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温湿分控优化方案在制药企业空调系统中的应用

2013-08-27许桂生

机电信息 2013年26期
关键词:新风蒸汽能耗

许桂生

(东北制药集团股份有限公司,辽宁沈阳110026)

0 引言

在很多企业中,中央空调系统的能耗往往占到总能耗的40%~60%,由此可以看出,空调系统具有很大的节能潜力和节能空间。同样,在传统的药厂中,空调系统的使用普遍存在以下问题:

(1)空调系统存在反季节运行问题,当室外温度低于20℃时,往往还开着冷冻机;

(2)夏季空调既用冷冻水又用热水或蒸汽,冷热抵消情况严重;

(3)工艺设备的冷却水(15~25℃)是采用常规制冷机(7~12℃)经板式换热器换热得到的;

(4)生产过程有大量废热(汽)排放或余热产生,却尚未被有效利用;

(5)全新风空调系统未能进行能量回收利用,浪费情况严重。

1 空调实际使用案例

以目前我公司某车间的空调系统使用情况为例,一次回风的温湿联控方案会大量使用蒸汽加热作为再热热源,造成过度冷却和再热的双重浪费。而采用温湿分控优化后的空调系统既能摆脱除湿对水温的依赖,又能避免过度的冷却和冷热抵消(再热)现象,从而有效实现空调节能。

在原设计的AHU-1、AHU-2采用一次回风温湿联控处理的方式中,其空气处理流程如图1所示,这种方式存在夏季冷热相抵的不合理现象,往往造成夏季大量再热量和制冷量的浪费,此设计方案的空气处理焓湿图如图2所示。

图1 空气处理流程图

图2 空气处理焓湿图

根据此项目特点,将AHU-1、AHU-2改为温湿分控方案,其空气处理流程如图3所示,新风预冷盘管完全承担室外湿负荷,回风处设置一个再热盘管,这样,当除湿完后的新风和回风混合时,若低于送风点,可再调节回风处的加热盘管,对回风温度进行调节,从而达到送风状态点,此设计方案的空气处理焓湿图如图4所示。采用此温湿分控的优化方案,可以避免除湿季冷热抵消的耗能现象。

图3 温湿分控方案的空气处理流程图

图4 温湿分控方案的空气处理焓湿图

2 优化前与优化后能耗量的对比

2.1 对比说明

2.1.1 优化方案的针对性

关于本项目提出的优化方案只针对AHU-1、AHU-2这2台机组,而且只针对夏季过程。

2.1.2 优化方案的节能效果体现

优化方案的节能效果主要体现在2处:因为只须处理新风,所以可以节省夏季冷量的消耗;因为利用了回风中的热量,所以减少了夏季的再热量的消耗。

2.1.3 机组的综合比较

AHU-1、AHU-2机组的综合比较如表1所示。

2.2 AHU-1机组不同方案的能耗对比

AHU-1机组优化前与优化后运行费用对比如表2所示。

其中,AHU-1机组在使用过程中有以下需要注意的地方:

(1)夏季按6℃送风温差确定设计送风温度;

(2)夏季空调及新风平均负荷分别按设计工况的60%和70%计算;

表1 AHU-1、AHU-2机组的综合比较

表2 AHU-1机组优化前与优化后运行费用的对比

(3)夏季供冷时间按180 d(4月15日—10月15日),每天16 h运行统计;

(4)制冷系统的能耗比按COP3.0计算;

(5)平均电价按0.75元/kW·h计算;

(6)蒸汽价格按170元/t计算;

(7)这2种方案冬天总耗电量相同。

2.3 AHU-2机组不同方案的能耗对比

AHU-2机组在优化前和优化后运行费用的对比如表3所示。

表3 AHU-2机组在优化前和优化后运行费用的对比

其中,AHU-2机组在使用过程中有以下需要注意的地方:

(1)夏季按6℃送风温差确定设计送风温度;

(2)夏季空调及新风平均负荷分别按设计工况60%和70%计算;

(3)夏季供冷时间按180 d(4月15日—10月15日),每天16 h运行统计;

(4)制冷系统的能效比按COP3.0计算;

(5)平均电价按0.75元/kW·h计算;

(6)蒸汽价格按170元/t计算;

(7)这2种方案冬天总耗电量相同。

从以上结果中可以看出,采用优化后的温湿分控节能方案,AHU-1机组每年可节约运行电费7.04万元,AHU-2机组每年可节约运行电费7.03万元。

3 结语

制药企业的空调系统采用温湿分控优化方案,不仅能够极大地降低能耗,还针对医药洁净环境的杀菌要求,提高了制药企业的室内洁净度。在节约能耗提高企业经济效益的同时,又能保证药品生产的质量。

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