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600MW超临界机组无电动给水泵冷态启动中的给水调节

2013-04-18闫东升

发电设备 2013年2期
关键词:汽源汽动冷态

闫东升

(浙江大唐乌沙山发电有限责任公司,宁波315722)

某超临界600MW机组直流锅炉型号为HG-1890/25.4-YM4,一次中间再热,采用滑压运行方式,配内置式再循环泵启动系统。锅炉给水系统配置1台30%BMCR容量的电动给水泵和2台50%BMCR容量的汽动给水泵。电动给水泵的前置泵由主泵同轴驱动,2台汽动给水泵的前置泵与主泵是分置式的,其前置泵配置单独的电动机。这种配置方式下,正常运行时2台汽动给水泵运行,电动给水泵只有在启、停机过程中或者汽动给水泵故障时及低负荷阶段才投入使用。按照设计运行方式,从锅炉上水到带负荷后第1台汽动给水泵投入运行前,电动给水泵至少需要运行16h。机组冷态启动若实现全程汽动给水泵供水,可以大幅度降低厂用电率,但增加了给水调节的难度。

笔者将对机组无电动给水泵冷态启动中的给水调节问题进行探讨。

1 汽动给水泵组的主要技术参数

汽动给水泵前置泵型号为HZB253-640,主泵型号为HPT300-340-6S/27。前置泵和主泵共用一条再循环管道,管道安装在主泵出口至除氧器中间;汽动给水泵的最小流量为216t/h,规定汽动给水泵流量小于300t/h时再循环门快开,流量小于230t/h时再循环门全开。给水泵汽轮机型号为NK63/71,最高转速为5 800r/min,最低转速为2 800r/min。汽动给水泵汽轮机没有临界转速,2 800r/min以下也不存在非稳定工作区。汽动给水泵组能实现在低转速、低负荷下的稳定运行,可满足各种工况下运行的需要。

2 冷态启动并网前的给水调节

机组从冷态启动到并网要依次经历冷态冲洗、点火、热态冲洗、汽轮机冲转、中速暖机、阀切换等阶段,每个阶段的给水调节略有不同:

(1)机组从冷态冲洗到锅炉点火,锅炉贮水箱溢流阀一直保持开位,保证一定的冲洗流量,以达到冷态冲洗合格,这时由于锅炉还没有起压,只需用一台汽动给水泵前置泵给锅炉上水,汽动给水泵主泵不需要运行。待锅炉点火后,将另一台汽动给水泵用辅助蒸汽冲转至800r/min备用。分离器出口压力达到0.2MPa时,关闭炉顶空气门,锅炉开始慢慢起压;等分离器压力接近0.95MPa时,将给水倒至另一台汽动给水泵带,因为这时分离器压力还较低,而汽动泵刚开始是800r/min备用,上水有点多,需将转速降至650r/min,以后随着主汽压力的上升逐渐提高汽动给水泵转速。

(2)锅炉热态冲洗阶段,储水箱溢阀流还开着,此时给水的调节要跟踪好主汽压力,保持溢流阀在一个合适的开度。热态冲洗结束后,给水水质合格,储水箱溢流阀全部关严。

(3)从溢流阀关严一直到汽轮机冲转,给水流量主要根据储水箱和汽水分离器的水位进行调节,必须保证省煤器入口流量大于35%额定流量,以保证水冷壁、省煤器有足够的冷却流量;分离器水位也不能太高,满水时要及时减水,长时间满水将导致过热器进水,致使过热器急剧冷却而产生很大的热应力,容易发生爆管,因此调节水位要有提前量,从开始调节给水量到分离器水位变化一般需要2~3min。在调节给水量时水煤比也可以作辅助参照,一般来说刚开始锅炉内总体温度低,燃烧也不太好,水煤比保持在6,以后慢慢提高水煤比。另外要跟踪好分离器出口压力,一般汽动给水泵出口给水压力大于分离器出口0.5MPa就能克服阻力上水,如果压差低于0.4MPa,上水就比较困难了。

