机采井节能措施及效果分析
2012-08-15郭志江宋志伟刘恒溢
郭志江宋志伟刘恒溢
(1.大庆油田技术监督中心;2.大庆油田有限责任公司第十采油厂;3.大庆油田有限责任公司安全环保部)
机采井节能措施及效果分析
郭志江1宋志伟2刘恒溢3
(1.大庆油田技术监督中心;2.大庆油田有限责任公司第十采油厂;3.大庆油田有限责任公司安全环保部)
随着油田不断开发,建设规模越来越大,能耗也随之不断增加,其中机采井的耗电量是采油队能耗管理的重点。文中主要针对某采油厂区块机采井精细节能措施的应用,精细能源消耗管理,精细清洁生产运行调整,以不断提高企业能耗管理水平等方面进行了论述。
节能措施 应用 机采井
为实现机采井节能降耗,大庆油田某采油厂实验区块紧密结合生产管理,从技术措施和管理措施两方面着手,深入挖潜,进一步降低了机采井能耗。“十一五”期间机采井共采取更换节能设备、调小参数、间抽等各类节能措施501井次,累计节电574.15×104kWh,机采测试单耗由2006年的8.18kWh/t下降到2010年的7.64kWh/t,下降的了0.54kWh/t,机采井系统效率由2006年的22.85%提高到2010年的24.91%,提高了2.06个百分点。
1 机采井节能管理的思路方法
机采井节能管理坚持系统分析、节点管理的思路方法,将抽油机井划分为四个能耗管理区,15个能耗管理点,针对每一个能耗管理点采取相应的措施,最大强度地实现节能目的。从措施性质上划分为技术措施和管理措施两类。技术措施是指上一些新设备或对工艺、工具进行改造或优化井下方案设计等。
2 “十一五”期间所采取的措施及效果
2.1 优化井下方案设计,精细参数调整
“十一五”期间,该区块全面应用能耗和系统效率优化软件,优化抽油设备运行、合理匹配井下工具,精细调整机采井抽汲参数,降低机采能耗。通过加工加密轮,实现了抽油机井冲速的精细调整,从而更好地协调供采关系。例如原来抽油机冲速规范一般为4、6、8min-1,现在可以进行5、7min-1的调整。“十一五”期间优化井下方案设计142井次,调小参数196井次,累计节电574.15×104kWh。
2.2 更换改造能耗设备,降低耗电量
“十一五”期间,在优化节能措施的基础上,加大成熟节能产品应用力度,见到了好的节电效果。共更换节能设备58套,累计采取各类节能技术措施58井次,累计节电77.25×104kWh。
2.3 深化低效井间抽方法,努力降低能耗
在加大低效井的治理方面,紧紧围绕“少投入、多产出”的原则,搞好间抽与产量任务的协调,把间抽与原油生产有机地结合起来。对间抽井进行分级管理,即分级间抽。对间抽制度进行调整,实行昼停型间抽,同时建立灵活的间抽管理制度,加强管理考核,在确保产量完成的前提下,尽量多地实施间抽。2010年累计间抽37口井,而且通过摸索,很好地解决了间抽与生产之间的矛盾,取得了较好效果。
首先对间抽井进行选井,确定间抽等级。间抽选井对象主要为低产油、低产液、低沉没度井。按照制定的间抽等级,2010年该区块将间抽井分为五个等级。其次,结合液面恢复法,本着实行昼停型间抽原则,确定间抽周期为24h,实行停6h抽18h和停3h抽21h两种间抽制度,根据生产情况,间抽从低级到高级逐级分批执行,若产量紧张,可以从五级向下逐级分批起抽,灵活执行等级间抽制度。另外,为了提高间抽执行力度,减少间抽劳动强度,发明了自停间抽器,从安全启抽的角度着想,该装置只选择自停功能,没有自启功能,通过将停抽时段前移,停抽点移至凌晨,而把人工起抽时间选定在采油工上午巡井时间,这样就避免了1次专门上井起抽操作。该装置的使用,不仅便于实现停抽比小的井进行间抽,而且间抽井白天都应该是运转状态,方便检查间抽井执行情况。
