220 kV变压器瞬间短路故障原因分析及处理措施
2013-11-12张利燕张树亮陈志勇张若飞杨彦肖
张利燕,张树亮,陈志勇,张若飞,杨彦肖
(1.河北省电力公司电力科学研究院,石家庄 050021;2.河北沧州供电公司,河北 沧州 061001)
固体绝缘是保障变压器安全运行的重要因素之一,固体绝缘缺陷可能造成变压器损坏甚至烧损的事故。以下通过变压器油色谱数据,及时发现一起变压器瞬间短路故障, 通过试验分析和吊罩处理,避免更严重故障的发生,保证设备安全运行。
1 油色谱监测数据分析
某变电站220 kV变压器,型号为SFPSZ10-180000/220,总油量为43.9 t,由保定天威保变电气股份有限公司生产,2006年7月出厂,11月投运,设备一直正常运行,未发现异常现象。
2011年5月,色谱监测数据正常,变压器油中乙炔(C2H2)的体积分数为0 μL/L。2011年7月27日,在例行试验中,发现变压器油中溶解气体乙炔的体积分数增加至3.51 μL/L,其他气体的体积分数也有增加,烃类甲烷(CH4)的体积分数增幅最大,增加至9.47 μL/L。随后加强色谱监测,乙炔的体积分数逐渐增加至7.00 μL/L左右,其他气体的体积分数基本稳定。2012年3月24日,在线监测装置发现变压器油中乙炔的体积分数由7.20 μL/L增加至27.93 μL/L,超过注意值[1],除CO、CO2外,其他气体的体积分数也相应增加。变压器油色谱数据见表1。
表1 变压器油色谱数据 μL·L-1
日期φ(CH4)φ(C2H4)φ(C2H6)φ(C2H2)2011-05-265.380.350.3602011-07-279.472.021.023.512011-08-2510.252.592.254.952011-09-2910.783.582.055.912011-11-1810.983.851.816.102011-12-2310.444.211.826.692012-03-1910.904.401.907.202012-03-2415.0512.714.4027.932012-04-2517.2012.103.7127.802012-05-1915.2013.204.3327.002012-06-2115.6013.604.2830.50日期φ(H2)φ(CO)φ(CO2)φ(总烃)2011-05-2631.52190.77540.016.092011-07-2724.34264.24831.4316.292011-08-2534.56288.15715.5819.042011-09-2939.57301.04738.3622.322011-11-1837.80377.60685.3022.712011-12-2329.70225.69633.8323.162012-03-1933.82258.06548.5024.502012-03-2465.07244.27670.6260.092012-04-2578.00259.00705.0057.812012-05-1991.50254.00683.0059.002012-06-2190.50271.00708.0063.98
以表1中2011年12月23日和2012年3月24日数据为基数,以20 ℃时变压器油的密度0.895 kg/m3进行估算,计算可得变压器油中乙炔的绝对产气速率[2]11.6 mL/d,相对产气速率[2]105.8%,远超注意值0.2 mL/d和10%。按照DL 722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》推荐的三比值法[2],计算三比值编码为“101”,判断为局部放电故障。2012年6月21日,变压器油中乙炔的体积分数为30.50 μL/L,达注意值(5 μL/L)6倍以上,氢气的体积分数最高为90.50 μL/L,甲烷、乙烯(C2H4)、乙烷(C2H6)的体积分数最高不超过20 μL/L,总烃的体积分数最高不超过70 μL/L。根据色谱数据特点、三比值、产气速率计算结果综合判断,该故障为细小高能量局部放电,放电通道中温度很高导致绝缘油分解,产生乙炔并迅速增加,但同时放电为细小放电,热量很快被周围绝缘油吸收,引起温升并不高,因此甲烷、乙烯、乙烷增幅并不大,故判断为瞬时局部放电。根据估算,故障点的温度在673~686 ℃[3]。
2 故障原因分析
2.1 电气试验分析
2011年7月27日,在变压器油中乙炔的体积分数出现第1次跳变后进行油位、潜油泵检查,铁心接地电流监测,以及局部放电、高频局部放电试验,未发现明显放电信号。油箱液位检查,变压器本体油位一直指示在本体油箱60%位置,有载油位持续指示在储油柜50%位置,油位没有变化,对油枕进行红外测温,未见油位变化,排除分接开关油箱向本体油箱内漏引起油色谱超标的可能性;潜油泵启动检查,潜油泵手动运行1 h并进行色谱分析,乙炔的体积分数没有明显变化,可以排除潜油泵绕组短路故障的可能;对该变压器铁心接地电流测试,为0.6 mA,说明设备铁心没有多点接地的缺陷。
