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千22块莲花油层水驱后油井挖潜的几点做法

2013-04-29华鹏刚

中国石油和化工标准与质量 2013年6期

华鹏刚

【摘要】千22块莲花油层1992年3月以蒸汽吞吐方式投入开发,1995年进入吞吐开发后期,1996年7月开始实施注水开发,总体水驱效果较差。造成水驱效果差的主要原因是由于千22块为稠油油藏,采用常规水驱受效不明显,采用周期注水因注水方式不合理效果也不明显。多年注水以后,水驱已不能采出更多的剩余油,因此在2008年2月,区块整体停注水。为了实现水中找油,提高区块的采出程度,开展了拔桥塞回采莲2、优选边部水驱效果差油井选层注汽、油水边界薄油层试采等一系列工作。取得了明显增油降水效果,提高了区块采收率。

【关键词】水驱效果差 回采 储量动用程度 试采

千22块原油粘度393.6mPa.s,属于普通稠油油藏,蒸汽吞吐后期实施常规水驱效果差。为了提高该块水驱采收率的同时降低成本,我们应用稀油水驱油藏多种分析方法,对千22块的注水效果做出综合评价,认为所实施的周期注水方式不适合该块的注水开发。2008年2月,区块整体停注水。综合运用选配注、试采、回采、应用合理配汽技术有效的提高油藏储量运用程度。

1 油藏基本情况

千22块位于千12块北部,为断层遮挡岩性油藏,含油面积0.5km2,地质储量278104t。北部以千22断层为界,南部以70-58断层为界,地层由东向西南倾斜,地层倾角3-4°,构造高点在千22井附近。储层岩性以中-细砂岩、砂砾岩、含砾砂岩为主,平均孔隙度28.7%,渗透率496×10-3um2;属高孔-中高渗型储层。岩石胶结类型为孔隙式胶结,胶结物为泥质,泥质含量10.7%。

2 千22块开发简史2.1 蒸汽吞吐开发阶段

于1992年3月以蒸汽吞吐方式投入开发,初期采用118m井距,正方形井网开采,布油井41口。1993年年产油22.8×104t,采油速度达8%以上。1995年进行加密调整,布井18口,井距调整为83m,2000年扩边调整,布新井7口。由于多周期高速蒸汽吞吐开采,地层压力下降较快,蒸汽吞吐效果变差,1995年油汽比为0.2左右,为此决定转为注水开发,目的是尽快恢复地层压力,以改善本区块开发效果。

2.2 开发现状

截止2012年12月该块莲花油层油井总井53口,开井30口,日產油32t,日产液312t,综合含水90.7%,累积产油101.58×104t,累积产水434.48×104t,累注汽181×104t。采油速度0.42%,采出程度35.54%,累计油汽比0.56。

2.3 注水开发阶段

1996年7月边部三口井61-445、63-447、65-449首批转注,逐步以注水开发替代蒸汽吞吐开采。转注12年以来,区块产油量仍为下降趋势。期间采取了多项改善注水开发效果的措施。主要是:

2.3.1 常规注水(1996.7-2000.4)

期间主要是针对注水井采取分注来调整吸水剖面,从整体上看,注水只是取得了提液的目的。

2.3.2 周期注水(2000.5-2002.5)

该阶段针对注水井实施周期注水,采油井正常生产。

2.3.3 交替注采(2002.6-2003.7)

2002年6月-2003年7月,在西部实施了注水周期为6个月的交替注采试验,西部13口注水井注水3个月,停注3个月,68排以西注水井所控制的14口油井在所对应的注水井注水期间停产。

多年注水以后,水驱已不能采出更多的剩余油,因此在2008年2月,区块整体停注水。为了实现水中找油,提高区块的采出程度,首先需要确定出潜力层。

3 潜力层的确定

3.1 纵向上

3.1.1 莲2油层具有一定剩余油

莲2油层由于发育不稳定,且油层较薄,投产时只有20口井单独生产莲2油层,这20口井中单井初期最高日产油可达45吨,平均单井吞吐轮次2.5轮,累产油量为4133.5吨。这20口井在产量下降后即补开莲1油层合采或单采,而返层时还有平均日产油3.8吨。根据期末产量及综合含水情况分析莲2油层具有一定的剩余油。3.1.2 措施效果上分析

2000年,68-450井实施大修钻灰面后回采莲2油层,当时最高日产油达到4吨,还有同年实施高含水侧钻回采莲2的70-456井,日产油也高达14.4吨;2004年,第一轮交替注采结束后,对13口井实施了吞吐引效,其中8口实施单注莲2油层或加大莲2油层注汽强度的油井见效明显,另外5口不见效井均为莲2油层已封。,这几口井累增油达7050吨。

3.2 平面上

从莲Ⅱ油层等厚图上可以看出东部油层发育厚,向西逐渐变薄,单采莲Ⅱ的井也主要集中在东部,单井最高累产达到1.1万吨,大部分小于0.5万吨,认为平面上剩余油主要集中在油层厚度大于10米的中东部区域。

4 挖潜的主要做法4.1 拔桥塞回采莲2

2008年以来,在千22块实施拔桥塞回采莲2油层2井次,措施后72-454井见效明显,初期日产液34.3吨,日产油4.1吨,综合含水88%,目前日产液25吨,日产油2.5吨,目前累增油518吨。分析原因为72-454井对应注水井停注水时间长,均在4年以上,且该井的莲2油层已9年未动用;而77-457井一直高含水生产,该井对应注水井在08年2月停注水,且莲2油层虽未动用但一直受注水影响,因此含水较高。

4.2 优选边部水驱效果差油井选层注汽

停注水以后,对边部受注水影响小的2口井实施注汽,59-445和75-459井,注汽过程中有意识的加大莲2油层注汽强度,措施后效果较为明显,2口井初期日产液35.6吨,日产油7.2吨,目前日产液17.2吨,日产油2.2吨,增油854吨。

4.3 油水边界薄油层试采

2009年,在初步确定莲2油层仍有一定的剩余油后,对该块莲2油层发育及生产状况进行了大调查,发现部分井在连2地底部油水界面处有一薄油层发育且未动用。因此大胆对66-450井实施补层2.9m/1层单采莲2油层,但由于井况原因单采未成改为合采,补层后该井日产液21吨,日产油 2吨,较之前综合含水下降8%。

参考文献

[1] 罗英俊,万仁溥.采油技术手册[M].石油工业出版社,2005:1127

[2] 王群,等.矿场地球物理测井[M].石油工业出版社,2002:65-66

[3] 刘贵满,马春宝.锦州油田开发实践与认识[C].辽宁科技出版社,2009:1-20