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通过节点分析和综合调整全面降低抽油机井能耗水平

2013-05-05辜正东大庆油田有限责任公司第五采油厂

石油石化节能 2013年5期
关键词:盘根口井节电

辜正东(大庆油田有限责任公司第五采油厂)

通过节点分析和综合调整全面降低抽油机井能耗水平

辜正东(大庆油田有限责任公司第五采油厂)

目前很多油田以抽油机采油为主,并且机采耗电在油田耗电中所占的比例超过 40%,耗电量比较大,同时抽油机是一种比较特殊的耗能设备,受各种因素影响比较多,系统效率一直不是很高,节能潜力也比较大。通过对抽油机井采油的全过程进行综合分析,总结出一套节点分析的方法,通过运用节电分析法,降低了机采井能耗,对机采节能工作具有指导意义。

抽油机井 耗电 机采节能 节点分析法

目前油田主要以抽油机采油为主,机采系统耗电在油田耗电中所占比例超过40%。受各种因素影响,机采系统效率偏低,提高抽油机系统效率已经成为油田节能降耗、降低生产成本,提高经济效益的重要途径。在实际工作中,通过对抽油井采油全过程进行综合分析,运用节能分析法,降低机采系统能耗,取得良好的节能效果。

1 摸索节点分析法,探寻降低机采井能耗的途径

1.1系统分解,确定影响机采能耗的关键点

图1 抽油机井系统效率分析

通过对抽油机井采油全过程的分析,见图1。我们把影响机采能耗的因素分成产液、压力资料(回压和流压)、生产参数匹配情况、抽油机设备匹配情况、电动机匹配及类型、配电情况、变压器、抽 油 机 设 备 调 整 情 况 等 8 个 节 点 进 行 系 统 分 析[1],针对部分节点,我们通过现场实验的方式,摸清规律、找准合理范围,为以后的机采井节能措施提供依据。

1.2定量分析,明确参数改变对机采能耗的影响

抽油机井运行参数的动态变化,必然会引起其能耗的变化,为明确动态变化与能耗变化的规律,我们针对生产中常见的生产参数变化、举升高度变化、盘根松紧度变化等情况对抽油机井能耗的影响,开展了专题研究。

1.2.1 生产参数变化对抽油机井能耗的影响

为弄清参数变化和电量变化的关系,选取了不同产液级别的24口井,对调参前后的耗电量进行了核实测试。通过数据分析,11口调大参数的油井 ,理论排量总体上升 254.8m3/d,上升 39.7%,消耗功 率 增 加 42.6kW , 增 加 80.1% , 日 耗 电 量 增 加1022.4kWh。理论 排量 平均 每增加 1m3/d, 则日 耗电增加 4.01kWh。同理,13 口调小参数的油井,理论排量总体下降 104.1m3/d,消耗功率降低 18.7kW,日 耗 电 减 少 448.8kWh, 平 均 每 降 低 1m3/d 的 理 论排量,则日节 电 4.31kWh。由 于参 数变化过程可逆,所以综合分析看,排量每上升 (或下降)1m3/d,则每天耗电上升 (或下降)4.10kWh,见表1。

1.2.2 举升高度变化对抽油机井能耗的影响

为了弄清抽油机井举升高度与耗电量的关系,在正常连续生产且参数不变的情况下,通过向油套环形空间内灌水,改变油井的动液面,也就是改变油井的举升高度,测量油井在不同举升高度下的能耗变化。通过现场实际录取,我们得出了以下数据,见表2。

表1 调参耗电数据统计表

表2 试验数据汇总表

从表2可以看出,油井的耗电量随举升高度的增加而增加。例如B井,油井的举升高度由319.6m逐步增加到 686.2m,其消耗功率也随之由4.013kW 上升到 5.417kW,见图2。

图2 举升高度与消耗功率关系曲线

我们通过对各个录取数据点的电量进行对比,可以得到各点间举升高度每增加 100m,能耗平均增加 12.69%,见表3。

表3 各试验点间百米能耗增加百分数统计

1.2.3 抽油机盘根松紧度对抽油机井能耗的影响

为了弄清抽油机盘根松紧度对抽油机井能耗的影响,我们对不同松紧度抽油机井的能耗情况进行了对比试验,现场发现,盘根活动范围在2圈左右。试验结果表明:随着盘根松紧度的增加,油井的 有 功 功 率 逐步增加 , 增 加 幅 度 在 0.15~1.0kW 之间。我们认为盘根松紧要适宜,紧到紧不动然后回一圈半比较合适,见表4。

表4 盘根松紧度调整前后对比

2 运用节点分析法,降低机采井能耗

2.1具体分析,探寻降低机采井能耗的方法

我们以J井的分析过程为例,说明节点分析方法的具体应用情况及其效果。

2.1.1 优化管网,生产能耗初步下降

该井所属的计量间至中转站的管线为架空管线,该管线全程共计有直角弯 64处,计量间汇管压 力 高 , 达 到 0.6MPa, 比 其 他 计 量 间 高 0.3MPa,可见回压高的根源是站间管线,为了降低井口回压,必须从站间管线改造入手。2007年,由于该管线腐蚀严重,计划对其进行改造,为了降低汇管压力,我们与设计部门结合,把原来的架空管线改为埋地,减少了弯角。改造后,计量间汇管压力由原来的 0.6MPa 下降到 0.3MPa,J井的井口回压由原来的 1.1MPa 下降到 0.5MPa,前后对比,消耗功率下 降 0.423kW, 年 节电 3705.48kWh,同 时产液 上升,吨液耗电下降,达到节能的目的。

