采用“臭氧-粉末活性炭-曝气生物滤池”组合工艺深度处理印染废水
2012-11-29操家顺姜磊娜蔡健明
操家顺,姜磊娜,蔡健明,邢 丽,徐 祥
(1.河海大学浅水湖泊综合治理与资源开发教育部重点实验室,江苏南京 210098;2.河海大学水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心,江苏南京 210098;3.江苏省环境科学研究院,江苏南京 210036;4.河海大学环境学院,江苏南京 210098)
苏南某污水处理厂接纳的废水中90%以上为印染废水,经二级生化处理后出水COD与色度较高,不能满足回用要求。笔者根据该污水处理厂二级生物处理出水水质特点,采用臭氧-微量粉末活性炭-曝气生物滤池(BAF)组合工艺作为深度处理工艺(以下简称为组合工艺),该组合工艺旨在通过化学氧化法将废水中的长链有机物打断成短链有机物,环状有机物开环,将大分子有机物氧化成小分子有机物,从而提高废水的可生化性,为后续BAF生化处理提供有效碳源。同时通过化学氧化去除水中色度,使出水满足回用水水质要求。
1 试验材料与方法
1.1 试验装置
试验采用KCF-SF20型臭氧发生装置,设计工作压力为0.04MPa,设计流量为10L/min,设计臭氧发生量为20 g/h,臭氧发生装置气源为氧气源,制备方法为电晕发电法,介质为搪瓷。
试验BAF规格为∅150mm×1700mm,采用有机玻璃制作,承托层高为30 cm,采用直径为1~3 cm的卵石,填料选用粒径为3~5mm的球形轻质生物陶粒滤料,滤料层高度为75cm。BAF采用上流式设计,污水和空气均由下部进入,顶部流出,空气泵通过滤板进行充氧曝气。组合工艺流程如图1所示。
图1 臭氧-粉末活性炭-BAF组合工艺工艺流程
原水(污水处理厂二级出水)先进入1号调节池经臭氧化学氧化,可提高原水的可生化性,而后进入2号调节池,投加微量粉末活性炭进行吸附,粉末活性炭一方面可以吸附臭氧氧化后水中残余色度,另一方面可以作为臭氧分解的催化剂,避免残余臭氧对BAF生物系统的冲击,起到缓冲的作用。最终废水进入BAF后从上端排出。
1.2 试验用水
试验用水取自苏南某污水处理厂二沉池出水,该污水处理厂二级处理采用A2O工艺,目前总处理规模为40000 m3/d。根据污水处理厂长期监测,其出水水质见表1。
对照GBT 19923-2005《城市污水再生利用-工业用水水质》,由表1可知,该污水处理厂二级出水与回用水水质要求相比较,主要表现在COD和色度上超标。由ρ(BOD5)/ρ(COD)可知,二沉池出水的可生化性较差,不适宜直接采用生化处理。原水中惰性颗粒性有机物和惰性不可降解有机物成分较大,这主要与该污水处理厂接纳的大量印染废水有关。
1.3 分析监测方法
分析监测方法均采用国家规定的标准方法[1]。其中,COD浓度采用重铬酸钾滴定法测定,色度采用稀释倍数法测定,NH3-N浓度采用纳氏试剂光度法测定,pH值由便携式pH计测定,污泥生物相采用显微镜观察法测定。
2 试验结果与分析
2.1 臭氧预试验结果
在容积为1 m3塑料桶内蓄满废水(水温32℃),连续搅拌,按设计气体流量连续通入臭氧,氧化反应接触时间共计80 min,每10 min取样监测COD及色度。pH值、COD和色度随时间的变化情况如图2所示。
图2 pH值、COD和色度随时间的变化趋势
由图2可以看出,臭氧对色度去除效果很好,废水色度随着臭氧投量的增加而逐渐降低。当通入臭氧时间为80 min,即臭氧投加量为26.7 mg/L时,色度由70降低至8,脱色率达88.6%。臭氧脱色原理是利用臭氧的强氧化性,能使重氮、偶氮键断裂,醌式结构破坏从而达到脱色目的。Zhao等[2]的研究表明,臭氧分子反应选择性强,能与含双键的染料直接发生加成反应,使染料开环脱色,可以有效去除色度并提高废水的可生化性。史惠祥等[3]进行了偶氮染料的臭氧脱色机理研究,结果表明:染料降解脱色路径可分为3个阶段:助色基脱落、发色基分解和无色中间产物的进一步分解。
