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西安地铁深基坑降水对周边建筑物的影响分析

2013-03-14李粉玲

中国新技术新产品 2013年12期
关键词:井管长乐滤料

李粉玲

(西安市地下铁道有限责任公司,陕西 西安 710000)

1 工程概况

西安地铁长乐坡车站位于长乐东路与规划长十路路口,车站沿长乐路东西向布置,车站为地下两层岛式车站,车站设计起止里程YDK27+545.192~YDK27+759.892,车站中心里程YDK27+618.692。车站基坑长度为 214.7m,基坑标准段宽18.70m,深16.70~17.00m,西端盾构凹槽局部深18.60m。车站采用明挖顺作法施工,基坑围护结构采用钻孔灌注桩,基坑内设钢管支撑,车站主体为现浇钢筋混凝土箱型框架结构,结构外设置外包防水层。车站西端为盾构始发井,东端接暗挖区间。

长乐坡站区地形略有起伏,长乐路北侧长乐坡村地形较低,长乐路及其南侧地段地势相对较高,地面高程介于400.99~405.66m之间。场地地貌单元属浐河一级阶地。

2 工程特点

2.1 工程地质条件

根据地质勘查报告,该场地土层自上而下依次为:(1)杂填土 Q4ml:主要由沥青、水泥路面、灰渣、石块、灰土、碎石垫层及砖瓦碎块组成。层厚0.80m~7.00m。(2)素填土Q4ml:主要由粘性土组成,含少量砖瓦碎块,土质不均。层厚0.80m~5.80m。(3)黄土状土Q4al:土质均匀,具虫孔及大孔隙为中压缩性土。层厚1.50m~7.10m。(4)粉质黏土 Q4al:可塑。层厚 0.60m~3.20m。(5)粉细砂 Q4al:饱和,中密状态。层厚1.20m~2.90m。(6)粗砂Q4al:饱和,中密状态。层厚 0.70m~9.50m。(7)砾砂Q4al:饱和,中密状态。层厚1.00m~4.80m。(8)圆砾土 Q4al:级配不良,中密状态。层厚 3.10m。(9)卵石土 Q4al:级配不良,中密状态。层厚1.90m~11.60m。(10)粉质黏土Q2al:可塑状态。场地内分布连续稳定,为中压缩性土,层厚8.90m~17.40m。(11)粗砂Q2al:级配不良,含少量云母及粘性土,饱和,中密状态。层厚1.50m~6.10m。(12)卵石土Q2al:灰黄色,级配不良,饱和,密实状态。最大揭露深度6.80m,未穿透。

2.2 工程水文条件

2.2.1 地下水位。本站勘察期间测得地下水稳定水位埋深为11.00m~15.45m,稳定地下水位高程介于388.98m~390.80m。

2.2.2 地下水类型、赋存方式、补给。地下水主要赋存于2-6粗砂、2-7砾砂、2-9卵石土,4-8粗砂和4-11卵石土层中。4-4层粉质黏土为弱含水层,4-8粗砂和4-11卵石土含水层无明显承压性。其下含水层无明显承压

R-降水影响半径(m);S-基坑水位降深(m)取 3m;K-渗透系数(m/d)K 取 50m/d;H-含水层厚度(m)H取17m。

3.1.2 基坑涌水量。根据地下水类型、基坑形状及含水层构造等特点,采用《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》(GB50307-1999)第8.5.8条中的“大井法”,公式如下:性。据收集现有资料,本地区第四系孔隙潜水含水层厚度约80m,地下水位年变化幅度约1.50m-2.00m。勘察期间为较高水位期。地下水补给主要由铲河河水补给,大气降水等,排泄方式主要为迳流排泄、人工开采,潜水越流排泄及蒸发消耗等。

2.2.3 地下水渗透系数。车站基坑降水影响深度范围内各潜水含水层的综合渗透系数建议取50m/d。

2.2.4 地下水质特征及水、土腐蚀性。场地地下水对混凝土结构无腐蚀性;长期浸水条件下,对混凝土结构中钢筋无腐蚀性,在干湿交替条件下,对混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性;对钢结构具弱腐蚀性。

2.2.5 水位设计参数。本站设计抗浮水位为4.02m,设计抗渗水位为4.00m。

3 基坑降水

3.1 降水方案的参数计算

3.1.1 降水影响半径。根据围护结构设计说明书有关降水设计主要参数建议,影响半径(m)R取175m,

式中:H含水层厚度或静止水位至含水层底板的距离,考虑水位年变幅2.0m,H:长乐坡车站主体取17m。K:渗透系数,取k=50m/d;R:影响半径,取 R=175m;r0:基坑等效半径η=1.08,计算得r0=42.26m。计算得Q=8737m3/d。

3.1.3 基坑管井数量

取整数24(间距20m).

