6ESDZ43/82 A型柴油机突然停车故障的分析与排除
2013-04-17高玉龙
高玉龙
(河北省秦皇岛市91404部队,河北 秦皇岛066000)
1 6ESDZ43/%"&型柴油机突然停车故障
1.1 6ESDZ43/82 A型柴油机简介
6ESDZ43/82 A型柴油机为二冲程、直流式、可逆转排气涡轮增压柴油机,用于船舶主机。柴油机机座用钢板焊接而成,上面板与机架连接,下面板与船体基座连接,共有9档主轴承,以支撑曲轴,机座下部焊有油底壳。
气缸体用铸铁铸成,分前后2段,用中间气缸体用配合螺栓连接。
气缸套用耐热钢铸成,用8只螺栓拉紧,缸盖上有排气阀、起动阀、安全阀、示动阀和2只喷油器。排气阀通过摇臂、挺杆、顶杆机构及凸轮等元件由凸轮轴驱动。排气阀弹簧分成上下2段,中间置以托盘,为缓和气阀机构的冲击力,装有液压顶杆机构。
活塞由活塞头与活塞裙2部分组成。活塞头用耐热钢铸成。其下部套入铸铁的活塞裙中,用一只螺柱将它们连成一体,活塞裙外圆装有6道压力环,一道刮油环,还有一道耐磨环,活塞顶用滑油冷却,滑油由扫气箱上方用套管引进,经十字头、活塞杆内孔至活塞顶,其中装有导流盘以增强冷却效果。冷却后的滑油由活塞缸内孔中的出油管经十字头导出。
十字头为普通型式,中间开有锥形配合面的孔,活塞杆就插入此孔内,然后用活塞杆螺母与其固紧。十字头销两端装在连杆小端轴承上,两侧面分别安装滑块及套管支座。
连杆用优质钢锻制成,小端轴承均为铸钢浇以白合金,润滑油通过十字头销及连杆中孔引入。杆身与大端轴承之间装有垫片,用以调整压缩比。
1.2 故障现象
某船在一次航行中,左机突然出现缸内敲击声,紧接着该主机自行停止工作。
2 故障分析与排除
出现故障后,工作人员进行了相应的检查,日用油柜中的油量并不少。左右主机的日用油柜均从同一个舱加油,并且2个油柜中上部相连,左机故障后右机依然正常运转,未见异常现象,故燃油中含有水的可能性可以排除。进一步分析,主机转速自行下降或自行停车,如果不是因为日用油柜中无油或燃油中含有水和空气等,还有可能是由于以下原因:
(1)燃烧室漏气严重,必须检查排气阀的密封情况。该种情况一般会使主机转速下降,但不至于突降停车。
(2)油泵柱塞咬住或断裂,造成个别缸不燃烧,需要检查油泵柱塞。该种情况一般会使主机转速下降,也不至于突降停车。
(3)喷油弹簧断裂或松弛,喷油孔阻塞或漏泄,高压油管发热是喷油孔阻塞的象征,需要疏通油孔或更换新喷油弹簧。该种情况一般会使主机转速下降,但不至于突降停车。
(4)螺旋桨露出水面,轴系或螺旋桨断裂,使柴油机突卸负荷,极限调速器起作用,需要检查轴系及螺旋桨。因为故障发生时速度并没有突然升高,该机装的是间接作用离心式极限调速器,用于限制突卸负荷时最大飞升转速不能超过规定的允许值,所以这种情况发生的可能性可排除。
(5)燃油压力太低,油量供应不足,需要检查燃油输送泵及清洗滤器。该机的日用油柜置于较高处,能够保持低速时输送泵工作不良情况下的供油量,滤器在出海前也刚刚清洗过,所以这种情况基本排除。
(6)个别轴承过热咬住,需要检查滑油的供应和质量指标,如轴承的装配情况及间隙,白合金是否脱落等。出海前滑油量和质量指标都经过化验,并且出海过程中到故障机停止运转前,滑油压力(1.5~2.5 kg/c m2)都符合要求,即使停车后滑油泵压力供给也未见变化。所以,由于机器外部系统引起的滑油压力问题造成故障的可能性也被排除。