(4)从汽轮机冲转到中速暖机一般要持续150min,期间需要注意两点:①汽轮机冲转过程中,由于振动大易造成汽轮机跳闸,这时会将主汽压力升高,因此适当提高汽动给水泵转速,以克服上水阻力;②如果锅炉侧燃烧不稳定出现缺角燃烧,会使主汽压力迅速下降,给水量超过需求值,不迅速减水容易造成分离器满水。

(5)在机组并网前适当增加燃料量,保持较高的主汽压力;同时保证锅炉储水箱水位的稳定,水位不能太高,防止并网后主汽压力下降过快而出现的虚假水位。

3 冷态启动并网后的给水调节

机组并网后,要依次经历初负荷暖机、汽动给水泵汽源切换、干湿态转换、汽动给水泵并泵等过程。

3.1 机组并网及初负荷暖机

在发电机并网后,为防止发电机逆功率保护动作,保证机组足够的初负荷暖机,并网后要迅速开大汽轮机高压主汽调门,同时关小高、低压旁路以保证主蒸汽压力不会下降太快。这个阶段只要能保证主蒸汽压力变化不大,给水调节几乎不受影响,储水箱也不会出现虚假水位。如果出现主汽压力下降过快,储水箱就会出现虚假水位,此时应迅速增加燃料量,确认高、低压旁路已经关严,待水位稍有下降趋势时迅速加大给水量,以保证给水量与蒸发量能够匹配。此时的给水调整首先要观察锅炉储水箱水位的变化方向,其次注意主汽压力的变化,适当提高汽动给水泵转速以克服上水阻力。

第二套制粉系统的启动会对给水造成较大扰动,这时煤量会增加10t/h左右,炉内燃烧迅速强化,主汽压力迅速上升。启动磨煤机的同时应迅速增加汽动给水泵转速,以克服上水阻力。虽然给水量有大幅度地提升,但由于压力上涨过快,饱和温度也提升,使得以前膨胀的水也迅速收缩,从水位的表现上看是下降的,会出现短暂的虚假水位;如果储水箱水位下降过多,为防止炉水循环泵因储水箱水位低跳闸,这时可适当关小炉水循环泵出口调门,以暂缓水位的下降,待水位上升时再开大炉水循环泵出口调门。

3.2 给水泵的汽源切换

在机组负荷达十几万千瓦时,辅助蒸汽已经不能使汽动给水泵维持稳定运行。由于给水泵汽轮机低压调门开度过大,转速出现摆动,上水量忽大忽小,这时应进行汽动给水泵汽源切换。

机组并网带负荷后,待四段抽汽压力满足给水泵汽轮机供汽条件时,及时将汽源切换至四段抽汽供汽。为安全起见,可以先将原来没有运转的那台给水泵汽轮机用四段抽汽冲转至2 000r/min备用,再缓慢打开运行的那台给水泵汽轮机的四段抽汽电动门,最后缓慢关闭辅助蒸汽供给水泵汽轮机的手动门。

给水泵汽轮机汽源切换过程中,如果控制不当,很可能造成汽动给水泵转速的大幅摆动,引起给水流量、压力大幅波动,严重时造成锅炉满水或缺水事故。因此给水泵汽轮机汽源切换应缓慢地进行,保持给水泵汽轮机进汽压力和转速的稳定,同时密切注意其金属部件的温度分布及轴承振动的变化,直至汽源切换完成。

3.3 锅炉由湿态转为干态运行

直流锅炉的特点是:低负荷时由炉水循环泵参与建立一个汽水循环,此时锅炉处于湿态运行,贮水箱水位是衡量给水量的主要参数[1];机组达到一定负荷后,炉水循环泵退出运行,锅炉转为干态运行。

