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大佛寺矿软岩巷道底臌机理及控制技术研究

2013-11-26陈跟马张永涛贺海鸿张红卫

中国煤炭 2013年1期
关键词:软岩底板锚杆

陈跟马 张永涛 贺海鸿 张红卫

(陕西彬长矿业集团大佛寺煤矿有限公司,陕西省彬县,713500)

1 工程地质条件

大佛寺煤矿40110综放工作面处于特殊围岩环境条件下,运输巷底臌剧烈、两帮破碎、顶板下沉,给工作面安全生产带来了困难。针对40110回采巷道支护难题,基于一体化综合控制思路,提出了 “泄压槽+底角锚杆+底板硬化”支护形式控制巷道地板围岩的稳定性。现场观测结果表明,该支护方案对巷道围岩变形控制效果较好。

40110工作面是401采区东翼沿煤层走向布置的第四个综放工作面,北临40108工作面 (已回采),西为辅运大巷,其采掘关系如图1所示。工作面内煤层赋存稳定,煤层厚度8.3~12.7m,平均厚度10.5m。煤层普氏系数为2~3。煤层伪顶为泥岩,厚0.75m;直接顶为泥岩,厚1.53m,抗压强度24.6MPa,软化系数0.4,属于易冒落半坚硬不稳定型;老顶下部为粉砂岩,厚度3.18m,上部为中粒砂岩,厚度8.88m,其抗压强度63.76MPa,软化系数0.50,属于半坚硬较稳定型;伪底以炭质泥岩为主,厚度1.43m;直接底为铝土质泥岩,厚度4.07m,其抗压强度29.4MPa。经试验分析得到,底板岩石高岭石含量高达13.22%,而Al2O3含量高达23.3%,软化系数0~0.15,属于不坚硬不稳定型。

2 软岩巷道底臌特征

(1)变形量大。根据测量结果,40110运输巷底板鼓起量大,最大可达1.5m以上,该巷道500~800m斜坡段,7d累计底臌量最大达0.6m以上。

(2)变形持续时间长。软岩巷道底板鼓起具有显著的流变性,故底臌具有明显的时效性,对于软岩巷道底板而言,剧烈的初始变形后,大约要数天甚至数月时间才能进入稳定变形阶段,围岩收敛停止得需更长时间,况且是否能停止收敛变形还取决于支护结构。监测资料表明,巷道开挖3个月后变形速率无明显降低,一般维持在30~80mm/d。

(3)挤压流动性底臌。40110运输巷直接底富含遇水膨胀的高岭石矿物,其中Al2O3含量高达23.3%,浸水后往往会泥化、崩解、碎裂,甚至强度完全丧失,受巷道两侧岩柱传递的水平压力的挤压作用,使巷道两帮内移,引起底板软弱破碎岩体向巷道内整体流动,导致底板岩层从表面向深部发生离层,并在巷道的中部鼓起进而断裂,形成挤压流动性底臌。

3 软岩巷道底臌影响因素分析

引起巷道底臌的因素很多,其中影响最大的因素是底板围岩特性,其次是水理作用和采动影响,同时支护结构对底臌量的大小也有一定的影响。

(1)围岩性态。40110运输巷道底板为3.91m的铝质泥岩,具有力学强度低及遇水易于软化、崩解等不良性质,对巷道稳定性最为不利,底板长期处于敞开无支护状态。因此当巷道围岩压力较大时,造成巷道底板出现应力集中现象,从而在巷道底板岩层中产生大量裂隙。随着两侧的挤压,导致裂缝处的岩层向巷道空间弯曲,表现出显著的底臌现象,进而直接影响巷道顶帮的稳定,产生顶板下沉,两帮内挤,从而造成巷道支护结构的全面失稳破坏。

(2)采动影响。40110运输巷与40108工作面之间留设60m煤柱,受侧向支撑压力影响,巷道成型质量极度恶化,片帮严重,底臌现象异常剧烈,并在巷道中间出现了宽约10~30mm、深300mm的裂缝,通过人工起底来维持巷道的正常使用。当距回采工作面约100m左右时,受超前支撑压力影响,巷道围岩强度进一步减弱,导致底板松软破碎岩体丧失其承载力。

