220kV线路雷击故障导致母线失压的事故分析
2013-09-13黄国良
摘要:文章分析了一起由线路遭受雷击引发变电站内母线失压的事故,结合故障线路开关气体成分分析、本体检查及试验、故障录波图分析及雷电定位等数据,分析了母线失压的原因及影响因素,并给出了事故发生后的处理方法及反事故措施的建议。
关键词:雷击;线路故障;母线失压;避雷器
中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)23-0044-03
1 事故前运行方式及概况
220kV某变电站220kV1M、2M并列运行,福澎甲线4730开关故障间隔挂1M在热备用,福澎乙线4731挂2M热备用。某日16时26分07秒,220kV1M母差保护动作,跳开220kV1M所挂所有开关。事故发生时,该站所处地理位置为雷雨天气,现场检查发现220kV福澎甲线4730开关A相瓷瓶有击穿及明显放电痕迹,B相有轻微放电痕迹。
2 事故后气体成分分析
事故后,对福澎甲线4730开关进行了气体成分分析,结果如表1所示。
通过气体成分分析,福澎甲线4730开关三相均未见气体成分异常。
3 现场检查及试验
为进一步分析事故发生原因,对福澎甲线4730开关进行现场本体检查及相关试验。
3.1 福澎甲线4730开关A相检查
通过对福澎甲线4730开关A相进行检查,具体见图1所示。从图1中可以看出,A相上端和下端接线板位置均有明显的放电痕迹,瓷套表面损伤严重,瓷套上端存在较为明显的缺损。
3.2 福澎甲线4730开关B相检查
通过对福澎甲线4730开关B相进行检查,发现其上端接线板位置有明显的放电痕迹,如图2所示,瓷套表面有零星的烧蚀痕迹。
3.3 福澎甲线4730开关C相检查
福澎甲线4730开关C相外观结构完好,无明显放电
痕迹。
3.4 导电回路电阻测量
对福澎甲线4730开关进行了断路器导电回路电阻测量,结果如表2所示:
经查阅厂家资料,4730开关厂家规定值为30±4цΩ,可以判定开关导电回路电阻合格。
3.5 断路器断口绝缘电阻测量
对福澎甲线4730开关进行了断路器断口绝缘电阻测量,结果如表3所示:
合格。
3.6 断路器合闸绝缘电阻测量
对福澎甲线4730开关进行了断路器合闸绝缘电阻测量,结果如表4所示:
3.7 耐压试验
考虑到断路器外绝缘已明显损坏,整体需进行更换处理,故未进行耐压试验。
4 故障录波图
由故障录波图可见,当日16时26分07秒,福澎甲线4730开关发生了对地短路,导致1M失压。通过故障录波图的分析,在220kV福澎甲线线路A相发生故障时,线路两侧保护动作跳闸,保护动作正确。在该站侧福澎甲线A相开关外绝缘击穿后,由于A相开关没有接地故障,所以对该站母差保护来说,故障在区外,故不动作,失灵保护启动。在失灵保护启动延时过程中,A相电弧引起对B相放电,形成AB短路故障,该故障点处在开关与CT之间,属于母差保护范围内,故母差保护动作,跳开220kV1M上所有开关,同时远跳对侧开关。经分析可知保护动作行为正确,动作时序见图3,故障发生示意图见图4。
5 雷电定位
根据运行记录,当日16时该站所处地理位置为雷雨天气,核查雷电定位系统与录波图,并安排巡视人员进行了杆塔巡视。巡视发现在220kV福澎甲线N60塔A相合成绝缘子下均压环有击穿现象。查线人员于当日21时30分开始对N59-N63塔登塔检查,发现220kV福澎甲线N60塔A相绝缘子、均压环有明显放电烧灼痕迹。220kV福澎甲线N60直线塔距离该站7.7km。
N60塔型(SZ631-21/24),防雷保护角:6.1°,接地电阻型号:T25,设计电阻值:25Ω,实测值:19Ω。防雷保护角过大,导致避雷线对A、B相保护较弱。220kV福澎甲线N60直线塔如图5所示,雷击痕迹见图6所示。
6 故障原因分析
6.1 线路出线侧未装设避雷器
福澎甲线4730开关间隔未安装线路侧避雷器是导致故障的主要原因。根据南方电网公司反措要求:热备用状态的线路侧需装设避雷器。因该线路在2011年时正常状态由运行转为线路充电热备用状态,站内线路侧及线路终端塔均未及时安装避雷器,仅在福澎甲乙线的N76、N77杆塔(距离东澎变电站1.1km)装设了线路避雷器。线路处于热备用的运行方式导致在线路落雷后,雷电流直接传导进入变电站,在故障线路福澎甲线4730开关断口位置形成电流全反射,瓷瓶外绝缘在雷电过电压的冲击下,A、B相之间发生闪络放电,母线母差保护动作跳闸。
6.2 雷电波入侵
事故发生时,该站所处地理位置为雷雨天气,雷电波入侵是导致故障的直接原因。线路落雷后,雷电波经线路传入变电站,产生过电压,直接导致了故障发生。
6.3 雨滴导致绝缘性能下降
雨滴是导致故障发生的间接原因。雷电波入侵后,导致断路器动静触头间和上下接线板间的电压差增大。雨滴使得断路器上下接线板之间的绝缘性能下降,在高电压的作用下,形成放电。从B相瓷瓶表面存在零星烧伤痕迹可以证明雨滴是导致放电的间接原因,如图7示意图所示。
7 故障处理及建议
7.1 更换受损开关
通过现场检查,发现福澎甲线4730间隔A、B相开关瓷瓶均存在明显的放电灼伤痕迹,表面瓷釉损坏,说明瓷瓶本身机械特性及耐受气体压力特性已受到损伤。考虑到开关需要依靠0.6MPa气压的SF6气体来保证内绝缘,高压气体在断路器拉弧过程产生体积膨胀,导致瓷瓶内部气压升高,在瓷瓶表面受损的情况,很容易产生爆炸,对运行人员和设备造成损失,建议对受损开关进行更换处理。
7.2 加装线路避雷器
对福澎甲线、福澎乙线加装了避雷器,防止因雷击造成断路器断口击穿,并举一反三,核查所有110kV及以上电压等级架空线路出线侧避雷器的安装情况,预防类似事件再次发生。
7.3 定期反措核查
根据反措要求“110kV及以上电压等级架空线路应在开环点的出线侧加装避雷器”,该线路2011年正常方式由运行转为热备用状态时未及时安装线路侧避雷器。因此,需建立反措落实情况核查管理常态机制,对历年来颁布的反措执行情况进行核查,每年组织对上年的反措执行情况进行核查。由亍电网运行方式变化较快,应该及时根据方式的变动核查并落实各项反措要求。
7.4 建立源头保障
加强项目设计的管理,加强新建(技改)线路的验收管理,明确规定没有安装线路终端避雷器的非GIS出线间隔不允许验收投产,从源头上保证反措的落实。
参考文献
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[2] 刘玲,龚森,蒋健.一起雷电引发220kV断路器爆炸事故的分析[J].广东电力,2009,(9).
[3] 徐宇新.湖南电网220V母线失压事故简析[J].电网技术,1998,(4).
作者简介:黄国良(1981—),男,广东惠州人,惠州供电局高级技师,工程师,研究方向:变电运行生产。