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三位一体化管理降低油井作业频次

2013-04-29杨小亮

中国石油和化工标准与质量 2013年9期
关键词:采收率

杨小亮

【摘要】大65块构造上处于车镇凹陷中段大王北洼陷北部断阶带上,是一个薄层中低渗透的岩性断块油藏,注水开发难度较大,区块整体供液较差,加之井身轨迹不规则,油水井供排关系不和谐等各种原因导致油井作业频次较高,低效短寿。本文就高频次作业井中发现的问题,通过强化三位一体化管理,有效的降低躺井率,降低了油井作业频次,提高了采油效率,从而提高采收率。

【关键词】作业频次 三位一体化管理 采收率

1 概况

1.1 地质概况

大65块探明含油面积5.39Km2,地质储量341.37×104t,可采储量75.6×104t,标定采收率22.15%,油层物性差,有效孔隙度26%,空气渗透率467×10-3um2。密度低(地面密度0.873g/cm3),粘度低(地面粘度18.8mpa.s),含硫低(0.19%),凝固点高(36),地层水为NaHCO3型。

1.2 开发现状

大65块总井29口,开井24口,日液95吨,日油41吨,综合含水60.5%,水井总井10口,开井10口,日注138方,月注采比1.2。

2 存在的问题及矛盾2.1 近五年维护工作量

(1)从作业频次统计可以看出大65块油井由于供液差、偏磨严重、结蜡等原因,造成近几年来维护作业频次高居不下。

2.2 作业原因分析

(1)水井欠注导致地层能量不足是维护频次高的主要原因。

统计2011年大65块水井总数10口,开井9口,配注170方,日注113方,7口井欠注57方,配注完成率仅59.2%。水井欠注的主要原因是大65块属低渗透油田,水井油压高,导致欠注井较多,造成油井地层能量不足,平均动液面1678米。

(2)低能量油井受地面设备限制,工作制度不匹配,泵效低杆管干磨是维护频次高的另一主要原因。

统计大65块泵效低于30%的井平均冲次2.2次,平均泵径39mm,平均冲程4米,平均泵深1847米,平均沉没度169米,供排关系不和谐。

(3)井身轨迹不规则,杆管偏磨是造成短命井的诱因。

从2010年检泵井现场描述来看,杆管偏磨是造成检泵周期短的又一诱因。从检泵井来看,造斜角度较大的井容易偏磨。其中大65-X54等井斜角均大于30度。

(4)受作业费用限制使用修复杆管无法为长寿井提高物质保障。

由于原井下入抽油杆油管绝大多数均为修复旧杆,一方面是随着开采时间的延长而容易断脱;另一方面旧油管内伤,肉眼无法判断容易,尽管油管出厂时经过试压,但是有些油管是从偏磨井转过来,随着时间的延长而导致管漏。

(5)结蜡影响。

大65块属于低渗稀油,含蜡量高,能量不足,地层漏失严重,导致洗井效果不理想造成蜡卡躺井。

3 注采“三位一体”化管理,对症下药,取得疗效

3.1 强化地下管理,本着地面服从地下的原则,提高配注完成率,补充地层能量

针对大65块地层能量差,水井欠注严重的问题,采取措施是:首先、加大水井卸压力度,采取酸化冲换等措施,治理水井,提高水井利用率,整个2012年水井共洗井11井次,冲换2井次。其次,加强注水泵站管理,加大洗井日常维护工作量,提高设备完好率。

大65块通过治理,目前配注完成率为81.2%,注水量较2011年12月份相比提高了22%。3.2 加强井筒管理,强化作业过程监督,保证作业成功率

(1)加强作业监督员的业务素质和责任心,作业期间现场监督施工,准确记录每一口井的施工进度,认真填写作业日报,对作业工序、所下管柱及井下工具是否合格,泵筒是否清洁等细节必须注意。

(2)重要工序必须严格把关。作业井有重要工序施工时,除作业监督外,队干部必须有一人在现场监督实施,以确保施工的成功率。

(3)作业监督员必须把好交井关,作业井开井正常生产后一段时间后,方可交井。作业井开井三个月内因施工质量倒井返修的一律不予签字。

作业监督员通过现场监督,有效的提高油井作业成功率,作业成功率为100%。3.3 强化井筒管理,强制推行热洗管理制度,实施“一井一策”杜绝躺井事故的发生

(1)推行热洗管理制度保证油井热洗质量。通过实施“六清六定”工作法。“六清六定”即“清楚电流变化,定洗井时间;清楚地面地下状况,定洗井方式;清楚井身结构,定洗井水量;清楚油井含蜡量,定洗井出口温度;清楚油井供液能力,定最高洗井压力;清楚洗井效果,定洗井周期”。制定标准电流和临界电流,并不断探索和分析油井的热洗周期,同时严格按照《油井清防蜡管理规定》强化热洗过程监督,保证油井热洗质量。

(2)结合油井生产特点,特殊井特殊对待,建立单井管理措施一井一策台帐。针对油稠井,根据单井的具体情况和小组人员的工作经验,对D65-X63井实施油井热水伴输生产,对D65-X60等4口井实施掺水自洗加药生产。针对油质差井,采取密闭循环掺水工艺在D69-X1井实施油井热水循环伴热生产。针对含蜡量高,结蜡严重的D65-X57等3口井,实施定期加清防蜡剂。

3.4 强化地面管理,优化油井生产参数,防止杆管干磨,降低油井作业频次

(1)推行新工艺优化生产参数。结合大65区块地层能量低、油层薄,油井间出严重的生产现状。不仅可根据实时功图、不间断测试液面、量油的情况准确摸索间开周期,制定出低液井科学的油井间开制度,同时对大65区块的低效井,安装了油井间开节能控制柜,该装置通过液面感应开关井,有效提高油井的有效生产效率。目前已经安装了10台间开控制柜,不仅延长了油井免修期,大大节约了电能。

(2)使用变频控制柜调节油井合理生产参数,通过变频控制油井热洗后能够尽快排液提高油井出油效率,同时还可以根据需要方便快捷的调整生产参数,保证油井生产效率,减少停井时间,提高油井生产时率。通过变频控制生产参数后,油井泵效从29.6%提高到42%。

通过合理调节油井生产参数,保证了油井正常生产,提高油井的生产效率,防止杆管干磨,降低油井作业频次。

3.5 取得效果

大65块2012年认真的执行三位一体化管理,加强注采管理,有效的补充了地层能量;“一井一策”管理解决了结蜡对油井的影响,有效的热洗减少了躺井事故的发生;严格的作业监督保证油井的作业成功率;新工艺的应用保证间开油井生产效率;优化油井生产参数,供排关系得到缓解,卓有成效的降低了油井作业频次。

4 结论与认识

(1)要实现低渗油田的高效能开发,区块注足水、注好水是先提条件。

(2)低渗透油田的高效开发必须抓好地下、井筒、地面三位一体化管理。

(3)低渗透油田供排关系和谐是开发的关键。

参考文献

[1] 郝世彦. 低渗透油田开发技术与管理[M].石油工业出版社,2012

[2] 童宪章.油井产状和油藏动态分析[M].北京:石油工业出版社,1981

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