在临近干湿态转换点时,应该保持微缺水或加煤不加水,使锅炉贮水箱水位缓慢往下降,同时逐步关小炉水循环泵出口调门;炉水循环泵退出运行后全关出口调门,锅炉转入干态运行,这时应该关注分离器出口的蒸汽过热度,适量提高给水量,以免缺水造成受热面温度过高。

3.4 汽动给水泵的并列

2台汽动给水泵并列就是一台提高转速,增加给水量;另一台降低转速,减少给水量。整个过程维持好给水流量和分离器出口温度的稳定,保持好过热度。由于汽动给水泵在干态并列时,原已运转的泵再循环调门已经关闭,所以在减速(流量)时,注意这台汽动给水泵的流量,避免低流量保护动作跳泵。2台汽动给水泵并列成功后,分别投入各台泵的自动控制,并在总站投入自动。随着负荷的升高,给水流量逐步增加,当总给水流量大于1 000t/h时,可以将另一台汽动给水泵的再循环调门关严。

4 汽动给水泵上水时的注意点

全程使用汽动给水泵上水必须注意:

(1)始终保持每台汽动给水泵的流量大于其最小流量,防止汽动给水泵发生汽蚀;要在低负荷阶段保持再循环调门全开,待给水流量满足要求时再缓慢关闭再循环调门。

(2)给水泵汽轮机在低转速、低负荷工况下,由于进汽流量小,无法及时带走转子鼓风效应产生的热量,使排汽缸温度升高,引起轴承中心高度发生变化,并有可能造成轴承振动增大,所以应严密监视其轴振及转速,并严密监视排汽温度的变化。当排汽温度升高时,尽量维持较高的真空度,适当降低辅汽压力以增大进汽量,从而降低排汽温度;同时轴承温度及振动保护要全程投入,排汽缸减温水也要全程投入。

(3)对于直流锅炉,点火初期给水流量需求较小,因此汽动给水泵冲转后转速不宜过高,防止给水调节阀前后压差过大,流量不容易控制。

(4)给水泵汽轮机设置有正常工作汽源及辅助蒸汽汽源,应确保汽源压力、温度、过热度、流量满足给水泵汽轮机启动和运行的需要。

(5)给水泵汽轮机建立真空前应提前进行管道疏水充分暖管,用辅助蒸汽冲转一台汽动给水泵满足锅炉启动需要。机组并网带负荷后,提前进行四段抽汽供汽动给水泵管道暖管,投入前应确认疏水已尽,并保证有50K以上的过热度;待四段抽汽压力大于0.2MPa时可将给水泵汽轮机切换至四段抽汽供汽。汽源切换时要严格控制汽动给水泵金属部件的温度变化,并重点对其转速进行监视和控制。

5 结语

按设计运行方式,机组从锅炉上水到带负荷后第1台汽动给水泵投入运行的冷态启动过程,电动给水泵至少需要运行16h,电动给水泵容量为8 200kW。在机组冷态启动过程中,电动给水泵耗电量约131 200kW·h;外购电价按1元/(kW·h)计算,则电动给水泵耗费约131 200元。在机组启动过程中,2台汽动给水泵的耗汽量约12t/h,则总耗汽量为192t,蒸汽参数为0.9MPa、280℃,焓值h为3 250kJ/kg,根据锅炉效率93.5%、蒸汽管道损失1.5%、原煤低位发热量22 700kJ/kg计算,每吨蒸汽所消耗的原煤约为0.153 1t。启动过程耗汽折算耗原煤29.4t。按原煤到厂价700元/t计算,折合费用为20 580元。汽动给水泵前置泵容量为580kW,则2台汽动给水泵前置泵的耗电量约为18 560 kW·h;外购电价按1元/(kW·h)计算,则电动给水泵耗费约18 560元。机组一次冷态启动将节省费用131 200-20 580-18 560=92 060元。机组冷态启动实现全程汽泵供水时可以降低厂用电率,经济效益是明显的。

[1]大唐国际发电股份有限公司.大型火电机组经济运行及节能优化[M].北京:中国电力出版社,2012.

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