2.1.2 应用系统优化软件合理匹配生产参数,生产能耗大幅度下降

利用检泵时机,对该井用系统优化软件优化,我们以不影响产量同时能耗最低为原则,经过优化,优选换大一级泵径,调小地面冲速的方案。换大泵径后,及时调小冲速,确保合理运行。通过优化生产参数,该井消耗功率下降 1.162kW,年节电10179.12kWh。

2.1.3 运用节能设备,取得比较好的节能效果

通过优化生产参数等措施,该井取得了很好的节能效果,系统效率也上升到 21.41%,已经处在比较合理的范围内。分析该井的拖动设备发现,电动机利用率为 19.02%,利用率不高,同时功率因数0.355,低 于 本单位 平均 0.462,该井 还有更 换 电动机实现节能的潜力。我们把该井的普通Y系列电动机更换为高转差电动机,更换后,节电率 5.03%,年可节电 3101.04kWh。

2.2开展能耗大调查工作,全面分析机采能耗状况

结合能耗设备大调查工作,共计调查 1065口井,其中电泵井 29口,螺杆泵井 39口,抽油机井997 口。抽油机井系统效率完成测试 813 口井,有207 口井由于关井、待作业和高压电动机等原因没有测试;其中合格数据765条。

对系统效率合格的 765 口抽油机井进行分析,其中系统效率 10%~20%之间的井有 199 口,低于10%的井有 94 口井,分别对这 293 口井进行分析,制订改造措施。

3 采取节能措施,降低机采井能耗

3.1采取的节能措施

针对以上分析结果,我们积极采取节能措施,争取最大的节能效果。

3.1.1 技术措施

1)应用高效节能电动机。利用更换电动机时机,更换永磁电动机 2台,实施后,1—5月累计节电 0.57× 104kWh, 预计年节 电 1.25×104kWh。

2)推广应用节能控制箱。对功率因数低、损坏比较严重的8口井,推广应用具有无功补偿功能的 节 能 配 电 箱 , 实 施 后 , 1—3 月 累 计 节 电 0.67× 104kWh,预计年节电 3.51×104kWh。

3)换小机型。2008 年,我预计换小机型 6 口井,1—5月份,已经更换 5口井,到目前为止节电0.28×104kWh,预计年节电 2.13×104kWh。

3.1.2 管理措施

1)超计划完成调小参数工作量。1-5 月份计划抽油机井下调参 34 口,实际完成调小参数 34 口井,调参 前 后 对比, 平 均 日 产液由 29.8t下 降到25.6t,下降 4.2t;平 均日产油量由 2.4t下降到 2.0t,下降 0.4t;理论排量下降了 652.8,累计节电 11.3× 104kWh,预计年节电 45.42×104kWh。

2)扩大了间抽井规模。从 2 月份开始,挑选产液低、含水较高、泵效比较低的86口实行间抽生产制度。实行间抽后,这 86口每月单井少生产15d, 已 累 计 节电 23.34× 104kWh,全 年 预 计 累 计节电 97.37×104kWh。由于产量因素,5 月份调整了间抽井数量,于月初、月末分别实施间抽40和41口井,目前实施间抽井81口。

3)合理匹配生产参数。2008 年,计划合理匹配生产参数 21 口井,已实施 14 口。调整前后对比 , 日 产液由 296t上 升 到 302.9t, 上 升 6.9t; 日 产油 量 由 28.4t下 降 到 27.7t, 下 降 0.7t; 理 论 排 量 下降 了 59.55m3/d, 1— 5 月 累 计 节 电 0.79 × 104kWh,预计年节电 3.45×104kWh。

3.2取得的节能效果

与年初对比,由 1月份的 7.90kWh/t下降到了目前的 5.79kWh/t,下降了 2.11kWh/t;与 去年同期对比,在新投产64口油井,增加机采耗电106.77×104kWh的前提下,机采耗电量由2007年的 4719.9641×104kWh下 降 到 今 年 的 4589.9582 × 104kWh, 少 耗 电130.0059 × 104kWh; 产 液 由 693.2105× 104t上 升到 今 年 的 710.4251 × 104t, 产 液 量 上 升 了 17.205 4 × 104t, 单 耗 由 6.81kWh/t下 降 到 6.46kWh/t, 下降了 0.35kWh/t。

4 结论

1)机采耗电过程由很多相互关联的点组成,它们相互独立用相互联系,每个点的改变都可能引起机采耗电量的改变.

2)机采节能是一个系统的工程,应用节点分析方法后,我们改变了以往的只注重主要矛盾的做法,对次要矛盾也采取改进方法,提高节能效果。

3)通过对J井的改造过程可以看出,不仅高能耗井通过改造可以取得节能效果,即使能耗条件比较好的井,通过改造也可以取得一定的节能效果。

[1]关成尧,檀朝东,余金泽,等.大港油田抽油机井典型示功图分析[J].中国石油和化工,2007(22):57-62.

10.3969/j.issn.2095-1493.2013.005.018

2012-09-24)

辜正东,2007 年毕业于东北石油大学 (石油工程专业),从事油田生产管理工作,地址:黑龙江省大庆油田有限责任公司第五采油厂,163513。

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