煤种变化对发电厂运煤系统的影响
2013-04-24徐冬梅张中海郝国栋
徐冬梅,张中海,郝国栋
(1.国核电力规划设计研究院,北京 100095;2.山西鲁晋王曲发电有限责任公司,山西 潞城 047500)
0 引言
王曲发电厂位于山西省潞城市,规划容量4×600 MW,一期工程建设2×600 MW超临界燃煤机组,2006年9月底建成投产,铁路运煤为主,汽车运煤为辅。设计煤种采用山西晋东南贫煤,由潞安煤业集团通过铁路运输,年供煤180万t,地方煤矿通过汽车运输,年供煤80万t。
1 主要系统简介
汽车卸煤装置。一期工程汽车日最大来煤3 310 t,由社会运力自卸车运输进厂,汽车卸煤沟共10个车位,煤沟可存煤1 500 t,设置轻、重汽车衡,用于汽车入厂煤的计量。
火车卸煤装置。火车日最大来煤约7 240 t,设计采用K18GD型底开车,每节净载重60 t,日最大来车约120节,每列车41节计算,日最大来车约3列。 采用单线火车卸煤沟,配有3台螺旋卸车机。煤槽有效长216 m,可存煤3 750 t,能够连续接卸1.5辆列车。一次接卸14节(1/3列)底开车,在火车卸煤沟前方设1台动态轨道衡,用于火车入厂煤的计量。
煤场设施。设2座斗轮机条形煤场,分为南煤场、中煤场、北煤场三块储煤区域,宽度分别为45 m、70 m、45 m,每座煤场长170 m。总存煤能力10万t,可供2×600 MW机组燃用约10天。 煤场设备为2台悬臂30 m的斗轮堆取料机,堆、取料出力均为1 000 t/h,煤场设2台推煤机、2台型装载机作为辅助设备。
带式输送机系统。 自火车卸煤沟和汽车卸煤沟下至主厂房原煤仓之间,共设10段带式输送机,每段都是双路布置,带式输送机的主要技术规范为:带宽 1 200 mm,带速 2.5 m/s,出力 1 000 t/h。11号带运送滚轴筛筛出的大块,带宽650 mm,带速1.0 m/s,出力 100 t/h。
筛碎系统。上煤系统设筛分楼,布置2台出力1 000 t/h的滚轴筛,在煤场附近设碎煤机室,布置1台出力200 t/h的碎煤机,2台滚轴筛筛出的大块由单路布置的11号带运至碎煤机室,大块破碎后落地,由推煤机推入煤场。
2 锅炉耗煤量分析
机组设计煤质为晋东南贫煤,挥发份12%~15%,设计煤种低位热值 23 600 kJ/kg投运后为了降低来煤价格,2008年开始掺烧当地的泥煤、洗中煤等劣质煤,掺烧陕西、内蒙的烟煤。 至2010年底,通过试验、锅炉改造,运行方式调整,烟煤最大掺烧量可达70%,掺烧烟煤70万t、掺烧泥煤等劣质煤14万t。掺烧的烟煤热值低、挥发分高。
设计煤种耗煤量如表1所示。
表1 设计煤种耗煤量
2010年锅炉实际耗煤量如表2所示。
表2 2010年锅炉实际耗煤量
表中,日最大利用小时数按20 h计,年耗煤量按每年 5 500 h计。可见,2010年掺烧烟煤、泥煤、洗中煤致使耗煤量比设计煤种增加24万t/a。
3 烟煤掺烧带来的问题
3.1 锅炉原煤仓分仓上煤
由于掺烧的煤种多、煤质差,掺烧烟煤约占总上煤量的70%。锅炉原煤仓需对烟煤、贫煤分仓上煤,3个原煤仓上烟煤,2个原煤仓上贫煤,1个原煤仓备用。并根据高热值、低热值掺配均匀为锅炉掺烧配煤。
3.2 汽车卸煤沟
掺烧烟煤、泥煤、洗中煤等使煤种变多、煤质变差,汽车卸煤沟接卸的来煤量由设计燃煤量的30%上升到70%,10个卸车位被分成3~4个部分接卸,分别接卸烟煤、泥煤、洗中煤、高热值、低热值等不同的来煤,汽车卸煤沟下的1号甲乙带既要接卸存煤又要掺配上煤,运行时间加长。特别是冬储煤时24 h接卸来煤,质检、采样、制样工作量大。汽车卸煤沟下方的2台叶轮给煤机,存在超负荷运行,缺陷频出,检修周期缩短,检修工作量剧增。
3.3 火车卸煤沟
火车卸煤沟设计采用底开车运煤,实际来煤98%是潞安矿务局的普通敞车。由于煤中大块、冻块多,卸车时螺旋卸车机震动大,后将其螺旋体升降轨道改为滑块导轨解决了部分问题。