2011年8月16日,对变压器进行超声波局部放电检测,未发现明显局部放电信号。2011年8月进行高频局部放电带电检测,共检测到两类信号(分类图谱中的Ⅰ簇和Ⅱ簇)如图1所示。Ⅰ簇信号具备一定相位特征,放电平均幅值为96 mV,该信号放电图谱不具备局部放电信号图谱特征,且放电波形无局部放电波形特征,如图2所示。Ⅱ簇信号具备明显相位特征,信号平均幅值为120 mV,该信号放电图谱具备局部放电信号图谱特征,但放电波形无局部放电波形特征,如图3所示。此外对测试点相邻的变压器测试,同样测得该类信号,因此判断该类信号为尾部干扰信号。
2012年3月19日,对该变压器停电检修,检查高中压套管,进行例行试验和耐压及局部放电试验,均未发现异常。2012年3月,该变压器检修投入运行后乙炔的体积分数发生第2次跳变。对该变压器进行油位、潜油泵相关检查,并进行铁心接地电流监测,局部放电、高频局部放电试验,未发现异常。
(a) 完整图谱 (b) 分类图谱
图1 高频局部放电带电检测图谱(整体)
(a) Ⅰ簇信号图谱 (b) Ⅰ簇信号波形
(a) Ⅱ簇信号图谱 (b) Ⅱ簇信号波形
图3 高频局部放电带电检测图谱(Ⅱ簇)
2.2 变压器吊罩检查
2012年7月进行变压器吊罩检查。将变压器外罩吊开后,发现固定U相分接引线的支架与围屏表面发生局部放电故障,见图4。在U相中压侧围屏表面有树枝状放电痕迹,固定U相分接引线的支架上部、下部也有放电痕迹。在U相中压侧底部支架上发现掉落的胶垫残条,胶垫残条上有烧蚀痕迹。通过查找发现U相中压侧升高座底部法兰胶垫部分缺损,通过复原发现掉落的胶垫残条正是此处缺损的部分。法兰胶垫及掉落的残条,见图5。
通过对变压器吊罩检查,认为变压器安装不良造成U相中压侧升高座底部法兰胶垫受力不均匀,导致部分胶垫挤压过度,在设备投入正常运行一段时间后,在设备启动或运行过程中,外界的轻微干扰造成挤压过度的U相中压侧升高座底部法兰胶垫残条掉落,恰好落到U相分接引线的支架上,与围屏表面搭连,造成局部瞬时放电故障。
查阅记录,2011年7月25日潜油泵启动过1次7月27日乙炔的体积分数第1次跳变,分析认为变压器受外界干扰的影响,使受到挤压脆弱的胶垫残条与法兰胶垫脱离掉落到支架上,与围屏表面搭连,造成局部瞬时放电,使乙炔的体积分数跳变。2012年3月24日乙炔的体积分数第2次跳变,分析认为在变压器启动、油温变化等内外界环境的综合影响下,胶垫残条与围屏表面第2次搭连,内部瞬时放电,造成乙炔的体积分数第2次跳变。第1、2次瞬时放电后,胶垫残条与围屏表面恰好未达到放电距离,变压器内部没有连续放电活动,此时电气试验正常。
图4 支架与围屏表面放电情况
图5 法兰胶垫及掉落的残条
3 处理措施及效果
3.1 处理措施
a. 对变压器U相中压侧围屏放电部分进行局部切割,并进行修补,对中压侧分接引线等部分进行绝缘处理。
b. 更换变压器U相中压侧升高座底部法兰胶垫,如8图所示。
图6 变压器围屏局部修补示意
c. 对变压器油箱进行滤油处理,直到绝缘油中特征气体的体积分数为零为止。
3.2 处理效果
2012年7月3日变压器检修投运后,通过油色谱在线监测装置对主变压器的油色谱数据进行监测,数据见表2。
表2 主变压器大修后色谱数据
日期φ(CH4)φ(C2H4)φ(C2H6)φ(C2H2)2012-07-0300002012-07-040.65000.412012-07-060.820.2900.572012-07-192.100.4302.842012-08-272.140.4403.932012-09-101.980.3704.07日期φ(H2)φ(CO)φ(CO2)φ(总烃)2012-07-0303.7885.6002012-07-040.875.26102.001.062012-07-060.955.62125.001.682012-07-192.2721.20186.005.372012-08-272.7329.40282.006.512012-09-102.8629.7281.006.42
在变压器投运半个月后,2012年7月19日变压器油中乙炔的体积分数达2.84 μL/L,2012年9月10日涨至4.07 μL/L,其他气体也有所增加,低于注意值,这是由于吸附于绝缘纸板等部分的特征气体缓慢析出的结果[1]。该变压器经过半年的运行,吸附于绝缘纸板等部分的特征气体与绝缘油达到动态平衡,油色谱数据已经基本稳定。2012年9月10日,色谱监测乙炔的体积分数为4.07 μL/L,基本稳定,设备运行正常。
4 结束语
通过油色谱数据发现设备异常情况,在线监测装置第一时间捕捉到色谱数据跳变情况,确定设备放电缺陷,经过连续监测及试验,吊罩检查找到故障原因及部位,妥善处理,避免更严重故障的发生,保证了电网和设备安全。通过案例分析,说明油色谱数据分析以及在线监测装置技术的成熟和应用,将有利于主变压器状态信息的掌握,及时发现变压器的故障隐患,保证设备安全稳定运行。
参考文献:
[1] Q/GDW 536-2010,变压器油中溶解气体在线监测装置技术管理[S].
[2] DL/T 722-2000,变压器油中溶解气体分析和判断导则[S].
[3] 曹敦奎.变压器油中气体分析诊断与故障检查[M].北京:中国电力出版社,2005.