电机振动频谱分析与处理
2013-05-03吕庆斌
吕庆斌
1.概述
2011年年初,济钢能源动力厂7号D1170高炉鼓风机驱动电机轴承振动逐渐增大,影响设备的安全稳定运行。该电机为YK3500-2型3500kW异步电机,转速2880r/min,两端轴承都为球面滑动轴承。经监测记录,轴承振动速度在6个月内由2.3mm/s逐渐增至6.5mm/s。电机与增速箱小齿轮通过弹性膜片联轴器连接,小齿轮侧轴承振动基本正常,机组其余轴承振动变化不大(表1)。
2.振动分析
(1)初步分析
经观察,电机底座为16mm厚钢板焊接,并用快速灌浆料灌制底座,结构比较合理,基础强度能够达到要求。测量发现,电机地脚处振幅最大为0.012mm,底座靠近电机处振幅都未超过0.01mm。由此,底座刚度和基础松动引起振动的可能较小。
表1 电机及小齿轮轴承振动情况 mm/s
该电机两端轴承为球面轴承,球面轴承具有一定自动调心、减振功能,而且对近期检修记录进行检查发现,电机测点1、测点2的轴承间隙、紧力都在技术标准范围内,轴承间隙分别为0.27mm、0.29mm,轴承压紧力分别为0.02mm、0.01mm,因此轴承本身引起振动的可能性较小。
电机与小齿轮连接使用弹性膜片联轴器,承受不对中能力较强,具有一定的减振、降噪能力。但分析发现,联轴器本身较长(1200mm),从而造成找正时找正杆挠度影响较大,有可能产生一定的找正偏差,因此中心偏差可能是造成振动的一个因素。
(2)频谱分析
分别测取4个轴承的振动频谱,并对振动最严重的电机非负荷端水平轴振动频谱(图1)进行分析。
从振动频谱图上可以看出,50Hz为电机转速1倍频,振动峰值为6.9mm/s,为振动主要成分;100Hz为电机转速2倍频,振动峰值为3.4mm/s,为振动次要成分;150Hz以后振动峰值较小,对振动的影响不大。根据频谱原理分析,1倍频振动可能为旋转体不平衡造成,2倍频振动可能为中心对中不良造成,电机转子不平衡及中心对中不良是检修处理的重点。
3.振动处理及效果
借高炉休风机会,对电机进行了针对性的检修。将电机转子抽芯、清灰后,校正转子动平衡,平衡结果见表2。
电机转子复装就位后,根据相关资料消除挠度对找正的影响后,对电机与增速箱小齿轮对中进行了检查、调整及处理(表3)。
电机检修后联动试车,两端轴承处振动值大幅减小(图2),振速2mm/s左右,减速箱风机振动正常。从频谱图2可看出,1倍频、2倍频振动峰值都下降至优良指标,说明该电机振动处理措施准确、有效。
表2 校正前后数据(平衡转速750r/min)
表3 对中前后数据 mm