(7)个别活塞咬缸,必须检修或换新。该种情况容易判断,在经过盘车机盘车后发现该机根本盘不动,故基本判明故障现象是咬缸所致,但是哪个缸发生的咬缸?又是什么原因造成的?首先用内窥镜逐缸查看,经过判别发现第三缸缸套内壁划伤严重,初步判断该缸发生咬缸,经过进一步拆检判断得到确认。在拿掉缸头盖的情况下进一步查看,缸套上部有4个滑油注油孔,莫非是机体内该缸滑油供给有问题?不过通过注油验证,滑油量供给充足,并未发现油路不畅现象。接下来进一步分析,活塞拉缸(严重时就成为咬缸)的原因有:1)活塞、活塞环与气缸之间的油膜被破坏、润滑不良。但是通过验证并非是单纯的润滑油膜破坏而导致,需要进一步分析。2)活塞环故障。活塞环折断或活塞环积炭卡在活塞上,或者活塞环开口间隙过小,过热后没有膨胀的余地就会拉缸。活塞环的弹力过大或过小,也能造成拉缸,这是因为弹力过大,使油膜刮得过净,会造成金属直接接触;弹力过小,容易被燃气冲开,造成窜气,把滑油烧掉导致金属直接接触。3)活塞销故障。活塞销与活塞配合过紧,造成活塞销轴向变形,使平行于活塞销方向的直径增大,就会造成拉缸。活塞销的挡圈折断或脱落,也会造成拉缸。4)连杆故障。连杆弯曲、扭曲,连杆大、小头孔不平行或主轴颈与连杆轴颈不平行等,都会造成气缸偏磨,严重时也会导致拉缸。经过进一步拆检排除了连杆、活塞销和活塞环引起的故障。5)活塞与气缸之间的配合不好。6)活塞与缸套之间磨损。原因有机油中杂质较多,空气滤清器太脏或失去作用,装配时活塞、气缸没有清洗干净,开始时只是造成拉伤,但由于刮削的金属挤入间隙中,因此容易造成拉缸。该机出厂有一段时间,并且滤器在出海前清洗过,所以该种情况发生的可能性不大。7)进一步分析可能是气缸与活塞的温度过高引起拉缸。如水套缺水、柴油机负荷过重、喷油过迟、排气阻力过大以及燃烧不良等,都会造成气缸内温度过高。特别是在夏季使用时,更容易发生此类过热故障。但是故障前后冷却用的淡水系统压力和温度都在正常范围内,故水套缺水问题可以排除。由于当时不是高速航行,故负荷过重等因素引起的故障也基本排除。8)再进一步分析,该缸的活塞冷却出现问题也可能导致此种故障的发生,大型柴油机使用油冷活塞,经常因为供给活塞冷却油量不够,造成活塞温度过高而拉缸。打开后道门查看油路情况,发现该缸冷却活塞油路中的拉管外管断裂,该拉管是铜制套管结构,外管固定,由扫气箱上方的套管引入机体外压力滑油,内部管随活塞连杆上下运动,滑油再经十字头、活塞杆内孔至活塞顶,冷却后的滑油由活塞缸内孔中的出油管经十字头导出。所以断定故障产生的原因是套管断裂,活塞冷却效果差导致拉缸或咬缸。
3 经验总结
故障的出现带有一定的偶然性,以前从来没有因为套管原因引起这种故障,但仔细分析其中也带有一定的必然性,因为该船服役几十年,并且已经超期服役十几年,查看近几年的进厂工程单,对这个运动结构的检查修理都没被考虑进去。这就要求我们:
(1)加强平时对柴油机重要零部件的检查和维护保养,尤其是上机体内部活动部件也要考虑进去,进行定期检查,发现问题及时修理。
(2)在柴油机使用中,要学会应急处理故障。如果该故障发生在高速时,而柴油机没有停车,则活塞易被拉断,有时连杆螺栓或连杆本身也会拉断,活塞还有可能把气缸破坏得更严重,甚至会使气缸爆裂,燃气冲向外面,这种情况称为“爆缸”,此时有可能造成人身事故。所以船员必须学会一些典型故障的紧急处理方法,有故障现象发生时应根据具体情况来判断是降速还是马上停车,但这时不要盲目停止滑油泵和淡水泵的冷却润滑供给。
(3)如果将维持舰船正常运转的机电设备比作舰船心脏的话,那么各种机电设备中流转润滑油的系统就是舰船的血管,润滑油就是舰船的血液。当舰船各机电设备处于运行状态时,各部件之间存在着剧烈的摩擦运动,而润滑油则在设备各运动部件之间起着减小磨损和带走热量的作用,所以对柴油机滑油系统的维护保养一定要细心周到。
(4)在进行柴油机的故障分析时,必须熟悉其结构。在排除故障的过程中,如果盲目下手,可能会花费大量时间,还适得其反。因此,必须加强专业知识的学习,熟悉柴油机结构。
[1]沪东造船厂.6ESDZ43/82 A柴油机说明书[Z],1968
[2]常光耀.中型船舶柴油机的管理和维修[M].北京:人民交通出版社,1987