峡山水电站机组改造方案比选
2012-08-15谭林照岳永起郭绍春
谭林照,岳永起 ,郭绍春
(1.潍坊市峡山水库管理局,山东 潍坊 261325;2.山东省水利勘测设计院,山东 济南 250013)
峡山水电站位于峡山水库主坝北首,水能开发形式属梯极开发。一级水电站为河床式,1960年12月建成,安装2台650 kW和1台500 kW水轮发电机组;二级水电站为明渠引水式,1970年12月建成,安装4台200 kW和1台75 kW水轮发电机组,1994年增建1台650 kW水轮发电机组。两电站总装机容量3 325 kW,设计年发电量750万kW·h,年平均发电量450.5万kW·h。2008年最高发电量达1 084万kW·h。工程投产运行至今,实现发电量1.9亿kW·h,为促进当地库区发展,发挥了较好的经济效益和社会效益。
1 水电站存在的问题
峡山水电站建于上世纪60、70年代,发电机效率低,绝缘等级低,老化严重。水轮机性能落后,经多年运行,水轮机转轮空蚀、锈蚀严重,虽几经修补处理,空蚀情况难以消除,导致整个机组效率低、振动大、出力少,效益得不到有效发挥。且设备已超过报废年限,生产运行存在较大安全隐患。变压器型号为SJL铝芯油浸自冷式,损耗高;3.15 kV高压配电装置为GG-1A型高压柜,无防护措施,柜内使用SN10-630少油断路器,多数电气一、二次设备已列为国家公布的淘汰产品目录,经多年运行,故障频发,维修零部件无处购置。
2 原水电站机组装机情况
一级水电站设计流量42 m3/s,设计水头6.5 m,最高水头8.9 m。原装机3台ZD510-LH-180型水轮机,配套2台650 kW和1台500 kW的TS284/19-32型同步发电机,额定转速187.5 r/min,额定电压3 150 V,自并激励磁方式,调速器采用XT—1 000。
二级水电站设计流量42 m3/s,设计水头4.5 m,最高水头5.0 m,最低水头2.0 m。原装机4台ZD760-LM-120型水轮机,配套4台200 kW的TS173/17-24型同步发电机,额定转速250 r/min,额定电压400 V,自并激(它励)励磁方式,电动涡轮蜗杆调速器。为与一级水电站流量匹配,后续另装75 kW和650 kW水轮发电机组各1台。
3 改造方案
3.1 一级水电站机组改造
3.1.1 方案一:更换水轮机
将原有3台水轮机更换为ZDJP502-LH-180型新水轮机,叶片采用0Cr13Ni4Mo不锈钢材质,转轮直径1 800 mm;原发电机更换为SF750-32/2840型发电机,发电机额定容量750 kW;励磁方式改为可控硅励磁;调速器改为YWT-1 000-G型组合式微机调速器,全部采用PLC控制,实现自动调节和控制,具有安全保护功能,其高压油系统能同时满足停机刹车要求。改造后电站装机3×750 kW,发电流量41.73 m3/s。机电设备投资342万元。优缺点是:整机更换,机组容量扩大,机组效率高,性能好;投资大。
叶轮直径同原机组,机组外壳部位土建作相应改动。
3.1.2 方案二:更新机组转轮
将原水轮机转轮更换为ZDJP502-LH-180型水轮机转轮,叶片采用0Cr13Ni4Mo不锈钢材质;按SF750-32/2840型发电机更换原发电机定子和转子线圈,发电机额定容量750 kW;励磁方式改为可控硅励磁;调速器改为YWT-1000-G型组合式微机调速器调。电站装机3×750 kW,总发电流量41.73 m3/s。机电设备投资117万元。优缺点是:主要部件更换,机组容量扩大;效率和性能相对差一点;投资较省。机组外壳等不动,土建不改动。
3.1.3 方案比选
从两个方案分析比较可知,方案二亦能达到增效扩容目的,虽然机组效率和性能相比方案一差一点,但机电设备投资节省225万元,根据电站目前实际情况,为节省投资,经综合比较,选用方案二更换水轮机叶轮和发电机定子、转子线圈方案。
3.2 二级水电站机组改造
3.2.1 方案一:更换水轮机
将原有4台ZD760-LM-120型水轮机更换为ZDT03-LM-120型水轮机,叶片采用0Cr13Ni4Mo不锈钢材质;原200 kW发电机更换为SF250-24型发电机,发电机额定容量250 kW;励磁方式改为可控硅励磁;调速器改为YWT-600-G型微机控制调速器。原1台ZD760-LM-80型水轮机更换为ZDT03-LM-80型水轮机,原75kW发电机更换为SF100-8型发电机,额定容量100 kW。机电设备投资169万元。优缺点是:整机更换,机组容量扩大,机组效率高、性能好;投资较大。明流式水轮机更换方便,叶轮直径同原机组,土建改动少。
3.2.2 方案二:更换水轮机叶轮
将原有4台水轮机叶轮更换为ZDT03-LM-120型水轮机叶轮,叶片采用0Cr13Ni4Mo不锈钢材质;用SF250-24型发电机更换原发电机定子和转子线圈,发电机额定容量250 kW;励磁方式改为可控硅励磁;调速器改为YWT-600-G。将原ZD760-LM-80型水轮机转轮更换为ZDT03-LM-80型水轮机转轮,用SF100-8型发电机更换原发电机定子和转子线圈,额定容量100 kW。机电设备投资99万元。优缺点是:主要部件更换,机组容量扩大;原设备质量差,改造困难,机组性能差;投资较省。叶轮直径同原机组,水轮机叶轮更换方便,土建不动。
3.2.3 方案比选
从两方案分析比较可知,方案二虽也能达到增效扩容目的,但因原设备制造质量差,已达报废程度,改造困难,改造后效果差;方案一仅比方案二投资多70万元,但整机更换后,不但达到扩容目的,而且机组效率高、性能好,使用寿命长,本站为明流机组,更换新机组极为方便。综合比较,选用方案一整机更换方案。
4 实践及效果
2005年3~6月,对一级水电站2#机组进行了增效扩容改造试验,具体试验方案为:
4.1 水轮机更新改造
选用ZDJP502-LH-180型水轮机转轮,采用不锈钢材料,设计水头6.5 m,设计流量13.91 m3/s时,水轮机出力达807 kW。为配合转轮的更新,主轴法兰作了同镗加工。
4.2 发电机更新改造
按SF750-32/2840型发电机标准,更换了原发电机的定子和转子线圈,将转子励磁线圈匝数由原来的29.5匝改为32.5匝,发电机绝缘等级改为F级,解决了老化、发热等不安全隐患。
4.3 励磁系统更新改造
将原来的自并激励磁方式改为JL-12可控硅励磁方式。
4.4 改造效果
对改造后的2#水轮发电机组进行了各种工况的运行试验,在不增加机组流量的前提下,发电机出力由原来的650 kW提高到了750 kW,机组的各部温升、振动均满足要求,对水轮机进行检查,没发现空蚀和裂纹现象,改造后机组效率提高明显,该机组当年增加发电量67万kW·h。
5 结语
峡山水电站机组改造后,总装机容量将由原来的3 325 kW增加至4 000 kW,装机容量增加20.3%;机组效率由原来的64%左右增加到83%左右,平均年增发电量160万kW·h,增幅22.3%。水电站改造后社会效益和经济效益将十分显著。