实施对标管理 建设节能型联合站
2013-04-07陈金盛李雷杨淑伟崔敏大港油田第三采油厂集输作业区
陈金盛 李雷 杨淑伟 崔敏(大港油田第三采油厂集输作业区)
实施对标管理建设节能型联合站
陈金盛李雷杨淑伟崔敏(大港油田第三采油厂集输作业区)
摘要:2010年油田公司开展能效水平对标活动,对企业内部能效指标进行对比分析,确定标杆。采油三厂把集输作业区官一联合站确定为能效水平对标单位。本文论述了采油三厂实施对标管理的办法,重点论述官一联合站实施对标管理,实现了工艺优化节能、技术节能、管理节能和理念节能,创建出节能型联合站,为其他单位指明了途径和方法,对采油三厂“创建节能节水型企业”具有重要意义。
关键词:能效水平对标对标管理节能 节能型联合站
官一联合站是1座原油处理、原油稳定、原油外输、掺水外供、污水处理外供,以及轻烃回收等为 一体 的综 合性联 合站 ,始 建于 1975 年 10 月 ,1996年底改扩建。它承担作业三区的系统来液处理、掺水供给任务;承担作业三区、四区、五区、六区原油稳定、原油外输、轻烃回收任务;承担污水处理,为作业三区的1个区块提供注水。
该站分为原油脱水系统、外输系统、掺水系统、热力系统、污水处理系统,以及注水系统等6个系统,管理着机泵设备 98台、加热炉 9台,设备总 功 率 约 3500kW, 日 均 耗 电 量 约 1.92 × 104kWh,年发生电费约 520万元,占联合站总成本的69%。
1 实施对标管理的方法
所谓“对标”就是对比标杆找差距。推行对标管理,就是要把企业目光紧紧盯住业界最好水平,明确自身与业界的差距,从而指明工作的总体方向。标杆除了业界最好的水平外,还可以将企业最好的水平作为内部标杆,通过与自身相比较,增强自信,不断超越,从而能更有效地推动企业向业界最好水平靠齐。对标管理分为内部对标、竞争性对标、行业或功能对标、类属或程序对标。
2010年,遵循先易后难、循序渐进的原则,油田公司全面启动对标工作,集输作业区官一联合站被确定为采油三厂能效水平对标单位。为开展好能效水平对标活动,采油三厂采取了以下措施:
首先,建立组织机构,成立能效对标活动领导小组,下设能效对标活动办公室。
第二,完善对标基础,强化能源消耗统计与分析,完善计量系统,配齐、配全计量器具。
第三,科学制定方案,工艺、电管、设备等单位制定切实可行的对标改进方案和实施进度计划。
第四,开展对标实践,作业区综合工艺、电管、设备等单位制定的改进方案和实施进度计划,将改进指标的措施和对标指标目标值分解落实到相关岗位。
第五,加强对标指导,能效水平对标工作办公室对在能效水平活动中遇到的问题,加强指导和检查,定期召开能效对标工作总结会。
1)指标分解,落实到班组和人头上。认真搞好指标分解工作,把指标作为考核班站的重要依据,细化指标,分解到班站,指标控制责任落实到人头,做到人人有压力,身上担指标。
2)完成指标,实施全过程监控。完成指标进行动态控制,落实到生产经营全过程中。一是对主要能耗设备深入分析,找出问题,制定措施。二是建立系统核算法,以系统核算为单元,每天发生的费用有记录,每月发生的详细分析,未发生的按照月度倒排运行计划,找准下步潜力,制定控制措施。
3)全员参与,为能效对标献计献策。开展全员参与节能降耗的形势教育,强化全员节约意识,结合能耗对标活动,实施“我为节能献一计”合理化建议活动,做好群众性节能降耗。
4)做好设备能耗监控工作。运行设备实施有效的能耗检测,确保设备高效运行。能耗监控分两个层次进行,一是官一联自身对输油、掺水、脱水、污水外输、注水泵进行节能检测;二是上级部门检测机泵、加热炉等设备。对不合格的设备,及时整改,保证其效率在节能指标范围内。
5)结合对标活动,完善各类能耗计量报表。在全站范围内实行了岗位能耗报表的填写,员工每天录取各系统电量、处理量,进行单耗计算;同时录取变频设备的运行频率,低效区内及时调整机泵工况。
2 建设节能型联合站
2.1实现工艺优化节能
2.1.1优化设备运行
根据掺水量变化,运行功率小的掺水泵,使设备 达 在 最 佳 工 况 点 运 行 。 掺 水 量 由 130m3/h 降 到100m3/h,官一联掺水泵由 1#(DG150-45×6,电动机功率 160kW)倒运 4#(DG100-60×4 ,电动机功率 110kW),运行电流由 180A下降至150A,实现了节电。
2.1.2优化工艺参数
