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苏里格气田低产低效井间开管理的摸索及间开效果分析

2013-04-29王小佳高福志陈龙党芳

中国石油和化工标准与质量 2013年7期
关键词:效果

王小佳 高福志 陈龙 党芳

【摘要】苏里格气田属于低压低产气藏,气井生产中后期,因井底压力和产气量低,气井携液能力差,导致井筒积液不断增多,严重影响气井的正常生产,部分气井甚至出现积液停产现象。本文在针对苏里格地区低产低效井进行间开生产以恢复气井生产,摸索低产井的间开制度及间开周期,合理制定其工作制度,对间开效果进行了分析评价。

【关键词】苏里格气田 低产井 间开 间开制度 效果

1 气田概况

苏里格气田西区位于苏里格气田西侧,行政区划处于内蒙古自治区鄂托克前旗和陕西省定边县境内,构造位置位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡的西部,勘探范围约7950km2。苏里格气田是低渗、低压、低丰度,大面积分布的中粗颗粒砂岩岩性气藏;有效储层为辫状河砂岩沉积中的粗岩相带,非均质性强,连续性较差,其地质条件非常复杂。气井产量低、中后期,因井底压力和产气量低,气井携液能力差,导致井筒积液不断增多,严重影响气井的正常生产,部分气井甚至出现积液停产现象。

针对苏里格地区低产低效井开展间开试验,通过间歇气井生产制度优化研究,分析不同类型、不同产量气井在不同开关井生产制度下的生产动态,摸索制定单井最佳开关井生产制度,使气井能量得到补充恢复后,开井生产将井筒积液带出,从而恢复气井产能,提高气井采收率。

2 间开井的选取

2.1 间开井的选取原则

(1)日产气量小于0.5ⅹ104m3的气井;

(2)气井生产能力差,井筒积液严重,常开生产已无气量。

(3)通过流压测试和环空液面测试判断存在积液或疑似积液的气井;

2.2 气井积液判断

针对苏里格气田“三低”特色以及气井采用节流器生产的工艺特点,研究并形成了五种基本的气井积液判断技术,确保了积液井判识及试验选井。

(1)油套压差法。气井正常生产时,关井压力恢复后,油压趋于套压,油套压压差较小;气井积液有关井压力恢复后,油压与套压存在一定压差,初步判定:当油套压差≤2MPa时气井无积液,正常生产;5MPa≥油套压差≥2MPa时,气井存在少量积液;油套压差≥5MPa,气井严重积液。

(2)井筒流压梯度法

(3)回声仪探油套环空液面法

(4)气井生产采气曲线法。气井正常生产时压力逐渐下降,随着地层压力降低,气井产量下降,生产稳定后,压力缓慢下降,当气井积液时气井产量下降,套压呈上升趋势。

(5)气井最小携液流量法。产量低于气井临界携液流量,同时生产特征表现为套压逐渐上涨,产量逐步降低可判断井筒积液。

对存在井下节流器和无井下节流器气井分别开展试验,按照间开井的选取原则,分别在桃7选取9口气井(无节流器)、苏48区块选取10口气井(有节流器)开展间开试验。

3 间开制度确定

3.1 无节流器井间开试验

桃7区块目前共有间开井9口,为使间开井在夏季能合理有效发挥产能,冬季计划长期关井,针对9口间开井开展间开试验。

3.1.1 典型井分析:桃7-1-A

2007年10月10日投产,Ⅲ类井,投产前套压18.20MPa,初期产量为0.7ⅹ104m3/d,2009年10月8日核实该井产量为238ⅹm3/d,随后打捞节流器后间开生产。

2010年5月7日重新核实产能,开井前套压14.14MPa,130分钟后套压降至2.3MPa,累计产气5000 m3后井口流量变为零,关井恢复45小时后套压升至13.11MPa 。

6月份对该井实施间开生产,初步确定间开制度为“每3天开井一次,待油压降至系统压力后关井”:

(1)间开期间该井压力下降较快,一般开井80分钟左右压力降至系统压力,关井3天油套压均能恢复到12MPa以上,一次间开可产气1000~2000m3

(2)经过5次间开后,油套压差逐步增大(0.46↗1.1MPa),判断井筒积液进一步增加;

随后对该井采取泡排措施:

(1)泡排前该井油套压只能恢复到12MPa左右,一次间开可产气1000~2000m3

(2)经过2次泡排后,该井油套压能恢复到14MPa左右,一次间开可产气约3000m3

(3)目前对该井确定的泡排制度为每间开3次,投泡排棒2根。

3.1.2 最佳间开制度确定

经过4个多月的试验观测,最终确定其最佳间开制度为:

对桃7-1-B井每天开井一次;

对桃7-1-A、桃7-1-C、桃7-1-D三口井每3天开井一次;

对桃7-1-E井每7天开井一次;对桃7-1-F井待压力恢复至6MPa以后开井;

對桃7-11-A、桃7-11-B、桃7-11-C三口井因井口无产能,计划长期关井。

3.2 节流器气井间开试验

根据液面探测资料及气井日常生产情况,在苏48区块选取10口气井进行人工井口开关井间歇生产制度优化试验;每口井初步制定1个开关井周期,通过每个生产制度的生产,监测气井的压力、产量等变化参数;利用站控系统录取气井开井、关井及生产的全程数据,根据生产动态变化情况,调整单井生产间隙制度,优化选取适合单井的最佳生产制度。

初步设置三个间开制度:关2开1(关井2天开井1天)、关3开2、关5开2,暂定一个生产制度生产30天左右,根据各井生产情况不同再进行相应优化。

典型井分析:苏48-1-A

间开井生产情况及间开制度确定:

9月8-10月27日按关3开1制度进行间开生产,日均产气量为0.1273万方;

11.1日-5日对其进行常开生产,产气量分别为0.5590、0.2610、0.1670、0.1350、0.0706,产量持续下降,常开生产不如间开生产,最终确定其间开制度:关3开1。

经过3个多月的实验跟踪,根据各井生产情况不同通过变更生产制度,其中仅3口(苏48-1-B、苏48-9-76、苏61)间开效果优于常开,其余效果均不如常开或与常开相当。通过变更间开制度,确定7口常开井,3口间开井。

4 结论与认识

经过三个多月实验,对间开井生产管理获得以下几点认识:

(1)从前期大量的间开试验结果来看,并不是所有的低效井都适用于间开管理,不同见效井的间开效果也不尽相同,实行间开,应该遵循以下选井原则:

①产量≥2000m3,不宜实行间开如:苏48-1-C、苏48-1-D、苏48-1-E等;

②间开井应选取具有一定地层能量,有一定压力恢复速率气井;

③水淹严重气井不易实行间开如:桃7-1-C、桃7-1-D、桃7-1-E等;

④常开效果优于间开效果气井不易实行间开;

(2)积液严重且地层能量恢复较快气井,间开与泡排相结合,气井排水采气效果较好如桃7-1-A井;

(3)气井间开生产时应选择合理间开制度,避免开井时间过长造成地层能量枯竭,携液能力下降,导致气井水淹产量下降如桃7-1-D;

(4)人工开展间开试验需耗费大量人力物力,工作强度及劳动强度较大,不易施行,建议在井口安装控制阀门,通过设定高低保护值来进行间开气井管理,以提高劳动效率;

(5)气井管理中,必须合理配产以保持地层能量,合理控制生产压差以提高气井采收率。

参考文献

[1] 吴晓东,肖伟,刘晓娟,蒋成银.苏里格气田气井工作制度优化[J].天然气工业, 2007,(12)

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