关于改善单向阀焊接质量的分析探讨
2013-07-09李新力沈督
李新力 沈督
(格力电器(石家庄)有限公司)
1 引言
随着人们对舒适生活的不断追求,家用空调产品不断的更新换代,由3级能效到1级能效,从普通注塑面板到钢化玻璃面板,从定频到变频,可谓是花样百出。然而,空调的质量至始至终是人们最为关注的问题。因而,售后故障质量也就自然而然地成为了空调生产商的关键考评指标。在各项售后故障指标中,单向阀的裂漏尤为重要。本文就改善单向阀的焊接质量进行了分析研究。
2 焊漏数据分析
家用空调器有多处的焊接,包括:①集气管焊接;②毛细管组件焊接;③过滤器焊接;④管接头焊接等等。
毛细管组件是由毛细管与单向阀焊接而成。在空调制冷系统中,制冷剂需要保持一定的蒸发压力和冷凝压力,以便吸收和放出热量,实现循环制冷,这就需要依靠节流元件来控制制冷剂以保持一定的流量。节流元件是制冷循环系统中用于调节制冷剂流量的装置,它能把从冷凝器出来的中温高压液态制冷剂降温、减压后再进入蒸发器,使之获得所需要的蒸发温度和蒸发压力。因空调器的规格不同,制冷量的大小也不同,为此需要采用不同的节流元件来控制制冷剂的不同流量。一般空调器的节流元件包括毛细管和膨胀阀,家用空调器因流量较小,一般采用毛细管进行控制。
表1 管路焊接缺陷
表2 常用钎料一览表
经过对管路焊接的质量状况进行近2个月的统计,得出各类原因造成的管路焊接缺陷情况,如表1所示。
通过表1可以看出,焊接缺陷中排在首位的是毛细管接单向阀的焊漏,该类缺陷占整体焊漏率高达39.2%。
3 实验对比分析
以下的试验和分析均基于国标GB/T 7725-2004工况的名义制冷状态下进行。
图1 单向阀平焊
图2 单向阀立焊
图3 钎焊分析图
图4 0.6MPa氧气压力表图
3.1 毛细管接单向阀的焊接方式
通过进入车间现场观查发现,车间在焊接单向阀时采用的是平焊方式,如图2。
通过试验表明:图1的平焊无法保证焊料熔接均匀和统一的熔深深度。通过使用特制工装,将单向阀处于竖立的方向,见图2,焊料可以均匀地附着在单向阀与毛细管配管口处,较好地保证了焊料的熔入深度。
3.2 预热温度与焊接压力
预热温度:通过理论分析,相同的压力下,钎焊温度越低,焊接时间就越长、焊接效果相对越稳定;而钎焊温度越高,焊接时间会越短,效果反而不稳定,如图3。
焊接压力:现场检查,车间所用的单向阀焊接用氧气压力值为0.6MPa,见图4,焊接温度偏高,预热时间短。将氧气压力值调整至0.5MPa后,延长了预热时间,提高了焊接强度。
3.3 清洁度防护
通过现场观察发现,车间毛细管的下料管口清洁度防护非常差,见图6,存在管口受污染隐患。
要求车间严格按照工艺文件要求做好防尘处理,见图7,并纳入检验员日常点检内容,进行监督。
3.4 焊接速度
通过对自检发现的焊接外观缺陷进行分析,发现沙眼缺陷最多,见图8,在焊接表面出现小小的针眼、气泡。在压缩机长期运转振动下,该部分会发生裂漏,从而致空调使用寿命降低。经解剖分析,产生气泡的原因可能有:
表3 6-7月份的单向阀焊漏不合格率数据表
图5 0.5MPa氧气压力表图
图6 毛细管的仓储(改善前)
图7 毛细管的仓储(改善后)
图8 焊接气孔
(1)焊件表面或焊料有杂质;
(2)使用氧化焰焊接,加热速度过快,火焰离焊件过近;
(3)钎焊温度太高或保温时间过长,钎剂反应生成的气体,钎焊金属析出的所体。
经核查分析,常用的钎料情况如表2所示。
综合分析得出,之前焊接时所用的焊条为BCu91PAg,俗称2B焊条,造成此气孔的主要原因是焊接速度过快。对此整改措施为:将2B焊条更换为低一级别的焊条,即焊条牌号为BCu93P,并确保母材在红黑色(750~850℃之间)的情况下添加焊料。
通过实施上述方案,6、7月份的单向阀焊漏率有了明显改善,数据见表3。可以看出,焊漏缺陷下降了85.9%左右。
4 结论
根据试验分析可知,降低单向阀焊漏率可从下面几个方面来考虑:
(1)单向阀焊接时的摆放方式使用立式,可保证焊料熔接均匀和稳定的熔深深度;
(2)焊接氧气压力为0.5Mpa,可提高焊接强度;
(3)毛细管必须密封保管,以保证高清洁度要求;
(4)钎焊温度易在750~850°之间,以减少沙眼、气孔等缺陷。
[1]杨世铭,陶文铨。传热学:高等教育出版社,1998。
[2](英)诺里期著史清宇等译。先进焊接方法与技术:机械工业出版社,2010。
[3]苏长荪主编。高等工程热力学:高等教育出版社,1987。