温湿分控优化方案在制药企业空调系统中的应用
2013-08-27许桂生
许桂生
(东北制药集团股份有限公司,辽宁沈阳110026)
0 引言
在很多企业中,中央空调系统的能耗往往占到总能耗的40%~60%,由此可以看出,空调系统具有很大的节能潜力和节能空间。同样,在传统的药厂中,空调系统的使用普遍存在以下问题:
(1)空调系统存在反季节运行问题,当室外温度低于20℃时,往往还开着冷冻机;
(2)夏季空调既用冷冻水又用热水或蒸汽,冷热抵消情况严重;
(3)工艺设备的冷却水(15~25℃)是采用常规制冷机(7~12℃)经板式换热器换热得到的;
(4)生产过程有大量废热(汽)排放或余热产生,却尚未被有效利用;
(5)全新风空调系统未能进行能量回收利用,浪费情况严重。
1 空调实际使用案例
以目前我公司某车间的空调系统使用情况为例,一次回风的温湿联控方案会大量使用蒸汽加热作为再热热源,造成过度冷却和再热的双重浪费。而采用温湿分控优化后的空调系统既能摆脱除湿对水温的依赖,又能避免过度的冷却和冷热抵消(再热)现象,从而有效实现空调节能。
在原设计的AHU-1、AHU-2采用一次回风温湿联控处理的方式中,其空气处理流程如图1所示,这种方式存在夏季冷热相抵的不合理现象,往往造成夏季大量再热量和制冷量的浪费,此设计方案的空气处理焓湿图如图2所示。
图1 空气处理流程图
图2 空气处理焓湿图
根据此项目特点,将AHU-1、AHU-2改为温湿分控方案,其空气处理流程如图3所示,新风预冷盘管完全承担室外湿负荷,回风处设置一个再热盘管,这样,当除湿完后的新风和回风混合时,若低于送风点,可再调节回风处的加热盘管,对回风温度进行调节,从而达到送风状态点,此设计方案的空气处理焓湿图如图4所示。采用此温湿分控的优化方案,可以避免除湿季冷热抵消的耗能现象。
图3 温湿分控方案的空气处理流程图
图4 温湿分控方案的空气处理焓湿图
2 优化前与优化后能耗量的对比
2.1 对比说明
2.1.1 优化方案的针对性
关于本项目提出的优化方案只针对AHU-1、AHU-2这2台机组,而且只针对夏季过程。
2.1.2 优化方案的节能效果体现
优化方案的节能效果主要体现在2处:因为只须处理新风,所以可以节省夏季冷量的消耗;因为利用了回风中的热量,所以减少了夏季的再热量的消耗。
2.1.3 机组的综合比较
AHU-1、AHU-2机组的综合比较如表1所示。
2.2 AHU-1机组不同方案的能耗对比
AHU-1机组优化前与优化后运行费用对比如表2所示。
其中,AHU-1机组在使用过程中有以下需要注意的地方:
(1)夏季按6℃送风温差确定设计送风温度;
(2)夏季空调及新风平均负荷分别按设计工况的60%和70%计算;
表1 AHU-1、AHU-2机组的综合比较
表2 AHU-1机组优化前与优化后运行费用的对比
(3)夏季供冷时间按180 d(4月15日—10月15日),每天16 h运行统计;
(4)制冷系统的能耗比按COP3.0计算;
(5)平均电价按0.75元/kW·h计算;
(6)蒸汽价格按170元/t计算;
(7)这2种方案冬天总耗电量相同。
2.3 AHU-2机组不同方案的能耗对比
AHU-2机组在优化前和优化后运行费用的对比如表3所示。
表3 AHU-2机组在优化前和优化后运行费用的对比
其中,AHU-2机组在使用过程中有以下需要注意的地方:
(1)夏季按6℃送风温差确定设计送风温度;
(2)夏季空调及新风平均负荷分别按设计工况60%和70%计算;
(3)夏季供冷时间按180 d(4月15日—10月15日),每天16 h运行统计;
(4)制冷系统的能效比按COP3.0计算;
(5)平均电价按0.75元/kW·h计算;
(6)蒸汽价格按170元/t计算;
(7)这2种方案冬天总耗电量相同。
从以上结果中可以看出,采用优化后的温湿分控节能方案,AHU-1机组每年可节约运行电费7.04万元,AHU-2机组每年可节约运行电费7.03万元。
3 结语
制药企业的空调系统采用温湿分控优化方案,不仅能够极大地降低能耗,还针对医药洁净环境的杀菌要求,提高了制药企业的室内洁净度。在节约能耗提高企业经济效益的同时,又能保证药品生产的质量。