由于火车来煤数量下降,火车卸煤沟利用率降低,2009年将东端3跨靠近汽车煤沟侧的挡墙撤除,对地面打桩硬化,使其能接卸汽车来煤。2011年又改造了3跨接卸汽车来煤。部分火车卸煤沟改造成汽车卸煤沟后,大部分箱式后翻大货车直接卸到火车卸煤沟内,少数侧翻自卸车卸到火车卸煤沟旁边,再用推煤机、装载机等推到火车煤沟内。
2010年接卸火车来煤约70万t,占总来煤量的26.5%,接卸汽车来煤约194万t,占总来煤量的73.5%。
3.4 煤场储煤
煤场分堆存放,南、北煤场堆放低硫煤,中煤场南侧堆放低热值的劣质煤,北侧堆放烟煤。南、北、中煤场的东、西方向再分高热值煤、低热值煤两部分。 靠推煤机、装载机增加煤场堆料长度及高度,堆高增加0.5 m、延长煤场长度30 m,存煤量增加到20万t,加上二期预留煤场堆煤,最多时存煤达到 50 万 t。
当汽车来煤较多、煤场斗轮机、汽车卸煤沟配煤繁忙时,汽车来煤直接卸到二期预留的煤场上,再由装载机倒运到一期煤场,煤场辅助设备作业量增大。
掺烧泥煤的水分达30%,通过在煤场自然晾晒到13%后,用汽车倒运到一期煤场或汽车煤沟给锅炉原煤仓掺配上煤。但自然晾干易结块,特别是冬天有冻块,不易晾晒,春秋天刮风多,煤场粉尘大、损耗大,遇到雨、雪天气,因上煤掺配需要没等晾干就需上煤而发生原煤仓堵塞,造成锅炉给煤机断煤。
3.5 带式运送机系统
汽车卸煤沟、火车卸煤沟、煤场斗轮机经常掺配 3~4种煤来上煤,1号、2号、4号、5号、6号、7号带式输送机带需双路运行,特别是汽车卸煤沟下的1号甲、乙带,既要接卸存煤,又要掺配上煤。设备使用率比设计增加了2~3倍。 带式输送机运行时间延长,胶带、托辊等部件磨损加剧,检修维护工作量同步增加。
3.6 筛碎系统
设计时根据调研分析,来煤粒度大于50 mm的量不超过5%,系统中只设1台出力200 t/h的破碎机。由于煤种多、煤质差,煤中绳子、铁丝等杂物缠绕、卡涩筛轴,掺配的泥煤及湿煤又粘堵筛轴,筛分率下降,滚轴筛经常堵塞,需频繁清理筛轴的缠绕物及粘煤。而煤中铁件、矸石、高硫铁矿等磨损筛轴,使筛轴间隙变大,已更换多组筛轴,同时大块落到11号带式输送机上,胶带被大块及杂物砸坏,频繁修补及接头开裂胶接。碎煤机超出力运行,锤块经常损坏,外壳变形漏煤,经常维修[1]。
4 烟煤掺烧的其他影响
煤场机械增多,煤场车辆用油增多。不算煤场倒运费用,仅煤场车辆用油,2009年14.8万升,2010年 28.5万升,2011年1季度12.4万升。
增加了上煤掺配工作量。 经常需汽车煤沟1号甲乙带加上火车煤沟加上1号、2号斗轮机,运行3~5路煤源进行掺配上煤,烟煤仓、贫煤仓分仓上煤,上煤时不同煤仓需中途停运调整掺配方式和比例。入炉煤热值降低,上煤量增大,运行设备增加,增加了运行人员劳动强度。
增加了检修工作量和检修费用。运煤系统设备动用率成倍增加,特别是汽车煤沟下设备运行时间加长,叶轮给煤机检修周期缩短了50%。运煤设备耗电量增加。皮带机、落煤管、滚轴筛、碎煤机等运煤设备陆续大修、更换[2]。
影响输煤系统安全生产。 由于运煤系统设备长时间超负荷运行,设备检修工作量增大,运行人员劳动强度增加,推煤机、斗轮、倒运车辆等设备动用频率加大,影响输煤设备安全、稳定运行。
5 结语
王曲电厂通过烟煤、劣质煤掺烧,降低了发电成本。运行人员科学、合理调整入炉煤地上煤掺配,实行标准化巡检,精心操作设备。 检修人员加大设备检修力度,缩短检修周期,并通过一些技术改造,使运煤系统设备健康状况得到改善。但煤种、煤质变化对运煤系统设备的影响仍然很大,需进一步加大设备改造力度,彻底改变运煤系统的运行状况。
[1] 刘胜金.煤质下降对江油电厂运煤系统的影响分析[J].四川电力技术,2005(3):40-42.
[2] 胡延年.煤质和煤种的变化对输煤系统的影响[J].华东电力,2006,34(5):86-88.