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窗机用软起动器的应用与优化

2013-04-01毛跃辉

家电科技 2013年7期
关键词:可控硅继电器压缩机

毛跃辉

(珠海格力电器股份有限公司家用空调技术部 广东珠海 519070)

1 引言

目前,家用空调器中使用的除变频压缩机外,其它空调压缩机使用的电机均为单相交流异步电动机,普通电机在起动过程中将会产生过大的起动电流,一般为额定电流的6倍,该电流会对电网和其它用电设备造成冲击,尤其是大功率3匹以上的立式分体空调,其对电网和其它用电设备的冲击更为明显,不符合国家标准GB 17625.3《额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制》及类似的国际标准要求。因此,受电网容量限制和保护其它用电设备正常工作的需要,须在压缩机起动过程中采取必要的措施限制其起动电流。

传统的电动机有降压起动,如串电阻起动、磁控式降压起动、自耦变压器起动等,要么起动电流和机械冲击过大,要么体积庞大笨重,只适合在一些工业环境中使用,并不能应用到家用电器行业上,尤其是空调上来,但是随着电力电子技术和微机控制技术的发展,出现了用于电机起动的软起动器器件,该器件不仅有效的解决了上述问题,还可以根据应用的不同设置其工作状态,有其很强的灵活性。

2 软起动的工作原理

根据感应电机的等效电路,在忽略激磁电流I m的条件下,可以得出异步电机的定子电流公式:

根据(1)式可知,如不采取任何措施而直接投入电网起动时,会产生起动电流过大的问题。这是由于起动时,n=0,s=1,旋转磁场以同步转速切割转子,在转子绕组中感应很大的电势和电流,引起与之平衡的定子电流的负载分量也随之急剧增大。从感应电机等效电路来看,正常运行时由于转差率S很小,所以转子等效阻抗R,2/S很大,因此限制了定转子电流。而起动时,转差率较大,因此转子等效阻抗很小,以至于起动电流很大,之后,随着转速的提高,转子等效阻抗逐渐变大,相应的定子电流也随之减小。

图1 可控硅软起动器主回路

图2 软起动器原理图

图3 软起动应用于空调上的实际电气接线图

图4 有、无软起动器的对比实验波形

图5 带有软起动器的起动电流波形

针对以上分析,注意到感应电机的转子阻抗虽无法改变,但由(1)式可知定子电流与定子端电压成正比,因此减小端电压也可以相应的减小定子电流。软起动器就是通过可控硅对感应电机的端电压进行调节,从而得到要求的起动电流值。

针对压缩机的单相异步电机,可控硅软起动器的主回路如图1所示。

图6 压缩机起动时的时序图

图7 典型应用实际电气接线图

图8 改进前后的电气原理图

可控硅软起动器实际上是应用可控硅调压的原理,利用可控硅的可控导通特性,通过改变可控硅导通角来改变加在压缩机上的工作电压。如图1所示,交流电源经可控硅SCR直接施加在压缩机主副绕组两端,首先以初始导通角施加一个较小电压(转矩)将压缩机运转起来,此时,电流值应该是可以起动的最低值,然后逐步调节导通角大小,使电压值线性变化,最后达到额定电压、额定电流和额定转矩,同时,起动电流值会从较高的起动电流值(大约5—6倍额定值)大幅下降。当电机转速接近额定转速时,电机已经建立了足够的反电动势,此时将电压提高到额定值也不会出现大的电流。

由于压缩机工作方式是采用电容运转方式,其运行电容C2是根据压缩机正常运行时的最大功率因数和最大效率工作点选定,而在起动过程中,C2与压缩机匹配后的起动力矩小,通过可控硅调压后,使得起动力矩变得更小,在低压情况下可能会造成压缩机不能正常起动。为了达到既能降低起动电流又能使压缩机以较大的起动力矩起动,因此,在起动瞬间,运行电容两端并联一个起动电容C1,完成起动后切断起动电容。

3 软起动器设计及在空调器中的应用

3.1 硬件方案

根据以上所述的原理,在电源与压缩机之间增加一软起动器,该软起动器实现可控硅调压与切换起动电容的投入功能。如图2示意,为软起动器工作原理框图。交流电源经过整流电路后输出+5V和+12V直流电压,提供了整个模块电路的工作电压。晶体振荡电路为主控IC提供必须的工作时钟,初始上电,过零检测电路检测到电源的过零点后,将一高电平脉冲信号发送到主控IC,IC根据过零信号经过延时后以较大的导通角起动可控硅调压电路,可控硅调压电路输出较小的起动电压至压缩机,同时主控IC控制起动电容与运行电容的投入使用,让压缩机先行运转起来,此后主控IC逐渐减小可控硅导通角,逐步提高压缩机的起动电压,在压缩机起动过程中,再逐步减少压缩机的起动电压,实现压缩机的平滑软起动。压缩机正常运行后,短路可控硅的调压电路,直接将交流电源供给压缩机,同时切断起动电容,如此完成整个压缩机的起动过程。图3为软起动器应用于空调上的实际电气接线图。

