APP下载

脱轨自动制动阀故障分析及处理

2013-01-01陈洁

科技资讯 2013年1期

摘 要:本文针对C64H型敞车装用的货车脱轨自动制动装置进行检查、分析故障,并提出了改进措施。

关键词:脱轨制动装置 C64H

中图分类号:U298 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)01(a)-0069-02

铁道货车脱轨自动装置自2005年装车运用以来,在多起铁路货车脱轨事故中有效地发挥了作用,大大降低了脱轨事故损失,取得了明显的社会和经济效益。在运用过程中,其安全可靠,性能稳定,能够满足车辆安全运用和检修要求。

但随着装车车型的扩大和装车数量的增加,其在运用中零部件的防盗问题日益突出,一些零部件在运用中丢失比较严重。同时,根据铁道部关于延长铁路货车检修周期和使用寿命的要求,一些关键零部件的可靠性需要进一步提高。

所以,对铁道货车脱轨自动装置的装车运用情况进行了多次调研,并对投入运用的4205250型敞车装用的货车脱轨自动制动装置进行分解检测,对问题进行了统计分析和研究。

1 检查分析

2009年10月,对投入运用的4205250型敞车装用的货车脱轨自动制动装置进行了外观检查、分解检查。

(1)外观检查。

拉环上油漆有脱落现象;阀体内很脏,灰尘集聚很多;圆销锁丢失、垫圈和开口销完好。

(2)拉环、顶梁与车轴位置尺寸检测(如表1)。

随着车辆各部磨耗,ΔY2变小,ΔY1变大,其变化趋势符合要求。

(3)制动阀杆端头与作用杆孔间隙值检测(如表2)。

制动阀杆端头与作用杆孔间隙值基本正常。

(4)调节杆与作用杆。

调节杆与作用杆螺纹旋合部分有少量腐蚀,外露部分较脏,其连接处的开口销丢失,调节杆能够自由向上、向下旋转而无卡阻。

(5)弹片。

弹片经探伤检查无裂纹,四件脱轨制动阀共八个弹片厚度检查结果见下表(单位:mm)(如表3)。

(6)制动阀杆。

制动阀杆外部有少量腐蚀,内部有毛锈;制动阀杆探伤无裂纹、气密性试验无漏泄;制动阀杆尺寸检查结果见表4。

(7)阀体情况。

阀体有一定程度的锈蚀。

(8)试验检查。

1)取运用考验的制动阀杆进行制动阀杆顶断试验。(见图1)。

制动阀杆的顶断力为11.72 kN,满足KMP01JT中规定的制动阀杆“拉断力和顶断力须在8~12 kN范围内”的要求。

2)取运用考验的脱轨制动阀进行整机顶断试验。(见图2)

脱轨制动阀整机顶断力为15.51 kN,满足KMP01JT中规定的整机“拉断力和顶断力须在12~20 kN范围内”的要求。(如图1图2)

综合以上情况,该车装用的脱轨自动制动装置运用后有些下几种情况。

①拉环、顶梁与车轴的位置尺寸正常。

②制动阀杆端头与作用杆孔间隙值正常。

③制动阀杆、弹片探伤无裂纹。

④制动阀杆与脱轨制动阀整机的拉断试验结果正常。

⑤制动阀杆、弹片表面有轻度腐锈,但不影响使用性能。

⑥调节杆、作用杆有轻度腐锈,但不影响使用性能。

2 结论

(1)制动阀杆、弹片、调节杆和作用杆是脱轨制动阀的关键零件,这几个零件在车辆运行中基本无磨损,影响其作用性能、检修周期和使用寿命的主要因素是锈蚀。

(2)制动阀杆锈蚀后可能导致漏风或疲劳断裂。

(3)弹片锈蚀后可能导致制动阀杆端头与作用杆孔垂向接触,从而使制动阀杆疲劳断裂。

(4)调节杆与作用杆采用螺纹连接,锈蚀后可能无法调整。

3 改进措施与建议

改进措施。

(1)制动阀杆、弹片在进行镀锌处理后,可保证2~3年的使用性能;调节杆、作用杆、锁紧螺母在进行中高温磷化处理后,可保证3~4年的使用性能。而在此基础上要延长检修周期和使用寿命,必须采取其它措施。针对这几个零件的使用性能,目前,制动阀杆、弹片采用的是镀锌处理,调节杆、作用杆采用的是中高温磷化处理。从现场技术调查情况可预测,制动阀杆、弹片可保证2~3年的使用性能,调节杆、作用杆可保证3~4年的使用性能。

(2)圆锁销丢失,采用抽芯铆钉代替圆锁销,解决丢失问题。

(3)调节杆与作用杆连接处的开口销丢失,采用抽芯铆钉代替开口销。

建议。

(1)进一步研究防腐蚀技术的可靠性。

(2)优化阀体的结构。

在可能出现的细节上进行改进,例如在阀体直径40 mm孔上考虑增加防尘装置,考虑在安装位置增加防盗防护装置等。

(3)对材料规格进行调整。

参考文献

[1] 黄欧敏,霍俊.货车脱轨制动装置常见故障的原因与处理[J].广西铁道,2010(2):1-2,5.

[2] 汤太平.关于货车脱轨自动制动装置的优化设计[J].河南省第五届学术年会铁道分会场专集,2009.