减少面料色差的正交试验设计与数据分析
2014-01-18陈维波马永俊姜永翠
陈维波,马永俊,姜永翠(, )
1 找出影响色差的主要因子
影响色差的主要因子有4个:染色内外差A、织布纬纱多喷B、整理水洗温度C、纱线捻度D。
2 考察各因子对面料色差的影响水平
当因子A是3~4级时,我们采取织布纬纱多喷的方法织造来减少面料色差;因子B一般是2~3根/次;因子C一般是100~115℃;因子D一般是30~35捻/2.54cm(见表1)。
表1 因子水平表
3 选定正交表L8(27) 列出试验计划
由于所考察的因子都是二水平的,所以选择有交互作用的正交表L8(27),根据影响色差的因子A、B、C、D不同水平,列出试验计划表(见表2),并得出在不同试验条件下的面料色差一等品率。
4 列计算表 进行数据分析
表2 正交试验计划表
5 方差分析
从表4中看出在自由度为1的情况下,因子A和因子B的F比最高,即因子贡献率最大,是重点分析因子对象。
表3 数据分析表
表4 方差分析表
6 最佳工艺选择
从表4方差分析表中得知,因子A(染色内外差)和B(织布纬纱多喷)在显著性水平α=0.1时对色差一等品率的影响是显著的,其它因子不显著。从数据分析表中看到,A2B2是最佳工艺条件,A×B的交互作用不显著可不予考虑,因子C在满足工艺要求的前提下在100~115℃内任取,为降底成本因子D取1.18捻/mm。表5为最佳工艺表。
7 对显著性因子进行原因分析
为实现公司的质量方针:“产品是企业的生命之本,满足国内外客户的需求,不断提高和改进产品质量是我公司永恒的主题”,为持续改进产品质量,现对显著性因子A和B进行原因分析:
表5 最佳工艺表
7.1 对影响因子A(染色内外差) 进行原因分析
由于因子A(染色内外差)是影响面料色差的主要因子,所以我们就从可能影响因子A水平的工艺、染料、操作、设备及其它方面分析出对其影响的关键因素,详见以下排列图1,得出影响因子A的关键因素是“工艺”。
图1 改进前不合格项目排列图2013年6月25日至7月25日
7.2 对影响因子B(织布纬纱多喷) 的原因分析
同样,我们从可能影响因子B水平的工艺、原料、操作、设备、环境及其它方面分析出对其影响的关键因素,详见排列图2得出影响因子B的关键因素是“操作”。
图2 改进前不合格项目排列图2013年6月25日至7月
7.3 对影响因子A(染色内外差) 的主要“工艺”因素进行分析
我们用因果图找出影响因子A(染色内外差) 的主要“工艺”因素,见下图3。
图3 影响因子A(染色内外差)的主要“工艺”因素的因果图
7.4 对影响因子B(织布纬纱多喷) 主要“操作”因素进行分析
我们用因果图找出影响因子B(织布纬纱多喷) 的主要“操作”因素,见图4。
图4 影响因子B(织布纬纱多喷)主要“操作”因素的因果图
8 改进措施和改进后的效果
根据图1、图2中列出的主要因素和因果图3、图4中对影响主要因素的各项因素的分析,分部门和人员开会研究,制定目标措施,20天后重新用排列图分析各因素,发现有明显成效。
8.1 改进措施
针对影响因子A(染色内外差)的主要“工艺”因素和影响因子B(织布纬纱多喷)主要“操作”因素,我们列出如下措施,见表6。
8.2 改进前后 影响因子A(染色内外差)不合格项目排列图比较
采取以上改进措施后,经过一个月的跟踪试验影响因子A的工艺因素件数由106件下降到42件,占不合格品的比例由53%下降到21%,对降低面料色差起到了很好的作用见图1~图5。
表6 降低面料色差的措施表
图5 改进后不合格项目排列图2013年7月26日至8月25日
8.3 改进前后,影响因子B(织布纬纱多喷)不合格项目排列图比较
同样,在采取以上改进措施后,经过一个月的跟踪试验影响因子B的“操作”因素件数由50件下降到18件,占不合格品的比例由50%下降到18%,也对降低面料色差起到了很好的作用,见图2、图6。
图6 改进后不合格项目排列图2013年7月26日至8月25日
9 结论
综上所述,我们运用正交表对影响色织面料一等品率的因子进行方差分析,从中找出显著性因子,然后运用排列图和因果图找出影响色差一等品率的主要因素,再针对这些因素定措施、定指标,进行质量目标改进,使因色差降等的面料由60%降到25%,提高产品质量效果非常显著,为色织企业降低因面料色差产生的次品提供了技术依据。
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