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MBR出水管线腐蚀穿孔失效分析

2013-09-19张艳玲刘小辉单广斌

石油化工腐蚀与防护 2013年4期
关键词:金属表面漏点溶解氧

王 丽,张艳玲,刘小辉,单广斌

(1.中国石油化工股份有限公司金陵分公司,江苏南京210033;2.中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院,山东青岛266071)

某公司炼油污水处理采用隔油—浮选—一级生化—MBR膜生物反应器进行生化曝气处理。其中MBR系统是由水解池、缺氧区、好氧曝气区、膜分离区等组成。炼油污水主要包括含油污水、含硫污水汽提净化水、含碱污水和含盐污水。

MBR出水于2005年11月开始回用,主要作为循环水冷却塔、稳高压及焦化装置冷焦、切焦补充水,系统压力0.7 MPa,回用量100~300 m3/h,流速0.4~0.5 m/s。2007年发现输水管线有腐蚀穿孔现象,至2011年共发现漏点100余处。由于腐蚀穿孔问题,循环水冷却塔及稳高压停用MBR回用水,焦化冷焦、切焦继续回用,系统压力降到0.55 MPa,回用量降到30~150 m3/h。腐蚀漏点分布在整个系统管线上,至焦化段回用管线的泄漏点更密集。从泄漏点分布的位置来看,焊缝处、母材上、管道底部及顶部等均有腐蚀漏点。泄漏部位以打卡子为主,漏点较密集处需更新管线。

1 现场测厚

现场对一段φ426 mm×8.0 mm规格的MBR回用水线进行了测厚,实测172个点,测厚数据显示水平管线平均腐蚀速率为0.398 mm/a,0°,90°,180°和270°平均腐蚀速率基本相同,平均剩余壁厚分别为5.10,5.25,5.15 和 5.35 mm;局部腐蚀速率达到0.757 mm/a,最小壁厚减薄到2.7 mm。

2 水样分析

对含盐污水、净化水、MBR进水和MBR出水四种水样进行分析,MBR出水分析结果见表1。

表1 MBR出水水样分析结果Table 1 Analysis results of MBR effluent water sample mg/L

从MBR出水水样分析结果来看,腐蚀介质中溶解氧含量接近饱和,硬度偏高,氯离子、硫酸根离子含量偏高。在膜分离区中,由于中空纤维膜0.2 μm的孔径可完全阻止细菌的通过,所以菌胶团和游离细菌等微生物被截留在曝气池中,因此可排除细菌腐蚀的可能。

图1 XRD分析图谱Fig.1 XRD analysis graph

3 垢样分析

现场切下了一段正在泄漏的管道,在腐蚀穿孔附近区域刮取部分垢样,进行X射线衍射分析(XRD),分析图谱见图1。结果显示腐蚀穿孔附近垢物成分主要为AlO(OH),FeO(OH)和SiO2,说明管道内有泥垢。

4 宏观观察及电镜分析

截取了焦化装置一段漏点较多的管道进行分析,通过泄漏管束外表面可发现明显的腐蚀小孔,样品穿孔位置在管道侧面,小孔直径达7 mm,其他部位腐蚀也较严重,有很多锈斑。将管子剖开检查内壁,可见表面覆盖一层红棕色覆盖物,刮开红棕色的覆盖物,有大大小小的蚀坑。从宏观形貌来看,可以断定管束是由内到外腐蚀穿孔。

(1)对清洗之前小孔附近的腐蚀产物进行扫描电镜观察和能量色散X射线分析(EDX),结果显示在穿孔内壁腐蚀鼓包处及腐蚀凹坑处含有较多的氧,此外含有Fe,Si,Ca和K等元素,表明管子内壁发生了氧腐蚀,另外管道内含有少量泥沙。

金属表面上出现大量溃疡状腐蚀坑,与氧腐蚀的特征一致(见图2)。

(2)沿切过内壁小蚀坑的横截面切割并将机械磨抛壁的区域进行放大,并做EDX线扫描、机械磨抛制成样品,在扫描电镜下进行观察(见图3),表2为两处的扫描分析元素含量情况。