(3)水理作用。水对巷道底臌的影响主要通过水理作用表现出来。由于掘进巷道经常积水,而软弱岩体内节理裂隙发育,水很容易进入岩体内部,使底板围岩长期受到水理、风化作用,愈发加剧了围岩向巷道自由空间内的挤入趋势,从而加大了巷道底臌量。

(4)支护结构。40110运输巷支护只注重巷道顶帮,未对底板进行任何有效支护,底板长期处于敞开不支护状态,从而导致巷道底臌量大于顶板下沉量。该巷道采用锚网索有效支撑巷道顶帮,而支护体系要承受住来自其周围的压力,只得将各种受力向未进行支护的底板即弱面进行传递,破坏了底板原有的应力平衡,以致底板向巷道内隆起,造成巷道底臌。

在上述4个影响巷道底臌的因素中,围岩性质是产生底臌的最根本原因,也是研究巷道底臌控制的重点因素。

4 支护对策

4.1 支护设计原则

针对40110运输巷底臌问题,认为 “强顶、固帮和有效强化底板”是维护巷道底板稳定的关键。基于一体化 (支护体和围岩)综合控制思路确定底臌治理方案,将各个支护方式优点有机结合起来,互为补充,充分发挥支护系统整体承载能力。在此基础上,提出 “底角锚杆+底板硬化+卸压槽+补打顶帮锚杆 (索)”联合支护方式,支护方式如图2所示。

4.2 支护结构参数设计

(1)强顶。顶板采用锚索加强支护,由原支护的 “2+1”布置形式增强为 “2+3”布置形式,其间排距为1800mm×2400mm,规格为∅15.24mm×7100mm高强高预应力锚索。通过锚固作用调动深部坚硬岩层的强度,和原有支护体一起增加了松动岩体的强度,起到强顶目的。

图2 支护方式布置示意图

(2)固帮。帮部加固可通过加大锚杆布置密度来实现。由于该工程是修复巷道,施工时巷道围岩的破坏区比较大,因此,在巷道帮部腰线位置增加一排∅20mm×2300mm高强高预应力螺纹锚杆,提高巷道帮部围岩的稳定性。

(3)增加底角锚杆。每侧布置1根锚杆,按45°打设,规格为∅18mm×2000mm高强高预应力螺纹钢锚杆。

(4)底板铺设混凝土。底板浇筑等级强度为C30混凝土,水泥采用425#普通硅酸盐水泥,内掺防水剂,铺设厚度200mm;在巷道人行侧施工规格为300mm×800mm的泄压槽,施工完后在泄压槽上铺设10mm×600mm (厚×宽)的钢板;在巷道另一侧同时浇灌尺寸为300mm×300mm的导水沟。

5 工程应用效果

大佛寺煤矿40110运输巷采用 “底角锚杆+底板硬化+卸压槽+补打顶帮锚杆 (索)”联合支护技术防治巷道底臌,通过顶底板、两帮表面位移观测,得到巷道表面位移如图3所示:

图3 巷道表面位移—时间关系图

观测数据显示,底臌量最大9mm,平均5.2mm,位移速率0.06mm/d;顶板最大下沉量48mm,平均35mm,顶板平均下沉速率0.44mm/d;左帮最大位移量38mm,平均28.5 mm,平均位移速率0.36mm/d;右帮最大位移量28mm,平均19.1mm,平均位移速率0.24mm/d。矿压观测数据显示,巷道底板未出现裂缝,底臌量大幅度降低,顶板未出现离层脱落等其它变化,巷道支护完整、断面均能达到设计要求,巷道底臌得到有效控制。

6 结论

(1)影响软岩巷道底臌的最根本原因是围岩特性,提出了 “强顶、固帮和有效强化底板”的软岩巷道底板围岩稳定性控制原则。

(2)大佛寺煤矿40110运输巷工程实践表明:底板硬化+泄压槽+底角锚杆+补打顶帮锚杆(索)支护方式能够有效控制巷道底臌,具有较好的经济效益和广阔的应用前景。

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