2.4 深化生产系统能耗节点管理,实现全方位节能管理
2.4.1 防窃电管理
针对辖区内偶有夜间盗电现象,逐年加大打击盗电力度。一是积极采取技防措施,从根本上防止盗电行为;二是认真自查,落实责任。严格执行防窃电管理的各项规章制度,实行层层负责制;三是做好零散户的窃电清理工作;四是做好岗位工人的一岗双责工作,并加大责任追究力度;五是做好在辖区内施工单位的用电审批手续。
2.4.2 及时调平衡,减少抽油机井能耗
把抽油机井的“五率”调整作为一项基础工作来抓,特别是与节能工作密切相关的电流不平衡井必须做到及时发现、及时调整,并作为日常重点工作来抓,部门专项管理人员随时抽查抽油机井电流,发现不平衡井进行严肃考核。“十一五”期间累计调平衡302井次,平均单井日节电5kWh,累计节约电量29.40×104kWh。
2.4.3 三轴、减速箱润滑及皮带调整
三轴、减速箱润滑主要是利用“春检”和“秋检”时机,逐个润滑点检查保养,确保抽油机旋转部位运转良好,避免由于润滑不良导致的能源浪费。发明了皮带松紧度检测扭矩扳手,初步摸索出皮带松紧度为20Nm,一旦发现皮带松,及时调整皮带松紧度,避免由于皮带松,传动效率降低造成的能耗浪费。
2.4.4 加强热洗管理,提高热洗质量
为了提高热洗质量,对热洗进行了全面总结分析和调整,完善管理制度,加强管理,确保“洗够水,洗好水”。特别是2010年通过开展油井热洗现场试验,优化掺水、水泥车、蒸汽车和超导车热洗方法,使热洗质量得到明显提高,洗后悬点载荷下降,电流下降,节能效果明显。
2.4.5 加强油压管理,防止高油压运行
在低温集输过程中,部分单井油压升高幅度较大,悬点载荷增加,能耗随之增加,因此,监测和降低油压成为油压管理的主要内容。
2.4.6 加强盘根松紧度管理,减小摩擦耗能
2010年,研制盘根扭矩扳手,摸索盘根松紧度对能耗的影响。宣传盘根上紧度适宜,不仅节能,还使盘根得到充分润滑,能够减小盘根损耗速度,延长盘根的使用寿命的节能增效理念。要求盘根1周内出现微渗现象,然后轻轻上紧进行维护,杜绝由于盘根过紧造成光杆发热或有异常摩擦响声,甚至光杆磨细的现象。
2.4.7 加强泵况落实,减少无效耗能
该区块共36个环,112口井,环井很难通过量油来发现泵况变差,为了及时发现泵况变差,建立了通过电流、盘根漏水情况、油压变化、含水变化等初步判断是否泵况变差,再通过蹩压、核实动液面和功图来精确判断的两步泵况落实法,要求泵况落实周期尽量控制在2天以内,不允许超过3天,即3天内将检泵报告上传。由于泵况落实周期短,关井待作业及时,减少了泵况井无效生产时间,避免了能源浪费。
3 结论及认识
1)深化机采井节能管理是大势所趋,刻不容缓,需要采取各项措施综合治理,逐步实现全方位,全过程节能的目标。
2)在管理措施上要细、严、省,通过制度提高执行力,才能达到好的节能效果。
3)在技术措施上,只有深入研究,精细调整,精细设计,才能实现节能最大化。
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.07.018
2012-04-28)
郭志江,2006年毕业于黑龙江科技学院(自动化专业),从事节能检测和计量检定工作,E-mail:50698159@qq.com,地址:黑龙江省大庆市让胡路区西宾路552号,163453。