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UASB-A/O-曝气生物滤池工艺处理聚丙烯酰胺废水*

2013-08-29李本勇

河南工学院学报 2013年3期
关键词:滤池丙烯酰胺废水处理

李本勇

(新乡市环境保护局,河南 新乡 453002)

聚丙烯酰胺生产废水属于难处理的生物化工废水[1],含大量的高浓度有机物及氨氮,如果该废水直接排放到水体中,会造成严重的水体污染。在本工程应用中,采用UASB-A/O-曝气生物滤池组合工艺处理聚丙烯酰胺高浓度有机废水,运行实践证明,UASB启动速度较快,运行稳定,UASB出水再经A/O-曝气生物滤池系统处理后,水质达到污水综合排放标准(GB 8978-1996)二级标准。

1 废水来源及水质

河南某净水剂生产公司以微生物法生产聚丙烯酰胺,生产能力20000吨/年,生产过程中的废水为催化水合系统废水(包括发酵液过滤废水、水合液过滤废水、发酵罐清洗废水)、丙烯酰胺精制柱反冲洗废水、反渗透废水、循环系统排污水及生活污水。各环节废水水质水量见表1。

表1 生产废水水质水量情况表

本工程废水处理站设计处理水量120m3/d,根据当地环保部门要求,其排水水质达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)二级标准。

2 处理工艺及主要构筑物参数

废水处理工艺流程如图1所示。将生产废水与生活污水混合后先采用UASB厌氧反应器提高废水的可生化性,去除大部分有机污染物,再通过氨氮去除效果较好的A-O 法处理工艺进行处理,为保证出水达标,增加一级曝气生物滤池进行后处理,处理后的废水达标排放。

图1 工艺流程

废水处理工程主要构筑物为调节池、UASB反应器、A-O 池、曝气生物滤池、沉淀池、污泥浓缩池等。其设计参数见表2。

表2 主要构筑物及设计参数

3 工程运行效果

经运行调试,确定UASB 反应器水力停留时间为33小时,A-O 池硝化液回流比为200%,曝气生物滤池停留时间为20小时,本工艺出水水质较好,在建设项目环境保护竣工验收期间进行了每天6次连续3 天的监测,工程运行监测结果见表3。2012年5月至2012年10月本废水处理系统各单元的运行效果见图2、图3和图4。

表3 废水处理工程运行效果(mg/L)

由表3监测数据可知,污水处理系统对COD的总去除率为97.3%,BOD5的总去除率为98.8%,SS的去除率为94.8%,氨氮的去除率为85.3%,最终出水水质为COD:112mg/l、BOD5:17mg/l、SS:60mg/l、氨氮:11 mg/l。各项污染因子均达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准的要求。

图2 处理单元COD运行效果

图3 处理单元SS运行效果

图4 处理单元氨氮运行效果

4 工艺单元运行分析

4.1 UASB厌氧反应器的启动与运行

UASB反应器由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成[2]。在底部反应区内存留大量厌氧污泥,污水从反应器底部流入与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,产生大量的沼气微小气泡。微小气泡在上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,带动污水污泥一起上升进入三相分离器,沼气集中在气室,用导管导出,固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区,污水中的污泥发生絮凝,颗粒逐渐增大,并在重力作用下沉降,与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。

本工程UASB 反应器共1 座,配水量为5m3/h,24小时全天运行。启动时投加污水处理厂消化污泥,污泥的接种质量浓度为12kgVSS/m3反应器容积,初始进水量为设计水量的30%,随着污泥浓度增加逐渐提高试运行负荷。运行2个月后,反应器有持续厌氧气体产生,反应器污泥平均浓度MLSS 达到15000mg/L,运行负荷达1~3 kgCOD/(m3·d),处理效果基本稳定,COD 与SS的去除率分别达到52%~66%和33%~42%。运行至4 个月时,运行负荷达2~5kgCOD/(m3·d),处理效果比较稳定,COD 与SS的去除率维持在71%~73%和44%~50%。

