚室最外层挡板腐蚀穿透,导致浑浊的盐水直接到清液管,致使盐水返浑,影响流量,最终导致电解槽压负荷或停车。2011年8月,预处理器出口频繁出现返浑现象,通过调整三氯化铁流量、加大排泥量及更换原盐等措施,仍未好转,经过分析,认为可能是预处理器内部管道腐蚀,排空预处理器后发现凝聚室最外层挡板腐蚀确实较严重,导致预处理器返浑。处理措施:从加压泵出口到加压溶气罐之前连接管道直接进入后反应,使用精制盐,隔出预处理器,进行焊补,处理完后,将预处理器并入系统。
(6)三氯化铁管道堵塞,流量提不上去,导致预处理器返浑,影响流量,导致电解槽压负荷或停车。处理措施:增设1条备用管道,2条管道互为备用,及时清理。同时,常备部分精制盐,特殊情况下使用。
(7)后反应罐中间缩口限流,导致盐水供应不上,影响电解槽负荷。曾发生过盐水流量提不上去,提高流量后,预处理器开始溢流,致使盐水液位补不上去,排空反应罐后,发现中间缩口盐结晶堵塞严重,处理后,盐水系统正常。处理措施:将盐水液位补高,同时,将后反应罐排泥管道连接到中间罐,中间泵出口由到后反应罐改至进液高位槽,停盐水系统,使用中间泵将后反应罐排净,对后反应罐进行处理。建议定期清理后反应罐中间缩口处,防止盐结晶堵塞。
(8)后反应罐下排泥积泥较多,影响后反应罐到高位槽流量,导致盐水量供应不上。处理措施:后反应罐定期排泥,如严重到排不出泥时,将盐水液位补高,同时,降低电解槽负荷,停盐水系统,对后反应罐进行处理。
(9)凯膜过滤器控制反冲的浮子损坏,导致过滤器不反冲,堵塞管道,影响盐水流量。处理措施:加强巡检,及时维修或更换,在维修期间,使用手动排泥维持生产。
3 造成盐水系统冒槽的因素
(1)酸洗过滤器后,置换时,回收水池冒槽。酸洗过滤器排酸后,膜过滤器内还有酸性物料,需使用盐水置换为碱性,合格后才可并入系统。原先置换的酸洗水直接进入化盐池出口折流槽内,这样,如果加碱不及时,可导致酸性盐水直接进入预处理器造成事故,为此,将酸洗盐水排至回收水池,与膜法脱硝渗透液同进入回收水池,在进配水罐之前加碱进行调节。由于回收水池容积较小,置换较快时,容易造成回收水池冒槽。处理措施:修订酸洗过滤器操作票,加强岗位之间联系,酸洗膜后盐水返回回收水池时,要调整好流量。
(2)盐水过碱量指标不合格,返回配水系统时导致回收水池冒槽。
当预处理器出口或过滤器出口盐水过碱量偏低时,盐水中钙镁离子较多,会污染电解槽离子膜,所以,不合格的盐水不能进入盐水罐,需返回配水系统重新制备盐水。为尽快置换盐水,一般情况下,盐水返回时流量都较高,如果操作不当,阀门操作错误,大流量的盐水返回时,进入回收水池,会导致回收水池冒槽。处理措施:制定不合格盐水返回操作票,出现盐水需返回重新制备时,要先确定阀门开关情况,确定后再进行返回操作。
(3)仪表风压低或仪表风管道堵塞,过滤器6#及4#自动阀打开,盐水冒槽。由于仪表气系统都采用碳钢管道,当仪表气含水较高时,会在仪表气管道内形成铁锈,容易在弯头处或变径处发生堵塞,致使仪表气压力低导致气动阀失效。处理措施:利用大修计划,清扫仪表风管道,同时,定期疏通更换仪表风软管,当出现仪表风低时,及时关闭反冲及排渣手动阀,暂时使用手动操作,仪表气正常后,恢复自动控制。