表1 二沉池出水水质
废水COD则随着臭氧质量浓度的增加呈现出波动状态。由于印染废水二级出水仍含有多种未降解完全的染料、浆料及助剂,水质不稳定,所以臭氧对实际废水的降解过程较复杂,同时存在氧化分解作用与氧化破解作用。臭氧与废水中残留的易降解有机污染物之间发生氧化分解,表现为COD质量浓度的降低;臭氧与难降解污染物之间有选择性的氧化破解反应,使有机物开环、断链,从而将大分子有机物氧化为小分子有机物,不饱和有机物转化为饱和有机物,表现为COD质量浓度的升高。两种氧化作用同时发生,当氧化分解的反应速率k1大于氧化破解的反应速率k2时,则表现为COD质量浓度的下降;反之,则COD质量浓度升高。图2中COD质量浓度的上下波动,是臭氧氧化分解与氧化破解共同作用的结果。文献[4]通过对该污水处理厂二级出水水质GC-MS分析,证实出水中含有多种环状及长链物质。因此,随着臭氧的投加量增大,COD质量浓度波动亦较大。
另外,随着臭氧投量的增加,废水中的难降解有机物逐步氧化成为有机酸、酮、醛和烷烃等可降解有机物,从而提高了废水的可生化性。pH值由7.29逐渐降低至7.09。引起水中pH值降低的主要原因为:二氧化碳影响、水中残余有机物(氧化形成的小分子的酸、醛)和硝化作用等[5-6]。
图3为臭氧氧化出水和二沉池出水的紫外扫描图谱。
图3 臭氧氧化出水和二沉池出水紫外扫描图谱对照
紫外区的两个特征峰分别是230 nm对应的苯环结构和310 nm对应的萘环结构,由于附近其他基团的影响而有所偏移[7]。292 nm处可能是苯及其同系物、萘系化合物在各波段处出现精细结构。由图3可见,经化学氧化后部分苯环可能开环成链状分子,使得吸光度下降。可见光区域内,氧化后曲线吸光度明显下降,曲线趋于平滑,表明染料分子大的共轭体系被氧化。
2.2 微量粉末活性炭投加试验
分别取1 000 mL臭氧氧化后的废水(色度为10)于5个烧杯中,加入粉末活性炭(PAC)质量浓度分别为 0 mg、10mg、20 mg、30 mg、40 mg,振荡反应后,观察色度变化情况。静置24 h后,继续观察色度变化。图4为不同 PAC投加量下的色度变化情况。
图4 色度随不同粉末活性炭质量浓度变化情况
由图4可知,当ρ(PAC)分别为10mg/L、20mg/L、30 mg/L和40 mg/L 时,色度分别降至 9、7、5和 5。经过24 h静置,不加PAC的水样出现返色现象,色度升至14,投加ρ(PAC)=10 mg/L的水样返色至11,而投加ρ(PAC)=20 mg/L及以上的水样没有出现返色现象。根据回用水水质指标要求(色度不大于10),确定粉末活性炭最佳质量浓度为20 mg/L。
由于组合工艺运行时臭氧为连续投加,如果具有强氧化性的臭氧未分解完全就进入生物处理系统,可能会杀死微生物,影响生物处理效果。为了避免残余臭氧对BAF生物系统的冲击。因此在臭氧质量浓度为25mg/L、粉末活性炭质量浓度为20mg/L条件下,对现场1号、2号两调节池中残余臭氧进行连续15d的监测。结果表明,1号调节池残余臭氧质量浓度为1.8~2.6 mg/L,2号调节池残余臭氧质量浓度为0。这是因为2号调节池水力停留时间(HRT)为4 h,臭氧的半衰期较短,且连续投加粉末活性炭对臭氧分解起到了催化作用,从而保证了后续BAF生物处理系统的稳定性。其中,粉末活性炭吸附剩余臭氧并使之分解的反应方程式如下[8]:
2.3 BAF 挂膜
采用接种污泥法挂膜。接种污泥取自苏南某污水处理厂二沉池污泥,按C∶N∶P=100∶5∶1投加营养,闷曝3d后改为连续小流量进水,挂膜滤速为0.125m/h(HRT=6h),气水比控制在(2~3)∶1。挂膜期间,定期进行低强度气水同时反冲。
