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180t吊车主卷制动器改造实践

2013-06-04邹超文

科技致富向导 2013年9期
关键词:改造

邹超文

【摘 要】 制动器是吊车系统的安全部件之一,本文针对老式电磁制动器存在的缺点提出改造方案,通过对比及核算,在不影响制动效果的前提下,采取将电磁制动器改为液压制动器,取得了实际成效。

【关键词】吊车电磁制动器;液压制动器;改造

0.前言

制动装置是保证起重机安全正常工作的重要部件,用以防止悬吊的重物下落,防止平移机构在惯性、风力或坡道分力的作用下溜动,使起重机构减速停车,在特殊情况下调节或限制机构的运行速度。制动装置的工作实质是通过摩擦副的摩擦产生制动作用。根据工作需要,或将运动动能转化为摩擦热能消耗,使机构停止运动;或通过静摩擦力平衡力,使机构保持原来的静止状态。其结构特点是:制动器摩擦副中的一组与固定机架相连,另一组与机构滚动轴相连。当摩擦副接触压紧时,产生制动作用;当摩擦副分离时,制动作用解除,机构可以运动。

某炼钢厂炉前加料跨现有180t吊车两台,其吊车主卷系统使用的是电磁制动器,该电磁制动器在使用过程中问题较突出,由于该吊车主要用于兑铁工作,其工作环境温度高、粉尘大,电磁线圈容易烧损,据统计,平均每年更换磁铁线圈要耗资2~5万元。不仅造成巨大的浪费,而且直接影响生产,故该电磁制动器不能满足当前使用要求。

1.电磁制动器使用现状

电磁铁制动器在我国的应用已有很长时间了,它具有结构简单、制动迅速的特点,但在实际应用中还存在着一些问题,如耗电多、噪音大、磁铁线圈容易烧坏,使用寿命短等,在使用中线圈更换与安装频繁,维修困难,造成人力与物力的浪费,同时,电磁铁制动器还存在着制动时刹车过猛,振动冲击大容易使螺栓松动而导致制动器失灵,安全可靠性差,产生的惯性力较大,使桥架剧烈振动,必须经常检查调整。因而从技术机能及实际应用方面,电磁铁制动器已不能适应出产发展的需要。因此,决定对主要行车上主卷制动器实施技术改造,将短行程电磁铁制动器改造为液压推杆式制动器。

2.制动器改造方案

2.1液压制动器前景

液压推杆制动器是一种较先进的制动装置。该制动器最大的特点是制动平稳、用途广泛, 在实际应用中具有耗电少、噪音小、使用寿命长、安全可靠、维修方便等优点。而且可多方位安装使用,其制动时间、制动力矩可调整,制动瓦采用新型摩擦材料,更换方便、经济,并能自动补偿,动作次数提高到2000次/小时,寿命提高到2000万次,能适应各种不同的生产环境。

2.2 液压制动器工作原理

液压制动器由制动架和相匹配液压推力器两大部分组成。制动架由制动瓦块、主弹簧、制动臂、调整杆等组成。液压推力器的上部为一个小型电动机,下部为一小型离心式油泵,油泵的活塞与其上部的两根推杆相连。当电动机旋转后带动油泵,油泵产生油压推动塞,连同推杆一起向上移动,通过制动器推杆和杠杆等机构使制动瓦块动作而达到松开的目的,当电动机断电停止旋转时,靠主弹簧使活塞、推杆向下移动,通过杠杆和制动臂等机构使制动瓦块动作而达到制动的目的。液压推杆制动器具体原理如图1所示:

图1 液压推杆制动器

2.3液压制动器优点

2.3.1节省电耗

选用YWZ系列电动液压推杆制动器比选用电磁铁制动器更节能。具有相同直径(Φ400mm)制动瓦块的制动器进行比较:如电动液压推杆制动器YWZ3-400/125,制动力矩为1120-1800Nm,推力器电机型号为YT1-12Z/10,电机功率为400W;而电磁铁制动器ZWZ3-400/400型,通电持续率为100%,制动力矩为500Nm,电磁铁消耗功率为660W。由此可见,使用液压推杆制动器比电磁铁制动器少耗电三分之一以上,具有节能的功效。

