APP下载

葡萄花油田低产低效井间抽自动控制技术应用

2013-05-05李英湛大庆油田有限责任公司第七采油厂

石油石化节能 2013年8期
关键词:液面单井抽油机

李英湛(大庆油田有限责任公司第七采油厂)

葡萄花油田低产低效井间抽自动控制技术应用

李英湛(大庆油田有限责任公司第七采油厂)

针对人工控制油井间歇采油方式工作量大、间抽制度调整不及时等问题,葡萄花油田利用3种油井间抽自动控制技术,使油井的间抽制度更加合理,保证了油井的开采效益;同时通过自动控制油井的启停状态,降低了劳动强度,为油井实现数字化、自动化控制提供了现场依据。

油井间抽 自动控制 电流 液面 监测

间歇采油方式是各油田在治理低产低效井方面常用的一种管理手段。统计葡萄花油田长期实施间抽的 50 口低产低效井,平均单井月产液 44.20t,月产 油 8.2t, 综 合 含 水 59.69% 。 目 前 , 这 50 口 井 执行的间抽制度主要有6种。从统计情况看,各采油单位通常是根据以往的生产资料和经验制定间抽制度。大部分间抽井都是采用统一、固定的间抽制度,例如每月起抽2天,其他时间停井。由于各区块所处地层差异较大,每口井的供液能力不同,采用这种统一、固定的间抽制度无法保证间抽井的合理 运 行 , 影 响 间 抽 井 的 产 量[1]。 解 决 上 述 问 题 的 最好方法就是利用自动化控制、信号采集、计算机等技术,对间抽井实行数据自动采集和启停自动控制。

1 技术特点及应用效果

目前,葡萄花油田主要应用的低产低效井间抽自动控制技术有3种:电流自动监测控制技术;液面人工监测、抽油机远程自动控制技术;液面自动监测、抽油机远程自动控制技术。

1.1电流自动监测控制技术

该技术工艺主要由单片机、电流传感器、AD转 换 模 块 、存储器 、 开 关 量 输 入/输 出 等 部分组成[2]。通过单片机控制,自动采集抽油机上、下行程中瞬时电流的变化轨迹,利用预置的数学模型修正后,描述出抽油机加载、卸载过程的时间变化规律,自动确定间抽井的运行周期并控制抽油机的启停状态。

以 1#井为例 (图1),试验后该井抽油时间为 1h 26min,沉没度由 598m 下降到 523m,沉没度下降速度为 52.4m/min;停井 时间为 4h29min,沉没度由 523m 恢复到 673m,沉没度恢复速度为 33.5m/ min。试验表明,该技术设定的间抽制度能够较好地控制沉没度变化范围,保证油井的供采平衡。

图1 1#井间抽试验后的沉没度变化曲线

2006 年以来在太南区块现场试验 5 口井 (表2),平均单井 日运 行时间减少 13.4h, 平均单井日增液 0.3t, 平 均 单 井 日节电 55.8kWh。

表2 现场应用效果统计

1.2液面人工监测、抽油机远程自动控制技术

该技术是利用液面恢复法的原理,通过人工测试 油 井 开 、 关 井 后 的 液 面 变 化 速 度[3], 确 定 出 单 井的间抽制度,再把确定的间抽制度在软件管理平台上进行预设,通过无线终端控制系统,对间抽井的启停进行远程控制。

以 2#井为例,试验后日运行时间减少 16h,测试示功图由试验前的供液不足变为正常状态,泵效提高 5.4 个百分点。试验表明,利用液面恢复法制定的间抽制度较为合理,能够改善低产低效井的供排关系,提高泵效。

2011—2012年在葡扶区块现场试验 3口井 (表3),平均单井日运行时间减少 16h,平均单井日增液 0.23t,平均单井日节电 73.25kWh。

表3 现场应用效果统计

1.3液面自动监测、抽油机远程自动控制技术

该技术工艺主要由液面连续监测装置、抽油机自动控制装置、无线通信装置和终端控制系统组成[4]。同样以液面恢复法为基础,通过安装在井口的液面连续监测装置,自动监测油井的液面变化规律,由无线通信装置将监测结果传输给终端控制系统,技术人员根据连续监测到的液面变化规律,设定好抽油机的启停时间,再由终端控制系统对间抽井的启停进行远程控制。