运行两周后,底部进水端陶粒表面出现较薄的浅红褐色生物膜,有些陶粒表面带有少量白色絮体;随着运行时间的延长,生物膜由底部逐渐向上端推进,整个滤柱有少量陶粒表面包裹有锈红色的生物膜。连续进水35 d后,COD去除率稳定在30%以上,NH3-N去除率稳定在35%左右,出水色度去除率稳定为40%左右,TP去除率在20%左右,出水浊度很低。镜检见轮虫、线虫、草履虫及少量丝状菌,挂膜成功。
2.4 臭氧-微量粉末活性炭-BAF组合工艺试验
BAF挂膜成功后,进行组合工艺试验研究。臭氧氧化后的废水引自现场中试装置调节池,臭氧曝气头置于1号调节池底部,按小试试验所得最佳臭氧投药量投加(通过调节臭氧发生器进气流量与电流,控制臭氧浓度)。为提高臭氧在水中的溶解度,增大臭氧气泡和与液相废水的接触面积,加速传质过程,在1号调节池中投加填料以增加臭氧的利用率。废水流量为300 L/h,从1号调节池底部进入,与臭氧接触氧化(HRT=2.8 h)后溢流入2号调节池。2号调节池停留时间为4 h,按ρ=20 mg/L,连续投加粉末活性炭,并保持均匀连续搅拌。
由于中试试验装置受滤料层高度的限制,生物膜上的生物总量不高,且该污水处理厂的二级出水可生化性差,所以控制较长的停留时间。装置按照挂膜时工况运行,即HRT=6 h,气水比3∶1。取稳定运行后的连续20 d(第36~55 d)数据进行分析。
2.4.1 COD 去除效果
印染废水二级出水COD包括前段处理中未降解的染料、助染剂等物质,以及生化处理过程中微生物产物,其可生化性差,难以进一步被微生物所利用。图5显示了单独BAF工艺和组合工艺对COD去除效果的对比。
图5 单独BAF工艺和组合工艺对COD的去除效果对比
由图4可知,进水ρ(COD)=77~105 mg/L,平均值为88 mg/L。单独BAF工艺对COD的去除效率为20%~50%,平均去除率为32%。通过臭氧氧化后,提高了有机物的可生化性,从而能更好地被微生物所利用,组合工艺的出水 ρ(COD)=31~60 mg/L,平均质量浓度为49 mg/L;COD去除率在35.9% ~61.3%之间,平均为 44.3%,符合回用水水质标准的要求。
2.4.2 色度去除效果
由于染料废水大多为难降解大分子物质,该污水处理厂二级生化处理对色度的去除有限,出水仍带有一定色度,表观上呈红褐色或浅黑色。图6为单独BAF工艺和臭氧-微量粉末活性炭-BAF组合工艺对色度去除效果图。
图6 单独BAF工艺和组合工艺对色度去除效果对比
单独BAF工艺对色度的去除表现为滤料截留及微生物降解作用,但效果有限,平均去除率仅为40%,出水仍带有明显色度。单独BAF工艺不但没有解决色度去除的问题,而且水中难降解染料分子在BAF膜表面的不断累积易引起微生物中毒,从而破坏BAF内系统平衡。而通过前置臭氧氧化和微量粉末活性炭投加能够有效地降低水体色度,而且为后续BAF生物处理系统提供了有力的微生物生境条件。由图6中可知,组合工艺脱色率稳定在88.6% ~92.5%之间,平均脱色率为90%。出水色度能够满足回用水水质标准。
2.4.3 NH3-N 去除效果
图7为单独BAF工艺和组合工艺对NH3-N去除效果对比图。
图7 单独BAF工艺和组合工艺对NH3-N去除效果对比
由图7可知,NH3-N去除率较高,进水NH3-N质量浓度为 0.72~2.02 mg/L,平均质量浓度为1.25 mg/L。组合工艺出水的 NH3-N质量浓度为0.14 ~0.47 mg/L,去除率在 65.3% ~89.0% 之间,平均为76.3%。而单独BAF工艺对NH3-N的平均去除率仅为35.1%。
