合成塔出口废热锅炉技术改造
2013-08-24李明
李 明
中海石油化学有限公司,海南东方 572600
我厂有一套年产45 万吨合成氨装置,合成塔出口废热锅炉123C1/C2(合成塔废热锅炉/合成塔出口给水预热器统称为123C) 由意大利BELLELL ENERGY S.R.L 公司制造。123C 用于氨生产过程回收氨合成反应热,同时生产12.0MPa 的高压蒸汽。
1 123C 存在的问题及原因分析
在2004 年合成氨装置性能考核时中发现,123C2 蒸汽出口温度为247.5℃,远低于292℃(设计值),123C1/C2 汽化率只有18%,低于设计值24.5%,
合成装置自2003 年9 月投产以来,合成塔出口废热锅炉的工艺气出口温度高 ,换热器设计热负荷为169.66 GJ/h,运行时的热负荷为151.27 GJ/h,仅为设计值的89.16%。造成装置吨氨能耗偏高,致使快装锅炉的运行负荷高,整个合成尿素装置出现蒸汽不平衡。
合成氨装置两套废热回收锅炉:合成塔出口废热锅炉和高温变换炉出口废热锅炉(123C1/C2)均为意大利BELLELL ENERGY S.R.L 公司制造,103C 同样存在运行热负荷达不到设计值的问题。2004 年5 月,中海化学、成达工程公司、KBR、KHI 共同成立了装置性能考核后遗留问题解决小组,负责装置存在问题原因查找、问题解决方案提出、解决方案实施办法、解决方案的设计审查、方案实施材料落实、施工组织、实施结果验收、遗留设备问题商务谈判。103C/123C 表征现象:热负荷不达标是联合调查小组要重点解决的问题之一。
联合调查组通过查找对比设备制造商BELLELI 公司提供的设备数据,未发现制造数据与设计数据的偏离。计算103C1/C2 热负荷,实际热负荷为105.77GJ/h 较设计热负荷117.49GJ/h 低9.97%。2005 年3 月,在装置进行检修时对变换废锅103C1/C2 进行了抽芯检查。调查发现:103C1 内径Φ1410mm,设计管束外径Φ1402mm,制造管束外径Φ1390mm,实际测量管束与外壳内径间隙13.334mm,由于管束与外壳间隙超差和缺少管束上下两端折流板,造成37%流量的工艺气走旁路,未与锅炉水换热。
通过103C 检查结果,调查小组判断123C 同样存在相同的工艺气走“短路”问题。
2 解决方案及实施
我厂与原设备制造商讨论协商,决定采用密封隔离的办法即安装叶式密封,通过在123C1/C2 两台换热器管束上分别安装径向及轴向可以弯曲的叶式密封条,减少或调低工艺气直接旁路的流量,使合成气按照要求的路径流动。
用0.1mm 的不锈钢薄片10 个叠成每一组后,做成圆环形和直排型两种结构,利用管束中穿插的折流板作为固定砧板,按一定距离钻孔,使用与折流板相同材料作压板,用螺栓固定,点焊螺母,分别安装在折流板和入口分布板边缘,密封折流板、入口分布板与设备壳体间的间隙,通过在123C1/C2 两台换热器管束上分别安装径向及轴向可以弯曲的叶式密封条,减少或调低工艺气直接旁路的流量,使得工艺气按照设计路径流动延长工艺气在管束间的流程。
经过2007 年初到2009 年3 月两年多的筹备, 2009 年3月装置全面停车检修时,对123C1/C2 进行了加装叶式密封改造。
图1 现场安装图
图2 现场安装图
图3 叶式密封与换热器壳体纵向密封
图4 叶式密封与换热器壳体的水平密封
3 改造效果分析
实施技术改造后,在相同负荷情况下进行比较得出:高压锅炉给水流量增加12049kg/h; 高压蒸汽产量增加13688kg/h; 123C2 锅炉给水预热温度增加44.1℃; 123C1 出口合成气温度降低17.25℃; 123C 热负荷计算值为150544055kJ/h,较改造前1466077969kJ/h 增加3936086kJ/h。
本次检修解决了123C 换热能力不够的状况,改善了管网蒸汽紧张的局面,大修后123C1/C2 热负荷148GJ/h,工艺气出口温度由改造前 243℃降低到227.4℃(设计为231.7℃)。达到工艺气与换热管中的给水充分换热,增强了换热效率,提高了废热锅炉的汽化率,达到节能降耗的目的,改造效果显著。本次改造的成果实施,对同类型废热锅炉的改造具有借鉴意义。
[1]姚烨.450Kt/a合成氨装置原始试车及性能考核.大氮肥,28(4).