与厌氧接触法、厌氧生物滤池相比,UASB 具有运行费用低、投资省、效果好、耐冲击负荷、适应pH 和温度变化、结构简单及便于操作等优点,应用日益广泛。

4.2 A/O 反应池的运行

A/O 法是活性污泥法的一种,由A 池和O 池构成。A 池以从沉淀池连续回流的活性污泥作为接种污泥,收纳UASB 出水,与此同时,O 池中混合液回流至A 池,利用硝化反硝化作用达到脱氮的目的。压缩空气通过铺设在曝气池底部的空气扩散装置,以细小气泡的形式进入O 池中,使曝气池内的污水、活性污泥处于剧烈搅动的状态,互相混合、充分接触,使活性污泥反应正常进行。

本工程A/O 池体积比1:3。UASB 反应器出水稳定后,本系统控制A 段DO 0.2mg/L 以下,O段DO 控制在2~4mg/L之间,混合液回流比控制为200%,出水水质较好,COD 与氨氮去除效率稳定在70%左右。A/O 池混合液出水进入沉淀池进行固液分离,澄清后的污水进入曝气生物滤池,经过沉淀浓缩的污泥从沉淀池底部排出,其中一部分污泥回流A 池,多余的一部分则作为剩余污泥排出系统。

4.3 曝气生物滤池的启动与运行

曝气生物滤池底部设承托层,其上部为填料。在承托层设置曝气用的空气管及空气扩散装置,污水从池上部进入池体,使填料表面形成生物膜。在污水通过滤层的同时,由池下部通过空气管向滤层进行曝气,与下流的污水逆向接触,空气中的氧转移到污水中,向生物膜上的微生物提供充足的溶解氧和丰富的有机物[3]。在微生物的新陈代谢作用下,有机污染物被降解,污水得到处理。原污水中的悬浮物及由于生物膜脱落形成的生物污泥,被填料所截留。滤层具有二次沉淀池的功能,当滤层内的截污量达到某种程度时,对滤层进行反冲洗,反冲洗水由反冲洗管排入上级处理池。

本工程曝气生物滤池启动是在UASB与A/O统运行1个月后进行,接种污泥和试验进水分别为原有污水处理系统中的活性污泥和A/O 系统二沉池出水。污泥接种后在不进水的状态下连续闷曝3d,然后开始小流量进水,进水量控制为0.5~1 m3/h,气水体积比控制为3:1~4:1,使填料表面逐渐附着生物膜,待出水变清澈后,逐步增加进水量,挂膜终止时水力负荷为0.15m3/(m2·h)。挂膜期间,曝气生物滤池进水COD 为100~200mg/L,BOD 为30~50mg/L,出水COD 去除率呈上升趋势。调试2~3 周后,COD 去除率稳定在50%以上,出水比较清澈,说明系统挂膜基本完成[4]。由于曝气生物滤池中生物载体的多孔状结构,处于深层的微生物可能处于缺氧或厌氧状态,从而在同一池体中可以同时存在好氧、缺氧、厌氧状态微生物,使硝化、反硝化在同时进行,所以更能有效地去除水中的氨氮类物质,对氨氮具有更高的去除效率。系统运行2个月后,COD 与氨氮的去除率分别稳定在80%与60%以上。

5 工程效益

本工程设计处理水量120m3/d,总造价103万元。投产后,年运行费用为7.812万元,处理成本为2.17元/m3。运行过程中,每天COD 去除量高达483.3kg,大大减轻了周边受纳水体的污染负荷,很大程度上解决了环境污染对企业可持续发展造成的瓶颈制约问题,同时也对区域经济发展和生态环境的改善起到了积极的作用。

6 结语

UASB-A/O-曝气生物滤池组合工艺对聚丙烯酰胺高浓度有机废水具有很好的处理效果,COD 和氨氮的去除率高达97.3%和85.9%,出水各项指标均达到排放标准。工程运行实践表明,该组合工艺具有技术可靠、投资少,出水效果稳定、运行费用低等优点,具有一定的推广应用价值。

[1]陈莉,王白杨,龚小明,等.丙烯酰胺生产废水处理工程实例[J].给水排水,2010,36(12):63-66.

[2]买文宁.生物化工废水处理技术及工程实例[M].北京:化学工业出版社,2002.

[3]张杰,陈秀荣.曝气生物滤池反冲洗的特性[J].环境科学,2003,24(5):86-91.

[4]周媛媛,黄瑞敏,高武龙,等.曝气生物滤池——微絮凝过滤处理污染源水的中试[J].水处理技术,2008,34(5):81-83.

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