(4)预处理器顶部排泥管道漏,盐水直接进入盐泥罐,导致盐泥罐冒槽。处理措施:使用精制盐后,隔出预处理器进行焊补。
4 造成电解槽停车的因素
(1)下雨时,雨水冲洗盐场内原盐,将原盐表面的大部分钙镁离子冲下,如果雨水直接进入系统,会导致盐水钙镁含量突升,导致盐水内加不上碱,进槽盐水钙镁高,电解槽停车。处理措施:下雨时,各个岗位加强联系和检测,杜绝雨水直接进入系统,如需进入系统,要调至碱性,并缓慢加入,防止预处理器返浑或电解槽停车。
(2)盐水中NaOH 指标低,不合格盐水进入盐水罐,导致电解槽停车,槽电压上升。处理措施:前反应岗位加强NaOH 指标调整,定时做样,后反应岗位要确保不合格盐水不进入盐水罐,出现指标不合格时,及时返回配水系统。
(3)碳酸钠泵不上量,盐水流量没做相应调整,导致盐水没过碱量。处理措施:如果发现碳酸钠加不上,将盐水系统停下直至碳酸钠正常,防止不合格盐水进电解槽;如果未及时发现,需查看流量曲线,观察未加上碳酸钠的时间,及时检测盐水罐指标,如果不合格,及时通知调度电解槽停车,并隔出盐水罐加快置换;如果罐内合格,将膜出口不合格盐水返回配水系统。
(4)凯膜过滤器膜组脱落,盐水未经过滤直接进入盐水罐。处理措施:采用膜控制人员及后反应人员二道巡检,及时发现问题,及时更换。车间不定期查岗或通过监控等措施督促巡检。
(5)洗膜时,未关膜出口阀门或未关反冲阀门,导致酸性水进入系统,盐水没过碱量,造成电解槽停车,槽电压上升。处理措施:酸洗人员严格按照操作票,后反应及时取样,保证指标合格。一旦罐内指标不合格,电解槽及时停车,同时隔出盐水罐,加快置换速度;如果罐内合格及时将不合格盐水返回配水罐。
(6)盐水罐液位显示不准,液位较低时,较脏的盐水进入电解槽。处理措施:定期校正液位计,同时现场巡检,发现不一致时,通知仪表处理。
5 影响装置安全的因素
(1)由于蒸汽加入采用手动阀控制,停蒸汽时,盐水可能压到蒸汽管道中,送蒸汽后在蒸汽管道内形成气锤,造成管道振动,存在安全隐患,同时造成蒸汽管道盐水腐蚀。处理措施:车间制定操作票,停蒸汽时,及时通知岗位人员,先关闭蒸汽手动阀,同时,加设蒸汽单向阀。
(2)预处理器上排泥内外圈堆积盐泥太多,导致顶部塌陷。处理措施:定期清理预处理器顶部盐泥,防止发生危险事故。
(3)酸洗过滤器时,会产生酸雾,为此,根据情况增设了水力喷射器,将酸洗时产生的酸雾回收至盐酸罐,同时,将盐酸罐排空口封闭。如果酸洗过滤器时未开抽空阀门,将盐酸罐抽成真空,造成罐体塌陷,酸液外流。处理措施:严格按照酸洗过滤器操作票执行,步步检查,同时有人确认。
6 影响盐水指标检测的因素
由于电解槽停车等原因导致游离氯高,特别是预处理器隔出检修时,盐水流程缩短,后反应仍有部分游离氯,游离氯能氧化甲基橙及苯酚等指示剂,导致过碱量检测不出来,造成误判,将电解槽停车。处理措施:盐水中有游离氯时,先加入少量亚硫酸钠,消除掉游离氯后再进行检测。
7 总结
通过与同行交流,盐水岗位出现较大生产事故的70%是因为未巡检到位或未及时检测。一旦出现过碱量低,钙镁升高事故,不仅造成长时间停车,同时会严重污染离子膜,槽电压上升,严重时需更换离子膜。因此,盐水生产最重要的是加强操作人员的责任心,及时巡检。