边底水稠油油藏营13断块开发技术与应用
2012-09-20张连社周玉龙
张连社,张 萍,周玉龙
(1.中国地质大学(北京),北京 100083;2.中国石化胜利油田鲁明公司)
边底水稠油油藏营13断块开发技术与应用
张连社1,张 萍2,周玉龙2
(1.中国地质大学(北京),北京 100083;2.中国石化胜利油田鲁明公司)
东辛油田营13断块为具有边底水的复杂断块岩性-构造普通稠油油藏,由于生产压差较大、含水较高,直井冷采产能低。通过技术论证,决定改善该区块的开发方式,在构造高部位优化部署四口水平井进行热采,并对配套技术进行了优化,形成了HDNS技术,即水平井技术、油溶性降粘剂、氮气泡沫、蒸汽吞吐的组合。应用新技术后营13断块取得了很好的开发效果。
边底水稠油油藏;氮气泡沫;营13断块;东辛油田
1 营13断块油藏地质特征
1.1 构造特征
营13断块位于东辛油田西部,构造上属于东营凹陷中央隆起带中段东营穹隆背斜构造。其中营13东一段砂体纵横向变化大,地层对比难度大,埋深1 330~1 470 m,中深1 400 m,地层厚度110~170 m,含油面积4.57 km2,地质储量778×104t。该断块区油藏为具有边底水的层状构造油藏。
1.2 储层特征
营13断块储层孔隙度为33.6%~41.1%,平均为35.2%;渗透率主要为(2 310~18 500)×10-3μm2,平均为4 300×10-3μm2;原始含油饱和度51%~65%,平均为58%;泥质含量7%~45%,平均为20%;粒度中值0.26 mm,分选系数1.8。
1.3 流体性质及温压系统
原油性质:原油密度0.961~0.987 g/cm3,地面原油粘度为1 239~8 447 mPa·s,地下原油粘度280.7 mPa·s。
地层水性质:地层水水型CaCl2型,总矿化度17 139 mg/L。
温压系统:营13断块的原始油层压力为12.98 MPa,压力系数为0.93,属正常压力系统;油层温度为58℃,地温梯度为3.4℃/100 m,属正常温度系统。
1.4 开发现状及存在问题
营13断块开发现状见表1,存在问题:①平均单井液量低,采出程度低;②有一定天然能量,但能量分布不均衡;③无明显无水采油期,含水上升快。营13断块属于典型的低采油速度、低采收率,即双低单元。
表1 营13断块东二段开发现状(截止2009年12月)
2 营13断块水平井热采开发潜力分析
为了改变营13断块被动的开发形式,进行了水平井热采专题研究。
2.1 水平井开发潜力分析
(1)水平井区储量落实,动用程度低,具备较好的物质基础。东辛油田营13断块北部构造高部位目的层含油面积0.54 km2,地质储量65.8×104t。目前Ed132砂体水平井区累产油1.56×104t,采出程度6.14%,Ed135砂体累产油1.60×104t,采出程度3.96%,动用程度都很低,基本保持油藏原始状态,剩余地质储量丰富。单井控制储量5.1×104t,储量基本未动用,具有钻新井的丰厚的物质基础。
(2)利用水平井比利用直井开发具有更大的优势[1]。与直井相比,水平井能有效增大泄油面积,改善渗流条件,控制更多的地质储量,提高储量动用;可减小生产压差,保持边水均匀推进,抑制边水舌进入侵,有效地延缓油井含水上升速度,延长无水采油期。
2.2 热采开发优势分析
(1)根据营13断块试油、试采资料,该区块Ed132砂体构造高部位储层50℃时地面脱气原油粘度3 757~8 617 mPa·s,折算到地层条件下,原油粘度大约165~279 mPa·s,为普通稠油油藏。根据国内稠油油藏开采方式筛选标准,该块目的层工区适合注蒸汽热采。
(2)根据该块东一段油层原油粘温样品分析,原油对温度的敏感性较强,原油粘度随着温度的升高而降低,温度每升高10℃,原油粘度降低近一半。因此,本块粘度对温度敏感,适合注蒸汽热采开发。
(3)营13断块东一段Ⅲ砂组在2007年时投产过1口热采直井(营13-X330),但开发效果较差,还不如冷采效果。分析原因主要是受构造位置影响,油井生产层较薄,下方有底水,距边水也很近,且油水层之间隔层较薄,造成注入蒸汽的热量大部分被水体及上下隔层所吸收,热损失大,注汽效果差,生产后油井迅速与底水沟通。
3 营13-P4井的酸洗注汽工艺及生产情况
为提高该块的开发效果,2009年部署了水平井营13-P4井进行热采试验。该井位于营13断块北部高部位,遇钻油层厚度6 m,水平段长210 m,离边水较远。营13-P4井采用热采裸眼精密滤砂管防砂完井技术。为了充分发挥热采水平井的潜能,在酸洗与注汽设计中都采用了针对性强的工艺措施,保证了该井高效开发。
