防水涂料在电缆中间接头防水处理中的应用
2013-11-28赵恒亮
赵恒亮
(国网浙江义乌市供电有限公司,浙江 义乌 322000)
0 引言
电缆中间接头有热收缩接头、预制式接头、冷缩式接头等多种型式。热收缩接头是套在电缆导体连接部位外面的绝缘和护套管材,采用热缩材料;冷缩式接头基于扩张支撑原理,取出支撑物就能自动收缩复位,不需加热;预制式接头一般采用硅橡胶或乙丙橡胶材料,主要通过应力锥来疏散电场,由于橡胶具有弹性,因此接头安装方便,界面性能得到极大提高[1-2]。
电缆中间接头用于连接电缆,本应有与电缆一样的机械性、电性能及化学性能,但是由于接头施工工艺复杂、施工环境难以控制、运行环境恶劣等因素,使得电缆接头成为电缆线路中最薄弱的环节,电缆接头故障时有发生。常见的接头故障有外力破坏和机械损伤、接头安装工艺及接头质量问题、腐蚀与进水[3-6]等。如制作冷缩式接头时,三相冷缩绝缘套管同在中心位置,若有不平整,包绕防水带中会有皱折,造成包缠不紧密而导致接头进水受潮;热收缩式接头因热缩材料老化或收缩时界面压力不强,同时因水的渗透性、扩散性极强,接头附件内的水会扩散、渗透,导致接头进水。据有关报道,腐蚀与进水占电缆接头失效故障的8%,在沿海地区腐蚀与进水现象更为严重,因此研究电缆中间接头防水措施具有重要的工程实际意义。为此,本文介绍将3M ScotchcastTM525BG防腐防水涂料应用于电缆接头防水的有关试验,研究525BG防腐防水涂料的技术性能,为提高该防腐防水涂料的应用可靠性提供科学依据。
1 试验设计
根据电缆中间接头运行环境和运行时的外表面温度,以及中间接头、电缆绝缘层之间的界面随着负荷的变化而发生热胀冷缩(也称呼吸效应)的情况,设计了盐雾试验、附着力试验、60℃水煮等多项试验。
1.1 主要实验材料和设备
氯化钠:分析纯,国药集团化学试剂有限公司产品;ScotchcastTM525BG∶3M公司产品;Scotchkote 020∶3M公司产品;P240干磨砂纸∶3M公司产品;PVC∶上海华谱公司;烘箱∶heraeus公司产品;循环腐蚀盐雾老化箱∶Q-lab公司产品;万能试验机∶英斯特朗公司产品。
1.2 盐雾试验
1.2.1 试样制作
以冷轧钢板(100mm×100mm×6mm)为基材,表面经钢珠喷砂除锈至ISO 8501 Sa 2.5级,粗糙度75μm。用干燥空气吹扫表面后,将3M ScotchcastTM525BG A与3M ScotchcastTM525BG B以3∶1比例混和均匀,用刷子刷涂于经表面处理后的基材上,涂膜厚度500μm,室温固化24 h。
1.2.2 试验方法
参考标准ASTM B117-2009进行盐雾试验,时间5000 h。
1.2.3 试验结果及分析
试验结果如表1及图1所示。由表1可知:经过5000 h的盐雾试验后,525BG涂料与基材有良好的结合力;尽管盐雾试验前在涂层表面划有露出基底的划痕,经过5000 h的盐雾腐蚀后,划痕附近的涂层与基底结合良好,不容易剥落,划痕宽度未见明显扩大,表明525BG耐盐雾腐蚀能力较好。
表1 盐雾试验结果
图1 盐雾试验结果
1.3 剪切附着力测试
1.3.1 试样制作
将PVC试样裁剪成长条形,长5cm、宽2cm,表面用3M Scotchkote 020清洗剂进行处理,再用3M P240砂纸进行打磨,直到表面无光,呈毛纹状。再用Scotchkote 020清洁表面杂物,将3M ScotchcastTM525BG A与3M ScotchcastTM525BG B按3∶1比例混和均匀,涂在PVC条形试样上,试样与试样之间搭接面积为2cm×2cm=4cm2,涂膜厚度0.3mm,室温固化24 h。
