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煤气发生炉放散蒸汽回收再利用的开发

2013-08-12袁绪尧祝昌涛

河南科技 2013年17期
关键词:两段式冷凝煤气

袁绪尧 祝昌涛 张 璐

(烟台鲁宝钢管有限责任公司,山东 烟台 264000)

1 引言

两段式煤气发生炉利用水夹套的方式对炉体进行降温,同时产生蒸汽,但此蒸汽仅为50KPa,除部分用于煤气炉汽化剂以外,为保障炉体安全,其余全部自由放散,每天自由放散的蒸汽量约为15t。于此同时,公司采暖和洗浴又需要从市政采购蒸汽,这样不但浪费了大量能源也增加了生产成本。本文设计采用列管式换热器,将蒸汽冷却,但不影响水夹套正常放散的方法,即利用了能源又能保证安全。

2 蒸汽系统改造前存在的问题

如图1 所示,对两段式煤气发生炉放散蒸汽系统改造前,大量的蒸汽通过管道放散。

图1 两段式煤气发生炉蒸汽流程图

3 热能回收方案的选取

3.1 将现有放散蒸汽增压后再利用

鲁宝公司两段式煤气炉自由放散的蒸汽为50KPa,品质较低,可通过电加热的方法来生产品质较高的蒸汽供给采暖洗浴系统,但现有技术要进行增压回收利用投资成本较高、回收周期较长,增压同时也消耗大量电能,因此采用增压回收的方案不科学。

3.2 利用热交换进行余热回收

3.2.1 方案选取

将煤气站放散的蒸汽通过过热交换器,将软化水加热,供洗浴系统,同时蒸汽冷凝后进入冷凝水箱,再经过冷凝水泵送至软水系统。

图2 余热回收流程图

3.2.2 换热器换热能力的选取

两段式煤气炉自由放散的蒸汽为50KPa,温度为111.32℃,温度降低到80℃的热水后进行回收利用,每天可以回收的热量为(2693.3-398.05)*15=3.44*104MJ。

鲁宝公司洗浴用水主要用蒸汽进行加热,洗浴用水温度经常保持在47℃左右,每天消耗洗浴用水约30t,冬季自来水平均水温为8℃每天消耗的能量,平均每天消耗能量为(196.76-33.63)*30=4.89*103MJ。

换热器换热面积F 的计算:

式中:F——换热面积(m2);QZ——系统换热量(W);K——传热系数,根据换热器技术参数确定;ε——结垢影响系数,0.6~0.8;Cr——系统热损失系数,1.1~1.2;Δtj——计算温度差。

系统换热量为341550.92W,传热系数取为1200W/(m2.℃),结垢影响系数取0.7,系统热损失系数取1.2,计算温度差取111.32-80=31.32℃,经计算换热面积15.58m2。Φ219 无缝钢管表面积为0.668m2/m,需要用219 无缝钢管24m。经过以上计算可也用24mΦ219 制作管壳式换热器能够满足洗浴用水的要求。

3.3 换热器的制作

因现场安装位置限制,无法找到合适安放如此大面积的换热器的地方,同时煤气站放散管道至洗浴水30 米,且跨过厂房顶部,决定自制换热器。将原蒸汽放散管道改为套管,用水泵将水从放散管根部泵入,回水送入洗浴系统,蒸汽冷凝为冷凝水,即蒸汽为管程流体,水为壳程流体,这样即节约了设备投入成本,又节约设备安装空间。

3.4 换热器的制作特点

为提高壳程流体的传热分系数,在壳体内安装了螺旋板,挡板可降低壳程流体速度,增加换热时间,迫使流体在流经有限的长度内充分换热,将热量尽可能多的带入软水箱和冷凝水箱内。

3.5 控制系统

换热系统设备设计完成后,根据系统运行要求进行自动控制系统的设计,本系统采用远程控制,控制室控制各水箱液位、泵的启停、水温、蒸汽流量等,控制本系统能够自动运行。

4 经济性分析

本系统每天可节省蒸汽5 吨,按当前价格可节省1000元;由于本次改造全由公司技术人员设计,且设备制造也是自己制造,共投资12 万元,4 个月即收回投资。

5 结束语

节能环保是当今社会永恒的话题,工业能耗占总能耗85%以上,通过我们的努力从小处所为企业降低成本,从社会角度数是减少能源消耗,降低污染物排放,为减少雾霾天气做出贡献。

[1]化工设备全书编辑委员会.《换热器设计》.上海科学技术出版社

[2]丁守宝 冯维君.《中小型锅炉节能环保新技术》.化学工业出版社

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