3.1 酸洗工艺技术[2]
为了保证水平段筛管泥饼的酸洗彻底,主要采用了:①氮气泡沫返排技术,减少残酸对地层的伤害;②在水平段加了三个皮碗封隔器,减少酸液的绕流;③在酸液中加入暂堵剂,减少对高渗透地层的伤害。2009年9月21日进行酸洗,酸洗过程顺利,泵入酸液50 m3,反应20 min。洗井液采用污水50 m3,完井液30 m3,进行大排量洗井;酸液泵入速度240 L/min,压力1.0MPa,混入氮气4 500 m3;返排液泡沫丰富,漏失很小,酸洗井比较彻底。
3.2 注汽工艺技术[3]
该井在注汽和开采过程一是要加强油层保护,二是防止边水。为了保证注汽压力低、周期采油量高,提高回采水率,采用了以下工艺技术:
(1)拟采用多点分配注汽管柱进行注汽,尽可能使水平段均匀动用,提高油层动用程度,从而提高产油量和采收率。
(2)为了增加地层能量,抑制边水,在注汽过程中注入氮气和泡沫剂。
(3)为了提高注汽和采油效果,加强对油层的保护,改善地层的吸汽能力,注汽前对油层进行处理。在注汽前挤注油溶性降粘剂对油层进行预处理。
该井2009年9月27日开始注入降粘剂HOD-Ⅱ30t,注入氮气总量30 000 Nm3,发泡剂3t。9月29日开始注汽,干度70%~72%,温度320-335°,压力13~15.5 MPa,注气速率8.5%。10月3日至4日注氮气36 000 m3,发泡剂FCY5 t,至10月8日注完,注入蒸汽总量1 800 t。
3.3 生产情况
2009年10月12 日,该井用4 mm油嘴放喷,油压1.8 MPa,套压10 MPa。初期日液59 t,日油20.1 t,含水66%。自喷生产一个月后下泵生产,初期含水较高。考虑到边底水比较近,控制参数生产。近段时间,含水上涨速度比较快,截止到2010年8月底,累计生产320天,累计产液14 552 t,累计产油2 310 t,汽油比1∶1.277。
4 热采技术的改进与完善
营13-P4井获得高产后,2010年在营13断块相继部署了营13-P5井、营13-P6井、营13-P7井。
4.1 热采设计的改进
借鉴营13-P4井的成功经验,并根据实施中发现的问题进行分析,在3口新井的设计中主要做了如下改进:
(1)加大酸洗的混排力度。营13-P4井酸洗时混排不彻底,残留液的酸性强,影响了后期的正常生产,因此要加大顶替液的用量,加大氮气量,并控制放喷速度,至返排液ph值为7。
(2)加大氮气泡沫调剖量。营13-P6井、营13-P7两口井油层为Ed135,底层有底水,隔层泥岩只有3 m,考虑到注汽量过大会有底水上窜的危险,因此减少注气量,设计注汽量800~1 000 m3,适当加大氮气注入量,抑制边水的推进。并在注汽过程中,控制注汽速度与压力,当压力高于15.5 MPa时,停止注汽。
(3)优化氮气调剖注入时机与方式。氮气从油套环空段塞注入,蒸汽从隔热管连续注入,泡沫剂从隔热管段塞注入。
(4)控制采液速度,防止边底水的锥进,初期液量控制在每天50 m3。
4.2 实施过程及生产效果
3口水平井完钻后依次投产,注汽过程顺利,达到预期的目标,见表2。
3口井投产后,效果比较理想,见表3。
表2 营13断块水平井注汽参数
表3 营13断块水平井生产效果
5 结论与认识
(1)营13断块水平井稠油热采效果好,跟冷采相比,平均单井日增油12 t以上,开发方式的转变取得了显著成效。
(2)营13-P6、营13-P7两口井距底水层很近,高速注蒸汽存在很大风险,通过控制注汽速度,优化注汽量,加大氮气调剖量,取得了初期平均单井日产油20 t的良好效果。采油速度大大提高,同时预计采收率提高6%~8%。
(3)油溶性降粘剂起到了降低注汽压力的作用,氮气泡沫对边底水的抑制起到了重要的作用,对于边底水油藏,注汽开采有很强的针对性。
(4)在4口井的热采中,配套技术经过优化,形成了HDNS技术,即水平井技术、油溶性降粘剂、氮气泡沫、蒸汽吞吐的组合,对边底水稠油油藏的开发有很强的针对性。
[1]张林凤,徐兵,周燕,等.草20块西区Ng1薄层特稠油油藏水平井热采设计[J].河南石油,2004,18(2):39-41.
[2]耿辉.水平井滤砂管裸眼酸洗防砂完井技术的应用[J].内江科技,2010,31(3):30-32.
[3]翟永明,刘东亮,刘军,等.乐安稠油油藏水平井堵水调剖技术研究应用[J].石油地质与工程,2008,22(6):72-74.
编辑:李金华
TE345
A
1673-8217(2012)03-0079-03
2011-11-30
张连社,高级工程师,1970年生,1993年毕业于吉林大学应用化学专业,博士研究生,现从事油田开发与石油工程研究工作。