3.2 软起动器应用

通过在1#压缩机上模拟,实验测得使用软起动器与不使用软起动器的波形图如图4。

表1 1#压缩机电流测试表

图9 改进后的原理图

图10 一个周期内零点示意图

该软起动器适用于240VAC,额定电流小于20A的压缩机上,能将起动冲击额定电流由78倍抑制到约2-3倍。

软起动器在出口窗机GJHN24A3NK1KA机型上使用时,实际测试的波形采用示波器的瞬间触发一个脉冲的方式捕捉,从而间接测得波形如图5。加软起动后的起动电流为20A,没有加软起动的时候,起动电流有60A,从而解决了出口窗机GJHN24A3NK1KA起动电流过大的问题。图6为压缩机起动时的一般时序图。

从上面时序图可以看出,在t1时间内压缩机已经完成起动,为了能使压缩机能平滑的过渡到额定电压运行,在t1~t2时间内逐渐调节压缩机的运行电压,使其上升到额定电压,这样就实现了压缩机的软起动。

4 软起动器烧压缩机的改进和控制要点

图7所示为典型应用实际电气接线图,一般软起动器从起动到全压需要经过400ms~600ms,造成压缩机烧毁的一般原因有:

(1)起动后起动电容始终脱离不掉,导致电容两端电压高(充电),回路电流大,发热量大;

(2)继电器触头始终粘连。未改进前软起动一旦出现故障,也会烧毁压缩机,改进后具有保护功能。

改进后的软起动器工作原理:

开机前,继电器RE1没有得电,触头接合到常闭端NC位置,将可控硅短路;当L和N上电后,单片机工作发送指令,使得继电器RE1得电,触头接合到NO位置,将起动电容并联,同时,单片机又发出指令控制主板上的继电器吸合,期间,检测起动电容是否已经并入和检测晶闸管是否全部导通,已经到全压运行,刚起动时导通角有100°,由单片机来控制导通角,当检测到已经全压运行后,单片机发出指令,起动完成后,继电器RE1断电,触头重新回到短路可控硅的NC位置,使得可控硅短路,此时,起动电容已经脱离,失去作用。避免了起动电容长期并在负线包那,示意图如图8。

此改进方案优点在于使用软起动器后,首先让软起动器上的继电器吸合,然后再让空调主板上的继电器吸合。在程序上做了改动,增加了以下程序:检测起动电容是否并入;检测晶闸管是否导通;检测压缩机是否出现堵转,发送命令给CPU,切断主电路电流,实现保护。

晶闸管作用:一个晶闸管用来检测和控制起动是否到达全压,另一个用来检测压缩机是否出现堵转电流。

改进前后两者工作原理基本相同,但是,当压缩机停止运转时,改进前的软起动器的继电器触头恢复到初始位置,运行电容上有电储存,起动电容与运行电容等组成一回路(红色框示意),此时,起动电容放电,容易造成回路电流大,发热量大,使得继电器触头粘连而无法断开,损坏触头。当下次来电后,触头无法与COMP-R连通,导致压缩机绕组副线圈的电流过大,烧毁压缩机。

改进后的软起动器电路,可以有效的解决该问题,压缩机停止运转时起动电容不在回路中,不易造成继电器触头损坏,示意图如图9。

值得注意的是,在增加的“START”电容需根据压缩机形式等实际情况选择容量,一般为1.5倍~3倍运行电容;典型值为1.8倍;如果运行电容为50UF,则“START”电容可选90UF。

在实际应用过程中,主要的控制要点是可控硅导通角和时序的控制、起动电容参数的设置是否与压缩机匹配。如果可控硅导通角和时序的控制不匹配,可能导致:(1)起动波形严重变形,起动振动和噪音大,导致管路断裂,电流反而更大,失去增加用软起动器的意义;(2)起动不了,导致压缩机堵转,可能出现烧压缩机。如果起动电容的参数设置与压缩机不匹配,起动电流的控制就不能达到要求,无法实现最优控制。

5 消除click声问题的技术改进

传导测试时,加入X电容,能够顺利通过测试,但是过断续干扰时,不能很好的解决click问题。断续干扰主要由继电器吸合电火花产生,类似空调上的接触器,继电器的动作都会产生断续干扰(click声)。标准定义,在一个程序周期内,不可有超过600ms的“click声组合”。简单的可以理解为几个click声簇总延续不超过600ms。经过技术优化设计,解决此问题,具体改进如下:硬件不做改动,在软件上增加了相应滤波程序,并控制继电器在过零点时吸合和切换,防止在有效时间内出现click声过多。交流市电每个周期内过零点数如图10,图中的A、B、C表示一个周期中的3个过零点分布。

6 结论

本文详细介绍窗机用软起动器的工作原理及应用,并在实际实验测试的基础上,提出解决软起动器烧压缩机的方法和具体控制要点,同时较好地解决EMC传导及click声等问题。

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