220kV线路瞬时故障未重合的事故分析
2013-12-07赵新力李保权
赵新力 李保权
1.国网蒙东检修公司 内蒙古 通辽 028000
2.通辽供电公司 内蒙古 通辽 028000
0 引言
通辽电业局220kV变电站为重要的变电站,其220kV系统采用双母线带旁路接线方式,2010年4月30日21时57分,此站220kV科河#2线发生A相接地瞬时故障,保护的动作行为直接发三跳令,经过运行人员查看动作信息未发现重合闸动作,同时没有气压低闭锁重合闸信号发出,线路对侧单相重合闸成功,本侧重合闸未动。
1 事故经过
1.1 故障前运行方式及保护配置
1)故障前运行方式
220kV某变电站按照网调下发的运行方式要求,科河#1线、#2线分别在东、西母线并列运行,为提高运行的可靠性,其它元件也按此规律分别在东、西母线运行。220kV旁路冷备用。如图1所示。
2)保护配置
科河#2线线路保护采用南瑞继保RCS-931BM和北京四方CSC-103D保护装置,主保护为分相差动,后备保护为三段相间距离保护、三段接地距离保护、四段零序电流保护,具有重合闸功能;220kV母线配置一套RCS-915AB型母差失灵保护。
图1 220kV系统接线示意图
1.2 故障现象
1)监控后台机显示
21:57:02,215RCS-931BM保护装置: 差动保护动作、距离I段保护动作、ABC三相跳闸;CSC-103D保护装置:差动保护动作、距离保护动作、ABC三相跳闸;操作箱发控制回路断线,故障录波器启动;RCS-915AB母差保护失电告警、装置闭锁,科河#2线“控制回路断线”。
2)线路保护装置信号显示
科河#2线RCS-931BM保护显示:13ms A相差动动作、28ms距离Ⅰ段动作,39ms差动保护跳ABC三相,39ms距离Ⅰ段动作跳ABC三相,39ms闭锁重合闸开入,测距1.6km,IA:45.6A,3Io:50.8A, 差流72.8A;CSC-103D保护显示:14ms分相差动出口、34msⅠ段阻抗出口,47msⅠ段阻抗跳ABC三相,47ms闭锁重合闸开入,测距1.7km。
3)母差保护装置信号
监控后台显示:RCS-915AB母差保护失电告警、装置闭锁,液晶屏失电无显示。
2 事故分析
2.1 从故障现象分析
从保护动作信息上看,保护动作跳闸没有问题,主要问题是对侧重合成功,而本侧重合闸未动,直接跳三相。
科河#2线重合闸按照网调要求为单相重合方式,且相间故障不重合的方式,即单相故障跳单相重合单相,相间故障跳三相不重合。此次故障从故障录波图及线路保护装置显示的为近距离A相瞬时故障,然而线路保护均三跳跳闸未发重合闸命令,线路对侧保护动作行为完全符合单重方式;从两套保护装置本身上看,保护动作时无异常,均在选相动作后的13ms发三相跳闸命令。
2.2 现场检查与分析
首先检查保护柜的压板全部按照正常方式投入,三跳闭锁压板在退出位置,重合闸方式切换开关在单重位置,检查两套保护故障录波图,只有“闭锁重合闸开入”变位。
在现场仔细检查,从监控后台信息上发现科河#2线“控制回路断线”和“母差保护失电告警”信息,进一步检查得知:“控制回路断线”是由于线路操作回路第一组电源负极熔断器熔断造成的,确实发生了控制回路断线;“母差保护失电告警”是由母差保护柜上1K电源开关跳开造成的,母差保护也确实失去电源,如图2、3、4所示。其原因分析如下:
图2是断路器失灵启动回路,图3是操作回路有关部分。从图2中看出有一根线接错了,那就是4D69和4D85端子的连线。因为4D85端子是第一组电源的负极,当线路有故障,启动失灵的电流判别元件动作时,将母线保护的01正电源与第一组电源的负极短接,造成短路故障,致使母线保护空开跳闸,母线保护失电;同时也使操作电源空开跳闸,造成控制回路断线。
图2 220kV系统接线示意图
图3 操作回路有关部分
图4 重合闸放电回路
由图4不难看出,由于控制回路断线,1JJ1、1JJ2、1JJ3直流监视继电器失磁复归,其闭接点闭合,给重合闸放电。这就是重合闸拒动的原因。
如果线路的第二套操作回路存在接点虚接等问题,即使保护动作,开关也不能跳闸来断开短路电流,由于母差失灵保护装置失电,失灵保护无法切除与其同一母线连接的元件开关,故障不能快切除,必将造成一次大型的电网瓦解事故。如果此时母线故障,母差失灵保护装置失电,造成此变电站220kV系统全停的事故。
2.2 分析结论
从上面查找结果可知,这是由于改造过程中,直流回路无用的导线拆除不彻底,产生了寄生回路,从而使得跳闸过程中直流短路,造成直流电源开关跳闸,同时又闭锁了重合闸。
3 经验总结
由于一根错误的连线,使操作电源、母差保护和失灵保护同时失去电源,是一个非常可怕的事情。这次事故给我们的教训是深刻的,他再一次表明了:继电保护工作来不得半点马虎,必须严谨、仔细认真。总结如下:
1)改造过程中,为了争取时间和抢进度,在工作中一些该拆除的无用二次线,没有及时拆除或拆除的不干净不彻底,是我们要吸取的教训。
2)由于传动试验进行的项目不全面,没能发现存在的寄生回路,为日后留下隐患。在装置投运前,若将失灵启动回路试验一下,其问题就会暴露无疑,将隐患消灭在萌芽状态,不至于在故障时才发现,而险些造成电网瓦解事故。这是我们要吸取的第二个教训。
3)《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995—2006)中,对检验直流回路是否有寄生回路存在,已做了明确的规定,今后在工作中要严格执行,不可大意。
[1]《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》(电安生[1994]191号)[R].1994.
[2]DL/T 995—2006.《继电保护和电网安全自动装置检验规程》[S].北京:中国电力出版社,2006.
[3]国家电网公司.十八项电网重大事故措施(修订版)[S].北京:中国电力出版社出版,2012.