1.3.2 试验方法
按照标准ASTM D1002进行拉拔试验。由万能试验机施加拉拔荷载,加载端的移动速度为200mm/min。
1.3.3 试验结果及分析
试验结果如表2所示。由表2可知:3M ScotchcastTM525BG与PVC之间存在较大的附着力,平均附着力为2.0 MPa,表明525BG与PVC之间不仅仅是物理的接触,还存在一定程度的化学结合,该项结果对于将525BG用于电缆接头的防水处理起到至关重要的作用。
表2 剪切附着力测试结果
1.4 水煮试验
1.4.1 试样制作
截取长度为15cm的电缆,外护层材质为PVC,表面用3M Scotchkote 020清洗剂进行处理,再用3M P240砂纸进行打磨,直到表面无光,呈毛纹状,再用Scotchkote 020清洁表面杂物,将3M ScotchcastTM525BG A与3M ScotchcastTM525BG B按3∶1比例混和均匀,涂抹电缆10cm,保留5cm电缆外护层裸露,涂膜厚度0.5mm,室温固化24 h。
1.4.2 试验方法
参考GB 12706标准,将电缆置于60℃自来水中进行水煮直至失效。
1.4.3 试验结果及分析
试验结果如表3所示。由表3可知:经过3个月的水煮试验后,525BG与电缆PVC之间仍存在较强的附着力,未发生涂料层脱落现象,水分未进入525BG与PVC的界面。
表3 水煮实验结果
2 工程应用
2012年6月,对千岛湖某个积水较严重的电缆中间接头井(在雨季此井中的电缆接头几乎全部浸泡在水中)的电缆涂抹了525BG,涂抹1个中间接头所需时间约20 min,525BG用量约为0.5 L。1年后,涂抹525BG防护涂料的电缆中间接头没有发生明显变化,525BG涂层没有变色或脱落,与PVC外护层仍保持良好的附着力。对该项应用的后续效果还将继续观察。
3 结论与展望
根据防腐防水涂料本身的特性以及以上试验数据的分析,可得出以下结论:
(1)3M ScotchcastTM525BG对PVC材料有较好的附着力,约2.0 MPa,有助于阻隔水分进入中间接头。
(2)经过3个月的水煮试验,525BG与电缆外护层PVC仍有一定的附着力,水分仍未进入525BG与PVC界面,表明在一定温度下,525BG对中间接头有较好的防水作用。
(3)5000 h的盐雾试验表明:525BG在恶劣的环境下仍能保持良好的防护作用,可为中间接头提供一定的防腐防水保护。
电缆中间接头的安全运行在电网中起着非常重要的作用,如何应对环境的变化,使用高性能防护手段成为当前迫切需要解决的问题。3M ScotchcastTM525BG防腐防水涂料以其卓越的性能和成功的运行经验,成为同类防护手段中的佼佼者。目前已经运用于全国部分区域电网,积累了大量的运行经验。
[1]柯德刚.硅橡胶冷缩式电力电缆附件的应用[J].有机硅材料,2002,16(6)∶11-13.
[2]陈宝盛.交联电缆发展状况和硅烷交联的生产工艺[J].电线电缆,1997(2)∶17-22.
[3]蒋勇,柯明生.35kV电缆中间接头故障处理[J].电力安全技术,2008,10(8)∶51-52.
[4]姜朴.10kV交联电缆热缩接头常见故障及对策[J].冶金动力,1999(1)∶30-32.
[5]王少华,叶自强,梅冰笑.电缆故障原因及检测方法研宄[J].电工电气,2011,11(5)∶58-62.
[6]安怀忠,弥勇,俞华.一起35kV电缆故障原因分析及防范措施[J].山西电力,2011,02(165)∶23-25.