以 3#井为例,利用液面连续监测装置确定该井的 合 理 液 面 范 围 在 520.7~ 804.5m 之 间 , 液 面 平 均恢复速度 7.88m/h,下降速度 9.46m/h,由此设定该井的间抽制度为每天抽10h停 14h。从示功图对比看,试验后泵的充满度明显提高。

2011—2012年在葡扶区块现场试验 8口井 (表4),平均单井日运行时间减少 16h,产液量保持稳定,平均单井泵效提高 7.2 个百分点,平均单井日节电 71.2kWh。

表4 试验前后效果对比

2 经济效益评价

按照单井日节电55kWh计算,3种间抽自动控制技术 的投 资回 收期分别为 1.56a、1.17a 和 2.42a(表 5)。单从节电效益看,液面人工监测、抽油机远程自动控制技术的投资回收期最短。

表5 3种间抽自动控制技术的费用构成及效益对比

3 结论与认识

1)电流自动监测控制技术虽然自动化程度较高,但考虑到影响抽油机运行电流的因素较多,如井下结蜡或电动机存在发电状态等,导致电流波动较大,容易造成系统误判,影响间抽制度的准确性;液面人工监测、抽油机远程自动控制技术虽然成本较低,但需要人工监测液面的变化规律,工作量较大,且当井况发生变化时,不能及时调整间抽制度,不便于生产管理;液面自动监测、抽油机远程自动控制技术可以实时、在线反映油井液面变化规律,随时根据井况变化调整间抽制度,准确度高,操作简便,更适合油田的发展需要。

2)抽油机自动启机过程中,如果有人畜在井场范围内,可能会造成安全事故;因此在安全性方面,间抽自动控制技术通常是利用语音报警装置,在抽油机启机前 3~5min 内,进行语音提示,但语音报警装置只能作为辅助安全防护措施,一旦装置发生故障或出现其他问题,后果将十分严重。建议将 远 红 外 设 备[5]与 间 抽 自 动 控 制 技 术 进 行 集 成 , 在抽油机平衡块的两侧形成一个辐射圈,用于监测井场内是否有人畜活动。如果发现人畜活动,控制设备将自动延长油井的启动时间,直到人畜离开监测范围,同时控制设备根据延长的时间自动调整原有间抽制度,从而保证抽油机的安全运行。

[1]李明,樊军,何英,等.抽油机智能间抽设备的研制[J].机 械 研 究 与 应 用 ,2006,19(2):100-101.

[2]潘智勇.抽油机井智能抽空控制技术研究[J].承德石油高 等 专 科 学 校 学 报,2011,13(3):25-28.

[3]向 瑜 章,梁 广 江.抽 油 井 间 抽 控 制 技 术 的 开 发 与 应 用[J].石 油 钻 采 工 艺,2004,26(4):68-70.

[4]许万利.间抽井无线监测控制技术应用[J].石油石化节能 ,2012,2(5):32-33.

[5]仇国庆,孙霄.红外控制装置的应用[J],仪器仪表用户, 2008(6):119-120.

10.3969/j.issn.2095-1493.2013.008.008

2013-02-16)

李英湛,2008年毕业于大庆石油学院,从事采油工程及安 全 环 保 工 作, E-mail: houzhixin@petrochina.com.cn, 地 址 : 黑 龙江省大同区第七采油厂质量安全环保部,163517。

猜你喜欢

液面单井抽油机
抽油机井泵效影响因素的确定方法*
基于遗传算法的BP神经网络预测石油单井产量
分子热运动角度建立凹凸液面饱和蒸气压的物理图像∗
吸管“喝”水的秘密
底水稠油油藏单井条件下隔夹层参数研究
论当前地热单井勘查报告编制格式要求及技术要点
凝析气藏单井油气界面预测方法研究
沁水盆地南部煤层气井抽油机偏磨防治分析
基于MATLAB的抽油机减速器优化设计
激光系统对液面信息的探测与研究