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跟踪调整提高老油田开发水平

2013-04-29张华成

中国石油和化工标准与质量 2013年6期

张华成

【摘要】利2块位于利津油田西北部,构造处于滨南-利津帚状断裂带收敛部位。利2块整体构造比较简单,为被南北两条近东西向、南倾断层切割而成的断块构造,沙二段3砂组顶面总体呈自东向西逐步抬升的单斜构造,东部地层较缓,西部较陡,地层倾角在3-10°之间。利2块已探明含油面积1.4 km2,动用地质储量66万吨。岩石类型主要为粉细砂岩、砂岩、含砾砂岩、泥岩,砂岩成熟度较高,分选、磨圆较好,碎屑岩颗粒主要为石英、长石和岩屑,石英平均含量为49.5%,长石平均含量为35.1%,胶结类型为泥质胶结。地面原油密度在0.8838-0.9297g/cm3之间,平均0.8945 g/cm3,地面原油粘度在40-181.2mPa.S之间,平均96mPa.S,含硫0.15%,凝固点33℃,属常温常压油藏。

【关键词】利2块 注采不完善 完善井区 扶停

1 建议提出的原因和依据

注采不完善一直是利2断块存在的主要问题,截止到2009年12月份,利2块投产油井9口井,开井7口,投注水井3口,开注1口,日液86t,日油16t,含水81.7%,日注水平262m3,断块开发效果较差。

经过2010年一年的滚动扩边及综合治理,到2010年12月份利2块投产油井15口井,开井14口,投注水井4口,开注4口,日液237t,日油83t,含水60.7%,日注水平252m3,断块开发效果得到提升,但由于新井的陆续投产,部分油井仍存在只采不注的现象,为此,2010年12月15日提出,对利2断块继续进行跟踪调整挖潜,提高该块开发水平的建议。

2 改进完善的重点内容

如果维持现状生产,利16-10、16-12、16X22、16-13、16-14各井供液不足加剧,而单向受效井16X15X16X18X19X21含水势必加速上升,导致产量下降大,递减加大。因此我们从影响产量和断块开发效果的主要因素入手,逐一分析论证,确定主要影响因素,并提出具体措施如下:

(1)针对构造不完善井区,为完善注采井网,投产投注新井。

措施:利16X25、16X27新井投产,利16XN1、16X24新井投注。

(2)针对构造欠完善井区,合理进行油井补孔转注。

措施:利16-12、16-14油井补孔转注。(3)扶长停井,进一步完善注采井网。

措施:在16XN1、16X24投注的基础上,对该井组内长期能量低停井的利16X11补孔扶停,提高水井井网完善率。

(4)在油井利16-12、16-14补孔转注的基础上,进一步完善对应油井生产层位,解决转注后,油井只注不采的现象。

措施:补孔16-10、16X11、16-13井,进一步完善注采井网。

3 建议采纳单位与实施过程

实施过程:

(1)针对构造不完善井区,为完善注采井网,投产投注新井。

利16X24位于利2块北部,因周围油井16-10和16X22能量不足,为了完善井网,提高水驱控制程度,该井于2011年1月18日新井投注。注水层位ES=2-3,注水层段1998-2047.3m,共5层7.6m。日配注30m3。注水情况:干线压力14.8MPa,油压14.8MPa,日配注30m3,一直注不进水。

从物性资料看,该井渗透率在0.635-198.85um2之间,比预期的要好。2011.1.24该井通过罐车试挤,试挤压力在18.5-19.0兆帕时,5分钟注水2方,这就说明该井地层启动压力较高,系统压力低注不进水。下部针对注水系统压力低于地层启动压力的现状,建议上增压泵,提高注水压力进行注水。

(2)针对构造欠完善井区,合理进行油井补孔转注。

利16-12井位于构造的中部,2011.2月油井补孔转注,增加了周围油井利16X15X18X21的注水受效方向,缓解含水上升速度。为解决16-13只采不注供液不足的现象,利16-14井2011.3月油井补孔转注,既解决了16-13的供液问题,又为16X19增加了注水受效方向。

(3)扶长停井,进一步完善注采井网。

在构造的中北部,利16X11井生产S4上,由于没有对应水井,长期供液不足,2002年6月停产至今。在该部位水井利16X24井2011.1.18投注以后,对利16X11进行了补孔合采,补孔S22一层4.1米,与原生产层位合采,措施实施后日液6.3吨/天,日油3.2吨/天,含水49.2%,累计增油857吨,提高井网控制能力。

(4)在油井补孔转注的基础上,进一步完善对应油井生产层位,解决转注后,油井只注不采的现象。

利16-10井2011.2.9-12补孔S213,5.2米/2层,与原生产层位S222-S233合采,利16X11井2011.5.20-25补孔S223与原生产层位合采,由于这两口井都对应水井利16X24,利16X24注不进水,故这两口井目前仍处于供液不足状态,下步有待利16X24增压注水来缓解供液不足现象。

综上所述:

(1)新井投产日增油10.1吨/天,累积增油824.7吨。

(2)扶长停井,进一步完善注采井网,日增油3.2吨/天,累积增油857吨,作业费用扶停补孔合计34.7836万元。

(3)油井补孔完善挖潜,日增油5.3吨/天,累积增油844.9吨,作业费用21.3029万元。

(4)新井投注,日增注55方/天,累积增注6381方。

(5)油井补孔转注,日增注68方/天,累积增注10256方,作业费用34.0344万元。

各项措施实施后,合计日增油18.6吨/天,累计年增油2526.6吨,水井日增注123方/天,累计年增注16637方,合计总作业费用90.1209万元。