锦91块稠油开发技术实践
2013-04-29姚志强
【摘要】锦91块是锦45块的主力含油块,属典型的互层状边底水中-薄层油藏,自1984年开发以来,已连续实现了29年得高产稳产,形成了一套完善的配套开发技术。可为同类油藏开发提供参考。
【关键词】稠油 吞吐开发 配套技术 蒸汽驱 降粘技术
1 前言
边底水稠油油藏开发难度较大,此类油藏油藏一般具有较高的渗透率,初期边水侵入较快,后期原油粘度较高,流动性差,开采困难。如果不采取有效的配套开发技术,将严重影响油藏的整体开发效果。因此,开展稠油吞吐开发技术研究对油田的高效开发具有十分重要意义。
2 锦91块吞吐开发配套技术2.1 油藏纵向调整技术
2.1.1 井间换层、补层技术
锦91块为边底水稠油油藏,蒸汽吞吐过程中暴露出层间矛盾突出、边底水水侵严重,含水上升快、产量递降快等问题。2005年以来,利用锦91快4套开发井网,采取井间换层、补层合采等手段,有效解决了油层动用不均衡以及避水层储量损失等问题。共实施调此类措施186井次,累积增油15.8×104t。这在很大程度上提高了区块采油速度。
2.1.2 大修换底回采技术
锦91块先期开发过程中,部分区域上返顶部油层前生产前底部油层剩余油仍相对富集,且当时废弃产量相对较高3t左右,有一定潜力。因此可以底部油层发育较厚、采出程度相对较低、曾经生产效果较好的区域,找出目前因井况差停产或目前生产效果较差的油井,利用大修换底技术进行回采,挖掘剩余油潜力,2009年开始实施,共实施20井次,已累积增油3.1×104t。
2.2 油层挖潜技术
2.2.1 油井三级分注技术
在蒸汽吞吐过程中,由于层间非均质性强、层系间原油粘度差异大,导致油井在笼统注汽过程中有蒸汽超覆现象产生,造成了层间吸气不均衡,进而导致油层动用的不均匀,造成油井低产和采油速度低,针对这一现象应用油井三级分注技术可强制低产油层吸汽,改善层间矛盾,提高各油层的动用程度,进而提高吞吐注汽的效果。2002年以后共实施分注1092井次,累积增油16.7×104t。2.2.2 油井投球选注技术
油井三级分注技术的实施受油井井下状况、隔层发育情况等条件制约,部分油井由于井况差、隔层不发育或发育较小、多轮次吞吐后层间矛盾无法准确预测无法实施三级分注技术,我们应用投球选注工艺技术,解决层间矛盾,改善油井吞吐效果,2004年后大批量推广应用,共实施589井次,累积增油6.4×104t,增油效果显著。 2.2.3 井间封窜技术
井间汽窜一直是影响油井吞吐效果的主要因素,常规做法一般是注汽过程中,停掉临近汽窜油井,此方法治标不治本。为解决这一问题,我们应用化学药剂封堵汽窜通道缓解层间矛盾,减轻汽窜程度,进一步提高油井吞吐效果。近几年共实施105井次,增油1.9×104t。
2.3 综合治水技术
2.3.1 凝胶颗粒型堵水调剖技术
锦91块属于典型的边水稠油油层,其水侵方式大多表现为指进或舌进,油井多轮次吞吐后,边水沿水侵通道侵入油井导致油井高含水,纵向上油层含油饱和度差异较大,蒸汽吞吐过程中,蒸汽首先进入高含水低含油饱度油层,热损失较大,影响油井正常吞吐效果。针对这一问题,我们应用凝胶颗粒堵水技术封堵高含水油层水侵通道,使蒸汽向原油富集含油饱和度高的油层运移,提高油井蒸汽吞吐效果。2008以来,共实施形凝胶颗粒型堵水条剖技术69口,见效58口,见效率84.1%,58口井阶段增油2.8×104t。
2.3.2 螺杆泵采油技术
锦91块东部分油井随着水侵日趋加剧,普遍存在高产液量、高含水、供液充足、长生产周期的特点。非常适合螺杆泵采油,与有杆泵采油相比,螺杆泵采油技术具有耗电量小、管理方便、经济效益好等优点。因此,2004年我们开展了螺杆泵采油试验,并取得了成功。2007年大面积推广使用,共实施了108口井,节约电费300余万元,平均单井检泵周期延长109天,甚至出现油井含水降的增油效果,并正式建立锦91东螺杆泵采油试验区 。
2.3.3 水淹区二次开发试验
2010年对我区锦91东水淹区北部于Ⅰ组2砂体强水淹层,进行分析论证。该层原为油层,边水侵入后油井出水,出水后该层大面积封堵,自2003年以后该层未动用过,受开发特征影响,目前该层可能出油,可进行再次挖潜。因此,优选3口井进行试采,效果明显,阶段增油842t。
2.4 蒸汽驱先导试验
锦91块中西部经过多年的蒸汽吞吐开发已进入后期,区块采出程度以高达40.3%,地层压力下降到已不足2Mpa,而蒸汽吞吐只能采出各个油井附近油层中的原油,在油井与油井之间还留有大量的死油区,此时随着地层压力的下降,常规蒸汽吞吐效果已不明显,为近一步提高采收率,必须转换开发方式,引用蒸汽驱采油技术。蒸汽驱采油技术就是由注入井连续不断地往油层中注入高干度的蒸汽,蒸汽不断的加热油层,从而降低原油粘度。注入的蒸汽在地层中变为热的流体,将原油驱赶到生产井周围,并被采到地面上来。
经多方论证锦91块中部适合转蒸汽驱生产,于2008年6月份正式转为蒸汽驱,转驱后效果明显,试验区产液量与产油量均翻两番,截止目前阶段产油19.8×104t。
2.5 高温降粘技术
随着锦91快开发进入后期,其原油密度大、粘度高、流动性差等问题给稠油的开采带来了很大的困难,依靠单纯的蒸汽吞吐效果已不太明显,因此我们引进了高温降粘技术。
2006-2010年累计实施高温降粘剂86井次,措施有效57井次,截至目前累计增油1.65×104t。
2.5.1 高温降粘剂措施提高了油井的油汽比
对于使用了化学剂的蒸汽吞吐井次来说,就措施效果分析:部分井次周期对比效果不明显或无效。但是措施周期的平均油汽比要优于当时全厂平均吞吐油汽比。
2.5.2 高温降粘剂措施延长了生产周期
2006-2008年实施的51井次,有41井次的生产周期延长。
2.5.3 高温降粘剂措施提高了油井回采水率
实验得出,措施周期回采水率均有增加,提高了本周期的回采水率,从而大量采出地层存水,提高了下周期的蒸汽利用率。3 结论
(1)应用吞吐开发配套技术,可提高边水稠油油藏的开发效果。
(2)高温降粘剂措施提高了油井的油汽比、延长了生产周期、提高了油井回采水率。
(3)高温降粘剂可增加措施后第二个周期的周期产油量。
(4)措施前周期产油量、周期含水、周期轮次对周期增油量的影响。参考文献
[1] 史斌,易飞,黄波.南堡35-2油田稠油化学吞吐降粘技术研究应用[J].创新技术,2009,(9):24-26
[2] 柳荣伟.稠油降粘技术及降粘机理研究进展[J].精细石油化工进展,2008,(4):20-25,30
作者简介
姚志强,现工作于辽河油田公司锦州采油厂采油作业四区。