2.3.2降低噪声

经现场测试一台轮径200毫米的电磁铁制动器,每次起动发出的脉冲噪音在85分贝以上,超过了国家划定的噪音尺度。一台轮径300毫米的液压推杆制动器,起动时声音很轻,故不存在噪音干扰题目。

2.3.3使用时间长

电磁铁制动器用于吸合驱动的磁铁线圈,工作中受工作环境、起动次数以及供电等客观因素的影响(如天色、温度、粉尘等),极易产生短路而被烧坏,困而使用寿命较短。液压推力器是电动液压推杆制动器主要部件,它里面的小型离心油泵,在全密封的条件下工作,油质干净、润滑条件好,基本不受环境影响,油泵叶片、转轴和油缸等不易磨损和损坏,使用寿命长。制动架为金属结构,不易损坏。如精炼跨200t吊车主起升制动系统使用的液压推杆制动器从2007到目前年仍在正常工作。

2.3.4维护方便

液压制动器平时一般不需要维修,只要检查一下制动器制动瓦块与制动鼓之间的间隙情况,间隙有了偏差可作适当调整。有些液压推力器可能有些渗漏可适当给液压推力器补充20号机油;制动瓦块也可以更换,且更换很方便迅速。

2.3.5接线方便

现用电磁铁制动器的线圈为直流控制,改造后的液压推杆式制动器使用交流控制,作业环境符合50Hz,380V的三相交流电标准,这样电气盘控制系统中就可以省去稳压整流模块。

2.4主卷制动控制系统改造

由于更新的液压推杆式制动器为常闭式的,所以可以直接将主卷电动机一次接线并联出来接液压制动器电机,如图2所示,当主卷电机工作时,液压制动器电机也得电松闸;而主卷电机停止运行时,制动器电机也同时断电达到制动的效果。

图2 制动器接线原理

2.4.1制动器选型

原制动轮直径为630mm,为使改造费用最少,先考虑制动轮不更换,直接选用液压制动器YWZ9-630/301,计算其实际制动力矩。

T=NμD

其中N:制动器正压力 N=πDаB[p]/360°, 式中а为制动瓦块包角,取70°,B为制动瓦块宽度,[p]为制动瓦块允许比压取0.3MPa

μ:摩擦系数,取0.45

D:制动轮直径630mm

经计算每台制动器制动力矩为8.2×103N.M,由于每台减速机配备两台制动器,则减速机高速轴上制动力矩为T=16.4×103N.M.

2.4.2制动力矩验算

180t吊车主卷最大起吊重量取实际起吊的1.25倍,即最大起吊量为225t,加上吊具的重量,其理论载重为245t。因其主卷使用2台减速机、2组卷筒、4根钢绳,每根钢绳经过2组动滑轮后其实际载重约为15.3t,每组卷筒所受力矩为15.3×1000×9.8×0.9m×2=2.7×105N.M,又因减速机速比为32.25,则减速机高速轴所需力矩为T需=8.4×103N.M< T,故该液压制动器选择安全可靠。

3.改造实施及效果

电磁制动器跟液压制动器外形尺寸存在差异,但地脚螺栓的安装尺寸是标准的,故可直接互换,只需调整新制动器的标高,使其中心与制动轮的中心重合即可。液压制动器在180t吊车主卷系统上的应用是成功的,比传统的电磁铁制动器更具有明显的优势。电动液压推杆制动在我厂1#180t与2#180t主卷系统上使用以来,司机反馈的情况良好,制动平稳,线圈、接触器、继电器等备件损坏情况大为减少,同时检修和维护工作量降低,节省了维修费用,有效提高了生产效率和经济效益。

4.结束语

通过对吊车主卷制动系统改造,使该制动系统既满足了制动要求又提高了设备的使用性能,减少了备件的消耗。同时,我厂还存在相当一部分吊车还在使用电磁制动器,通过此次改造,积累了相关经验,为后续的改造工作奠定了基础。

【参考文献】

[1]程文明,曾佑文.桥门式起重机运行机构可操纵液压制动器[J].起重运输机械,2005(9):32-34.

[2]张媛,周满山,于岩.液压制动器的理论研究[J].锻压装备与制造技术,2004(4):45-47.

[3]黄显富.液压制动器在桥式起重机上的应用[J].煤炭技术,2009,6(28):40-45.

[4]张质文.起重机设计手册[M].北京:中国铁道出版社,1998,311-312.

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