降低分离器控制压力,提高脱气量,天然气多发电。在用分离器 3 台,1#分离器承担官三区块油井来液量的处理,日处理液量 1200m3,分离器压力 0.24MPa;2#分 离 器 承 担 官四、官八、官 195 区块油井来液量的处理,日处理液量 3500m3,分离器压力 0.3MPa。
官一联根据目前的工艺流程,将官四、官八2座计量站的来液倒进 1#分离器。调整后 1#分离器日处 理液量近 2000m3,分 离 器 压 力 0.24MPa,未升高;2#分离器压力由 0.3MPa 降到 0.26MPa,调整后多分离天然气量 200m3/d。
2.1.3设备选型改造
1)外 输 泵 、 掺 水 泵 改 型 。 1#外 输 泵(KDY100-50 × 4, 电 动 机 90kW)更 换 为DY150-45A×2 配套电动机 (55kW),外输单耗降低了 0.02kWh/m3;2#掺水泵 (DY180-60×2, 电动机 160kW)更 换 为 DG120-50 × 5 电 动 机 (132 kW),掺水单耗降低了 0.05kWh/m3。
2)应用 S11 型变压器。S11 型变压器的特点是空载电流小,空载损耗和负载损耗低,无功损耗小。油站、污水站将原有S7系列 4台高耗能型变压器更换为 S11节能型变压器,变压器自身损耗降低40%。
2.2依托技术应用,实现技术节能
2.2.1变频技术
变频调速器的频率依据输入电信号的强弱而改变,而电动机转速随之增减,电动机消耗的功率与转速的立方成正比。当流量(或压力)减小时,转速降低,而相应消耗的功率成倍下降,从而达到很好的节电效果。变频器在官一联应用广泛,正常连续运行7台,包括外输泵、掺水泵、原油脱水泵、原油塔底提升泵、污水提升泵、污水外供泵,以及注水泵,正常运行区间 20~45Hz,实现了节能。
2.2.2换热技术
为了更好地利用能量,增加了1台掺水换热器,原来的掺水换热器调整为与外输原油换热,换热器重新布局为:一次换热(原油与原稳油换热);二次换热 (原油与外输油换热);三次换热(原油与掺水换热)。官一联脱水系统换热器改造后,不仅降低了好油进罐温度,提高了储罐的安全性能,而且加热炉日节省燃气量 1700m3。
2.2.3天然气发电技术
官一联将零散的天然气用于发电,既避免了资源浪费、污染环境,又提高了经济效益。通过分离器降低控制压力,提高脱气量;应用掺水换热器,优化掺水、外输加热参数,提高加热炉效率。新增2台天燃气发电机组,用加热炉节省的天然气多发电。
2.3管理节能
加强日常管理,全员参与,培养员工的节电意识,减少非生产性用电,主要体现在下述两个方面:
1)推广绿色照明工程 ,站内路灯更换为节能灯,泵房、值班室也全部使用节能灯。另外,塔灯、路灯、根据天气状况,调整照明强度和开关时间。
2)办公室内电脑使用节电模式,下班后关闭饮水机、电脑等用电设备,杜绝电能浪费。
2.4理念节能
更新理念,打破原有的观念,在安全生产的前提下,实现节电。
1)3月份,针对昼夜温差较大的特点,对采暖系统进行间歇运行,上半个月,取得明显的节能效果;根据参数变化,结合季节特点,夏季停运掺水炉、外输炉,节省天然气。
2)结合实际生产,将间歇运行设备谷时启运,底水泵、污水泵等设备采取错峰就谷启运;将原来一直在峰值做的工作安排到谷值、平值去做,如焊接、加热炉吹灰等工作。
3 实施对标管理的意义
2010 年,采 油 三厂确 定 的对 标 考核指 标 为8.832kg 标 煤 /t,官一联 通 过 对 标 管 理 , 当 年 完 成 指标 , 达 到 6.401kg 标 煤/t, 2011 年 降 到 5.479kg 标煤/t。
官一联实施对标管理,天然气发电量连续上升 : 2009 年 为 481.38 × 104kWh, 2010 年 为587.23× 104kWh, 2011 年 为 614.04× 104kWh; 系统输油、掺水、污水处理、注水,以及加热等单耗连续下降,实施内部对标,已建设成节能型联合站。
DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2013.004.019
收稿日期:(2012-12-05)
第一作者简介:陈金盛,工程师,2002年毕业于中央党校函授学院 (经济管理专业),从事集输地面工艺管理,E-mail:ChenJSheng12@Petrochina. com.cn ,地址:河北省沧县旧州镇采油三厂集输作业区,061035。