NH3-N的去除主要是通过生物膜上硝化细菌的硝化作用转变为亚硝酸盐、硝酸盐。由于异养菌生长繁殖速度比硝化菌快,硝化菌是一种严格的好氧细菌,当水中DO不足或O透过膜到达硝化菌表面的传递速度下降时,硝化菌吸取水中DO的能力比异养菌差,这些都限制了硝化菌的生长繁殖,使硝化反应受到影响。DO是硝化反应的限制因素,而O3分解会产生O2溶解于水中,提高了水中DO,有利于硝化反应进行;同时臭氧氧化也能破坏水中原有的抑制硝化菌的物质[9]。可见,前置臭氧氧化能有效提高NH3-N的去除率。
2.5 水质可生化性分析
可溶性微生物产物(soluble microbial products,SMP)是微生物在降解环境中利用基质、进行内源呼吸或者应对环境压力的过程中产生的溶解性有机物,能够在不破坏菌体细胞的情况下与微生物分离,且离开该物质微生物细胞仍能存活[10-11],属于较难降解的物质,是水中溶解性COD的组成部分。研究工艺各单元进出水SMP变化及其所占可溶性化学需氧量(SCOD)的比例,有助于了解进出水水质的可生化性特点,从而能更好地说明系统的整体运行效果。SMP由微生物基质分解过程产生的UAP(substrate-utilization-associated products)和内源呼吸过程产生的BAP(biomass-associated products)构成,其中UAP比BAP容易降解。SMP的组成复杂,包括腐殖质、多糖、蛋白质、核酸、有机酸、抗生素和硫醇等多种物质,其中腐殖质、多糖和蛋白质这3种成分是在各种情况下均普遍存在的[12]。根据Menahem等[13]对 SMP的成分分析,活性污泥法SMP中腐殖质所占比例为40% ~50%,多聚糖11.5%,蛋白22.4%,可见这3种物质是SMP的主要成分。各单元SMP的测定结果及与SCOD关系见表2。表中数据为稳定期第9 d(总第44 d)的数据。
由表2可知,该污水处理厂二沉池出水SMP中,腐殖酸为主要成分,占3种成分总量的52.8%。经过臭氧氧化和粉末活性炭吸附后,SMP的去除较明显,SMP含量减少了61%,这表明由于二沉池出水中含有的二级生化处理系统产生的SMP能被臭氧分解氧化,尤其是SMP中的腐殖酸较易被氧化。
BAF直接引入二沉池出水,滤柱出水SMP中的3种成分均有所增加,这是因为微生物在碳源不足的情况下,为维持生存必须通过内源呼吸或代谢细胞内的物质以获得能量,从而释放大量的SMP;而废水经臭氧氧化后再通过BAF处理,滤柱进出水SMP变化较小,多糖和腐殖酸浓度有了一定程度的增加,而蛋白质含量则有所降低,这是由于SMP并非完全不能降解,臭氧氧化提高了废水的可生化性,使得BAF中微生物增殖,滤柱中存在一些能降解SMP的微生物。从SMP总量来看,在BAF滤柱中,微生物降解基质以及内源呼吸所产生的SMP与微生物降解的SMP速率基本达到了一个基本平衡状态,其中蛋白质较多糖和腐殖酸更易被生物降解。
3 结论
a.臭氧氧化可解决印染废水脱色困难的难题,并能提高废水的可生化性。本试验条件下,臭氧最佳投加质量浓度为25 mg/L。粉末活性炭一方面可以吸附臭氧氧化后水中残余色度,另一方面可以作为臭氧分解的催化剂,避免残余臭氧对BAF生物系统的冲击。
b.针对苏南某污水处理厂二级出水的深度处理,臭氧-微量粉末活性炭-BAF组合工艺处理效果要明显好于单独BAF工艺。当臭氧投加质量浓度为25 mg/L,粉末活性炭投加质量浓度为20mg/L时,在HRT为6h的条件下,组合工艺的出水COD平均质量浓度为49mg/L,色度为7,ρ(NH3-N)为 0.28 mg/L,能够满足回用水水质要求。
c.对进出水SMP含量的分析发现,单独BAF工艺并不能去除SCOD中的SMP,组合工艺对SMP则有明显的去除效果。组合工艺中,BAF系统内SMP的产生和降解基本维持在一个平衡状态。
表2 SMP与COD、SCOD关系
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