核岛主泵振动异常原因分析及治理
2013-06-01福建宁德核电有限公司李子斌
福建宁德核电有限公司 李子斌
核岛主泵振动异常原因分析及治理
福建宁德核电有限公司 李子斌
主泵是核电站核岛内最核心的设备之一,保证主泵能安全、连续、稳定运行对核安全有着重要的意义。宁德核电站1号机组在调试过程中1号主泵出现振动异常情况,通过分析,诊断出主泵振动超标的原因为质量不平衡和热不平衡,通过动平衡处理后主泵振动达到优秀水平。
核电站;主泵;故障诊断
核电站反应堆冷却剂泵(简称主泵),主泵用于驱动冷却剂在反应堆冷却系统内循环流动,连续不断地把堆芯中产生的热量传递给蒸汽发生器二次侧给水,同时冷却堆芯,防止燃料元件烧毁或烧坏。主泵是核岛内最重要的旋转设备,它的运行状态直接关系到核电厂的效益和核安全。
2012年5月核电国内某核电站1号机核岛进行热态功能试验,期间发现1号主泵轴振高达288μm,远超过了250μm的报警值,通过对数据分析,诊断出振动超标的是由质量不平衡和热弯曲造成的,通过对主泵进行现场动平衡处理,平衡后主泵的振动达到优秀水平。
1.反应堆冷却剂泵简述
1.1 反应堆冷却剂泵简介
该核电站采用CPR1000型反应堆,每个反应堆有三个环路,每个环路有一台主泵,主泵是由东方阿海珐核泵有限责任公司生产的立式、电动、单极离心泵,带有可控泄漏轴封装置,电机定子绕组水冷,额定转速1485r/min,叶轮是一个不锈钢整体铸件,并带有7枚扭曲形叶片。每台主泵配有一套在线振动系统,但是该系统只能显示振动幅值,无法通过它实现故障诊断功能。
1.2 临时加装振动监测系统简介
为全面、科学评估主泵的运行状态,在主泵调试阶段加装临时多通道振动监测系统,待主泵能正常运行后再进行拆除。通过该系统可以得到振动频谱图、趋势图、轴心轨迹图等详细参数,科学评估主泵运行状态。该监测系统主机采用BENTLY408数据采集器,振动传感器有6个,分别是在主泵电机的上下轴承同一平面处互成90°角安装两个速度传感器,电机和泵联轴器同一平面处互成90°角安装两个8mm非接触式电涡流传感器,另外在联轴器上贴反光纸作为键相零位,用激光转速表光点打在该处采集键相信号。
2.主泵振动测量以及故障诊断
2.1 主泵振动测量
1号核岛在冷态功能试期间,1号主泵振动最高达到了170μm,通过频谱图、轴心轨迹等数据,诊断出该转子存在一定的质量不平衡故障。热试期间,由于一回路升温、升压,1号主泵受到转子材质不均匀导致的热膨胀不均匀影响,转子出现轻微热弯曲现象,振动幅值有一定程度上升,之后接着做了几次BAS(电源切换试验)试验,BAS试验期间主泵连续急停急起,受热冲击的影响,1号主泵转子热弯曲进一步加剧,此时1号主泵轴振最高达288μm,远超过了250μm的报警值。根据运行规程,必须对其进行振动治理。
2.2 主泵故障诊断
引起主泵振动异常的原因有很多,例如动不平衡、转子弯曲、基础松动、对中不良、动静摩擦、轴承出现故障等等。处理主泵振动超标缺陷,首先必须分析清楚导致振动超标的原因,找出振源才能对症下药。
2.2.1 1号主泵振动数据分析(振动数据如表1所示)
对比分析表1各试验平台下的振动数据,可以发现:
(1)1号主泵的轴振一倍频幅值占通频值主要成分,约占62%左右,而且相位比较稳定,另外结合停机时的数据,随着转速的下降,振动的幅值和转速成比例进行下降,从而可以初步判断此时1号主泵只是存在着一定的质量不平衡量;
(2)对比冷态试验和热态试验时的振动数据,热态工况下主泵振动通频值比冷态时有一定上涨,且一倍频幅值仍占主要成分,约占通频值的70%左右;冷、热态工况下一倍频相位比较稳定。可以判断1号主泵的振动故障仍以质量不平衡为主,同时显现出一定热不平衡,热不平衡与质量不平衡的相位一致;
(3)BAS试验后的振动幅值有了很大的上涨;轴振幅值基本稳定(288μm左右);此时主泵轴振振幅仍以一倍频为主(约占通频值的79%左右);BAS试验前后振动相位基本接近。
2.2.2 轴心轨迹图和波形图分析(见图1所示)
表1 1号主泵的振动数据
表2 动平衡过程轴振显示的数据和加重情况
图1 BAS试验后1号主泵D1/D2通道轴心轨迹图和波形图
从图1中可以看出,轴心轨迹基本上为一椭圆形,波形图大致为正弦波形,该图形为典型的动不平衡和热弯曲图形。
综合以上的数据、图形进行分析,1号主泵在BAS试验后振动发生突变的原因是BAS试验前后主泵经过几次的急停急起,对主泵产生热冲击,原来的热平衡被破坏,热不平衡量引起变形的相位和质量不平衡的相位接近,两者叠加导致振动的一倍频幅值增大,振幅通频值快速上升。由于此时振动幅值中仍以一倍频振动为主,可通过实施现场动平衡处理降低振动。
3.动平衡试验
3.1 试加重
2012年5月27日,第一次试加重实施后,减振效果明显,振动由之前的288μm降低至173μm,动平衡调整初见成效。
3.2 计算配重和再加重
从试重效果看,试重块的质量和角度很正确。利用试重数据,根据平衡原理计算出1号主泵联轴节处影响系数,并计算出加重的质量和位置为在37.5°和112.5°位置分别加上1000g的重量,将试重块取出,并在37.5°和112.5°位置分别加上1000g的重量,重新启泵后振动降低至122μm,且经过一段时间的观察振动保持稳定,动平衡试验成功。整个过程的数据见表2。
4.结束语
通过这次热试期间主泵振动故障诊断和处理,成功诊断了导致主泵振动超标的原因,并在有限的时间窗口内通过动平衡治理,成功降低了主泵振动水平,取得了良好的减振效果,推动了工程顺利向前进行。
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李子斌(1982—),男,广东台山人,福建宁德核电有限公司振动监测工程师,研究方向:设备振动监测与故障诊断。