K:安全系数取1.1;P:潜水泵抽水能力;ε:潜水泵工作效率0.8。

3.2 降水方案设计

3.2.1 降水处理方法。根据本工程的特点、基坑降水深度的要求、渗透系数、设备条件、经济比较,拟采用0.8米井径,大口井降水井在围护结构边线以外侧1.5米处设置,深水泵强制抽水,水管集中排放的方法。根据基坑开挖深度、降水深度及后期有效降水深度,本工程长乐坡车站主体降水井井深选用28m,布设24口井。

降水采用重力降水办法用深井泵抽水。深井降水在土方开挖前开始进行,在主体结构施工完后停止降水。每口深井配深井泵一台。深井泵抽水则不连续进行,设置自动控制开关,有水则抽,断水则停。

3.2.2 降水井构造及施工工艺。井孔开挖直径为800mm,井管采用无砂砼滤水管,在预制砼管鞋上放置井管,同时水位以下包缠一层60尼龙网(八层楼区段),缓缓下放。当管口与井口相差200mm时,接上一节井管,接头处用尼龙网裹严,以免挤入泥砂淤塞井管,竖向用3~4条30mm宽、长2~3mm的竹条用2道铅丝固定井管。为防止上下节错位,在下管前将井管依井方向立直,吊放井管要垂直,并保持在井孔中心,为防止雨水、污水、泥砂或异物落入井中,井管要高出地面不小于20cm,并加盖或捆绑防水雨布临时保护。井管下入后立即填入滤料。滤料应具有一定的磨圆度,滤料含泥量(包括含石粉)≤3%,粒径4~7mm,填砾料时,滤料沿井管外四周均匀填入,宜保持连续,要避免填料速度过快或不均造成滤管偏移及滤料在孔内架桥现象,洗井后滤料若下沉应及时补充滤料。要求实际填料量不小于95%理论计算量。深井泵选用QJ63-50深井水泵,扬程50m。每井一台,并带吸水胶管,并配上一个控制井内水位的自动开关,并配有2台备用泵。井管内抽出的地下水抽至地面至排水总管,再通过排水明沟接通附近下水道。

4 变形及沉降观测

本工程于2009年10月份开始实施,至2010年12月完成,历时13个月。变形及沉降观测和工程同时进行。

4.1 地表沉降观测

监测日期为2009.08.01~2011.12.25,地表沉降量控制标准为+10mm、-24mm,预警值为+8mm、-19mm。

该基坑各沉降变形监测点累计沉降量最大值为6.02mm,故基坑周边地表沉降稳定。

4.2 周边建筑物沉降观测

监测日期为2010.01.29~2010.12.25,周边建筑物沉降量控制标准为15mm,预警值为10mm。

该基坑周边建筑物各沉降变形监测点累计沉降量最大值为9.02mm,故基坑周边建筑沉降稳定。

4.3 桩顶位移观测

监测日期为2009.11.20~2010.10.25,桩顶沉降量控制标准为30mm,报警值为24mm。

该基坑各护坡桩监测点累计位移量最大值为3.0mm,故基坑护坡桩位移稳定。

结语

通过长乐坡站工程概况、特点及地质、水文情况分析,经过降水参数的计算、降水方案的科学制定和实施,表明对于深基坑,采用大口井及深水泵强制抽水、水管集中排放的方法控制地表及周边建筑物沉降在技术上是可行的,同时对提高工程经济效益,降低工程费用,保证计划进度等起到了较好作用。

[1]沈保汉.桩基与深基坑支护技术进展[M].北京:知识产权出版社,2006.

[2]龚晓南,高有潮.深基坑工程设计施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

[3]高大钊,陈忠汉,程丽萍.深基坑工程[M].北京:机械工业出版社,1999.

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