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RZU2500HA框架式液压机电气控制系统改造

2013-05-03李彦军李月琴

设备管理与维修 2013年4期
关键词:液压机工控机主站

李彦军 李月琴

一、问题的提出

北京北方车辆集团有限公司传动分厂使用1台RZU2500HA框架式液压机(合肥锻压机床厂2003年产)进行热压成型。液压机采用研华工控机+三菱FX2N系列PLC电气控制方式,实现逻辑动作和模拟量的控制,以及数据设置。工控机与PLC采用无协议通信(RS指令)实现链接,FX2N-232BD接口与工控机串行接口COM1-232接口通信。热压成型时工件温度约为900℃,夏季30℃以上时,设备附近温度可达40℃左右,这样工控机温度始终无法下降,经常死机,导致液压机自动控制失灵,影响正常生产,为此决定改造液压机电气控制系统。

二、液压机电气控制系统改造

1.改造方案

根据使用经验,研华系统稳定性不如PLC,特别是处于油污、振动或金属易氧化的空气等条件恶劣的环境中,研华板卡易出现问题,使用寿命也会缩短。三菱FX2NPLC系统配置较低,适用低端控制系统,而且液压机上传感器、电磁阀、比例阀等元件较多,若不用研华板卡采集数据而单独用1个FX2N无法满足设备需求(根据电流负荷,目前1个FX2N主模块无法扩展用于数据采集及数据输出的特殊模块),考虑改造方案如下。

表1 程序元件列表

(1)将原工控机更换为1个FX2NPLC主站,主站上扩展几个必要的模块组成1个独立的系统,这样将原工控机内板卡的功能全部转接到新的PLC主站。新PLC主站与原有电气柜内的FX2N分站通过并行通信数据线进行连接,交换必要的数据。将原触摸显示器改为触摸屏(PLC无法与原显示器进行通信),触摸屏接到新PLC主站上的RS422通信接口。在触摸屏可进行数据显示(例如主缸位移等数据)和参数设定,所有数据或参数都来自两个CPU组成的PLC系统。

(2)全部拆除原工控机和FX2NPLC,更换为西门子S7-300 PLC(或同等水平其他品牌PLC)+触摸屏控制系统,所有的系统控制及数据监测均由该PLC完成。

方案(1)改动小,成本低,决定采用该方案进行电气改造。

2.硬件配置

FX2N-128MR(主模块)+FX2N-48ER(扩展模块)+FX2N-16ER(扩展模块)构成从站PLC系统,控制液压机的一系列逻辑动作。改造增加部分:①两个1HC特殊模块,分别读取3#和4#磁栅尺脉冲信号(滑块位移数据)。②主站FX2N-48MR带几个特殊模块实现与从站的并行链接。液压机电气控制原理见图1。

(1)并行链接通信(图2)。两个FX2NPLC的数据传输可在1∶1的基础上通过100个M辅助继电器和10个D数据寄存器完成。并行链接中,PLC是主站点时驱动M8070触点接通,PLC是从站点时驱动M8071触点接通。机床动作控制程序中数据交换用到的M辅助继电器和D数据寄存器见表1。

(2)主站功能。①NO.0,FX2N-4AD的4个通道分别读取1#~4#主缸压力传感器的模拟量数据(4~20mA);②NO.1,FX2N-4AD的1、2号通道分别读取系统压力信号、液压垫压力信号、液压垫位移信号。液压垫的位移信号为巴鲁夫BTL5-E17模拟量位移传感器的4~20mA;③NO.2,FX2N-4DA的4个通道分别输出-10~+10V信号给4个主泵,用于泵的流量控制;④NO.3,FX2N-4DA的4个通道分别输出-10~+10V信号给液压系统中的4个比例阀,用于控制流入4个主缸的流量,已达调平效果;⑤NO.4,FX2N-4DA的1、2号通道分别输出-10~+10V信号给系统比例压力阀和液压垫比例压力阀;⑥NO.5、NO.6的FX2N-1HC和FX2N-1HC高速计数模块分别读取1#和2#磁栅尺脉冲信号(滑块位移数据)。

表2 特殊模块的编程设计

3.特殊模块的编程

特殊模块的编程主要是对BFM缓冲存储器读写控制。以主站NO.0、NO.2和NO.5模块为例,相应特殊模块的编程设计见表2,其他BFM参数可按初始值不变。对应于上述设定的程序编写见图3。

液压机电气系统改造1年半以来,PLC加触摸屏部分从未出现故障,系统稳定性明显提高。电气部分维护更加方便,由于采用模块化设计,即使模块出现故障也容易查找和更换。

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