对金属基体做能谱分析,分析结果表明金属基体不含氯,因此小孔内的氯离子来自于水溶液中。氯离子在小孔内有富集现象,表明氯离子是促进腐蚀的原因之一。

图2 清洗后管子内壁腐蚀形貌Fig.2 The corrosion morphology of pipe wall after cleaning

图3 EDX扫描样本位置Fig.3 EDX scan of sample place

表2 谱图1-EDX位置元素组成Table 2 Element composition of EDX scan at two place

5 机理分析

(1)氧腐蚀

因为污水处理工艺中采用了生化曝气处理,因此水中含有近乎饱和的溶解氧,因为金属的电极电位比氧的电极电位低,所以金属受水中溶解氧的腐蚀是一种电化学腐蚀,其中20号碳钢是阳极遭腐蚀,氧是阴极,进行还原,反应式如下:

当铁受腐蚀后生成Fe2+,它与水中氧进一步反应生成黄褐色结构松散的Fe(OH)3二次产物层:

水中溶解氧是一种去极化剂,促进阴极过程,引起金属的腐蚀。所以在水中溶解氧的含量愈多,金属腐蚀愈严重。当钢铁受到水中溶解氧腐蚀时,在其表面形成许多小型鼓包,其直径1~30 mm不等,这种腐蚀特征称为溃疡腐蚀,鼓包表面的颜色由黄褐色到砖红色不等,次层是黑色粉末状物,这些都是腐蚀产物[1]。若将这些腐蚀产物清除后,便会出现因腐蚀而造成的陷坑。随着上游管线内溶解氧的消耗,使下游溶解氧含量降低,从而使上游管线最先腐蚀穿孔,下游管线陆续穿孔。

(2)氯离子的促进作用

由于污水主要来源之一为含盐污水,经过MBR膜分离后,并不能将溶液中的溶解盐过滤掉,氯离子造成的腐蚀一般发生在坑蚀和缝隙腐蚀中,在这种情况下Fe在坑蚀内和缝隙内腐蚀而溶解,生成Fe2+,引起腐蚀点周围的溶液中产生过量的正电荷,吸引水中的氯离子迁移到腐蚀点周围以维持电中性,因此腐蚀点周围会产生高浓度的金属氯化物,之后金属氯化物会水解产生不溶性的金属氢氧化物和盐酸。盐酸是强腐蚀性酸,能加速多种金属和合金的溶解。

FeCl2+2H2O→Fe(OH)2+2H++2Cl-

总的来说在金属机体中Fe3O4膜的形成会降低铁的溶解速率,然而随着冷却水的不断循环,有越来越多的氯离子等腐蚀离子在金属表面积聚,由于水膜层的不断增厚,使得这些腐蚀离子难以从金属表面扩散出去,从而使金属表面发生腐蚀破坏,腐蚀现象越来越严重。

(3)垢下腐蚀

由于金属表面腐蚀产物或其它固态沉积物的不均匀分布形成锈垢层,而引起垢层下严重腐蚀,称为垢下腐蚀[2]。分析垢的成分主要为铁的氧化物和氢氧化物及少量的碳酸钙与泥沙。流速较低时疏松的腐蚀产物容易附着在金属表面上,垢下腐蚀的产生是由于缝隙中的液体不能流动遂成为缺氧区,缺氧区的管壁是阳极,发生铁的氧化反应,其余没有垢层的管壁或是有大间隙的管壁,因为有饱和氧而成为阴极,发生氧的还原反应。大阴极和小阳极的组合使阳极区的垢下金属加速腐蚀。

6 结论与建议措施

综上分析,引起管道腐蚀穿孔的的主要原因为溶液中含有溶解氧以及大量溶解盐,建议措施如下:

(1)脱除MBR出水中溶解氧。对MBR出水进行静态挂片实验,随着氧质量浓度的降低,腐蚀速率呈下降趋势,当溶解氧质量浓度由8 mg/L下降到1 mg/L以下时,腐蚀速率由0.22 mm/a降低到0.06 mm/a;

(2)降低溶液中溶解盐。如将电脱盐水从MBR膜生物反应器中切出,减少水处理过程中氯系杀菌剂的投加等措施,可大大降低MBR出水中氯离子含量;

(3)水侧壁面采用涂层保护;

(4)适当提高流速,减少垢下腐蚀;

(5)加注缓蚀药剂。

[1] 杨卫国,徐君铭.(溶)氧腐蚀—一种容易被忽视的腐蚀形式[J]. 广州化工,2005,33(3):74-75.

[2] 陈卫东,褚立东.浅谈低温热水锅炉的氧腐蚀及防止措施[J]. 林业劳动安全,1999(2):36-37.

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