大强轮BILBAO港的节油探索
2014-01-13方志盛
方志盛
停泊欧盟港口的船舶使用的燃油含硫量不高于0.10%指令生效后,船上的辅机和锅炉在靠港期间使用,就不得不换用轻油。平常停泊状态,各油舱柜可以不用加温,开航前重油日用柜适当预热就可以了,锅炉的作用是给主、辅机的燃油加温,各油舱柜加温保温,各重油管路蒸汽伴行保温以及提供日用蒸汽。当辅机使用轻油,主机停泊状态时,从节油的角度出发,锅炉可否停用?这次我轮在抵BILBAO港之前,船长根据装货量以及过去在西班牙装货的经验,预计要停靠五、六天,于是,我轮就做了到港停锅炉的计划。经机舱几个人的一番探讨后,我们考虑到停锅炉之后,主机就没法暖缸,部分密封令可能漏水,如果临时移泊需用主机,冷机起动对主机会有伤害,这样就没停锅炉,只控制了蒸汽的使用,也达到了节油的目的。
大强的主、辅机燃油粘度计和粘度自动调节加热阀工作正常,我轮计划到港完车后向主机燃油系统混入100升轻油,以降低管路系统内的燃油粘度,达到不用加温的目的。在征得船长同意后,我们做了如下探索:
1.主机的换油和混油
以目前对欧盟指令的理解,只有航行才使用的主机到港不用换轻油,选择完车后向主机系统混入轻油,既能达到降低管路系统燃油粘度的目的,又能节约轻油的使用,还可以避免换油操作过快,可能造成高压油泵油头等温度变化快卡咬的风险。7月10日,抛锚完车以后,我们直接将主机燃油转换到使用轻油的位置,打开集油筒回重油日用柜的回油阀1/4圈(约三十秒钟),当流量表走了100升后,关闭集油筒回油柜的阀,然后将轻重油转换阀换回重油位置,混油完成。根据流量表,这次我们实际向主机燃油系统混入120升轻油,观察主机燃油温度和粘度,温度由135度降为128度,粘度在7.9到11.8之间波动(正常使用时主机燃油粘度15.6~16.5),经燃油循环泵的循环混合,约半小时之后,燃油粘度稳定在9.9,油温127度,燃油加热器自动调温阀自动全关。7月11日晚进港,靠好码头后,主机燃油粘度由9.9升到13.8,自动调温阀仍是全关,但油温还是保持着120度。进港主机使用没有异常,靠码头之后没有再混轻油进主机燃油系统,也没有手动关主机燃油加温阀。
2.主机暖缸
在锚地期间,随时有可能进港,所以不敢停主机暖缸。7月12日00:10(靠好码头完车20分钟后),停分油机,关闭焚烧炉油柜旁的机舱附属设备蒸汽总阀,这个阀是所有油柜的加热蒸汽、各伴行管蒸汽、主机暖缸蒸汽以及各分油机加热蒸汽的总阀,这样机舱绝大部分的用汽就全停掉了。停主机缸套水泵,关闭主机缸套水进出口阀(经观察直到缸套水降到33度时,主机也几乎不漏水)。7月15日晚离港,15日早上,打开机舱附属设备蒸汽总阀和主机暖缸蒸汽阀约1/3圈恢复主机暖缸,一小时后,主机缸套水温就恢复到了80度。这么早恢复暖缸的目的是让主机的各部件均匀加热到工作状态。
3.港内的使用和检查
这次没有停锅炉,没有手动关主机燃油加热阀,保持向日用热水加热器、厨房和生活区干衣间供蒸汽,是考虑生活的方便(厨房的司丁锅没有电加热),另外锅炉保持正常蒸汽压力,在需要用主机时,可以更快的暖缸。大强的锅炉工作压力5.4~6.6bar,平常停泊,锅炉燃烧20~28分钟,停烧6~10分钟,一天大约要烧18小时,7月12日观察锅炉燃烧情况,燃烧5~8分钟,停烧40~55分钟,一天只烧约3个小时。7月13日,关闭锅炉蒸汽出口总阀,清洗热水井,锅炉在自然冷却的状态下,一个白天只自动烧了一次。7月14日检查辅机燃油温度50度,主机燃油温度120度,重油日用柜约45度,主机缸套水33度。
实践证明,在靠泊期间可以通过控制蒸汽的使用达到节油的目的。但是混油对燃烧的影响到底有多大,这个目前应该还没有明确的研究。轻重油混合,有可能造成主辅机暴燃、后燃或二次燃烧等,但在我们前几个港口的换油过程中,辅机的各参数和使用性能没有发现不妥。我记得以前工作过的一艘船,辅机燃油系统有一个混油单元,它就是调节轻油和重油的供给比例来向辅机提供合适粘度的燃油。混油还有一个缺点,那就是在油温高时,轻油有可能汽化。上海海事大学詹玉龙教授曾说过,由于炼油技术的问题,我们国家生产的中间燃料油很多都是根据粘度的需要混对出来的,对于用重油的柴油机,通常比单用轻油的柴油机多一个燃油增压泵环节,增压泵提高燃油进机压力的目的就是防止油温高时低馏份的油汽化,因此也不用太担心柴油汽化的问题。我想以后如果码头锅炉出故障,而轻油的存量又不充足的情况,辅机根据燃油粘度使用轻油和重油的混合油也可以节省轻油的消耗。
从7月12日到7月15日,我轮在西班牙的BILBAO港靠港装货4天,与其它港相比,因为采取了控制蒸汽使用的措施,节约了轻油3.6吨。 [科]