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9E燃气轮机Mark V控制系统保护双重化改进

2012-07-30李宏莲王欢欢

综合智慧能源 2012年1期
关键词:蜗壳燃气轮机限位

李宏莲,王欢欢

(上海奉贤燃机发电有限公司,上海 201403)

0 引言

华电上海奉贤燃机发电有限公司(以下简称奉贤发电公司)现有4套180MW 9E级重型燃气(燃油)联合循环机组,是上海配合国家“西气东输”工程建设的发电项目,于2005年年底投产,是上海市的主力调峰机组。奉贤发电公司4台燃气轮机为美国GE公司生产的PG9171E型燃气轮机,配套杭州锅炉厂生产的余热锅炉和上海汽轮机厂生产的LZN55-5.6/0.65型汽轮机,平时燃用天然气发电,在天然气供应紧缺时燃油(柴油)发电。

奉贤发电公司机组控制系统采用混合控制方式,燃气轮机采用GE公司Mark V三冗余控制系统,余热锅炉、汽轮机、公用和辅助系统采用上海福克斯波罗公司的I/A’S控制系统。机组自投运以来,发生过多次控制系统保护误动的情况,严重影响了机组的安全、稳定运行。作为上海电网的主力调峰机组,要求能“召之即发,发之即优”,因此,提高保护动作的准确率、改善机组的稳定运行水平势在必行。近年来,奉贤发电公司相关专业人员对原有控制系统进行了全面排查,特别是对主辅机保护中的“单点保护”回路进行了重点梳理,逐步实施了多项技术改进和治理措施,较好地改善了机组的安全运行水平,为地方电网的稳定贡献了一份力量。本文将针对9E燃气轮机Mark V控制系统中所实施的保护改进项目进行分析。

1 防喘放气阀限位开关保护改进

9E燃气轮机本体设有4个防喘放气阀,在正常情况下,机组并网后其控制电磁阀带电,4个防喘放气阀同时关闭;机组未并网或解列后,控制电磁阀失电,4个防喘放气阀同时打开。这4个防喘放气阀的状态至关重要,在机组并网后若任一防喘放气阀未关闭,就会引起燃气轮机减负荷直至解列;在燃气轮机转速低于95%额定转速时,任一防喘放气阀未打开,就会引起燃气轮机跳闸。而原设计每个防喘放气阀只有1个限位开关(开反馈)来表征阀门的开关状态,该信号在控制逻辑中直接参与燃气轮机主保护,属于“单点保护”的范畴。由于燃气轮机防喘放气阀长期运行在高温环境中,其限位开关逐渐老化,由此发生了数次限位开关故障引起的保护误动事件。

1.1 保护功能的改进

为了彻底消除该隐患,保证机组安全、稳定运行,针对每个防喘放气阀加装1个限位开关(关反馈),这样每个阀门的状态由2个信号(开反馈和关反馈)综合得出,任一反馈装置故障均不会引起保护动作,从而实现燃气轮机保护双重化的目的。

改进前、后阀门开状态的表征如图1和图2所示。每个阀门关状态的表征与开状态同理。

图2 现阀门开状态的表征

1.2 操作画面上阀门颜色组态的更改

原阀门的开反馈信号为“1”时,在画面上显示红色,否则为绿色。现在改为:阀门的开反馈信号为“1”同时关反馈信号为“0”时,阀门显示红色;阀门的开反馈信号为“0”同时关反馈信号为“1”时,阀门显示绿色;若开反馈和关反馈信号同时为“1”或同时为“0”,阀门显示黄色,表示故障状态。改进之后,画面的颜色显示能够更好地表征阀门的实际状态。

1.3 增加报警功能

任一防喘阀的开反馈与关反馈信号同时存在或同时消失,系统均延时3 s发出“防喘放气阀故障”报警,提醒运行人员判断处理。

该项改进实施后,已成功避免数次保护误动、机组跳闸的情况,达到了预期效果。

2 燃气轮机轻油压力保护改进

9E燃气轮机轻油管道上燃油关断阀之前装设有1个低油压开关(63FL-2),当燃气轮机的轻油运行压力低于设定值时,此低油压开关就会动作,燃气轮机跳闸。作为燃气轮机轻油运行时的主保护,只取了1个开关量信号,极易发生测点故障引起的跳机,存在较大安全隐患。为此,在燃油截止阀前加装1台燃油压力变送器(96FL-2),其信号和原有的开关量信号一起参与主机保护,实现燃油压力保护双重化。

2.1 保护逻辑的更改

原逻辑中,在燃油截止阀打开且完全油燃料的情况下,燃油压力低开关63FL-2动作,延时5 s燃气轮机跳闸。现逻辑改为:在燃油截止阀打开且完全油燃料的情况下,燃油压力低开关63FL-2动作且轻油压力(96FL-2显示值)低于一定值,延时10 s燃气轮机跳闸。这样,单一的测点故障就不会引起燃气轮机保护动作。

2.2 报警逻辑的更改

在原逻辑中,当燃油截止阀打开时,燃油压力低开关63FL-2动作,延时2 s发出“燃油压力低”报警。现逻辑改为:当燃油截止阀打开时,燃油压力低开关63FL-2动作或者燃油压力(96FL-2显示值)低于一定值,延时2 s发出“燃油压力低”报警。当轻油压力有异常波动或油压测量装置故障时,此报警会及时发出,便于运行人员判断处理。

2.3 画面优化

在燃气轮机画面“Start-up”和“Liquid Fuel”中的对应位置增加轻油压力(96FL-2显示值)的模拟量显示,便于运行人员在运行中监测轻油压力。

3 燃气轮机负荷联轴间蜗壳温度保护改进

原设计9E燃气轮机在并网后,负荷联轴间蜗壳温度测点温度高于一定值时,燃气轮机自动降负荷至机组解列。该保护只用了1个测点,该测点故障将直接导致机组解列,不满足主机保护冗余配置的要求,可靠性较差。为保证机组的稳定运行,增加了1个负荷联轴间蜗壳温度测点(具体安装位置由GE公司提供),二者一起参与逻辑判断,实现燃气轮机负荷联轴间蜗壳温度保护的双重化。

3.1 保护功能改进

测点加装后,保护逻辑改为:燃气轮机并网后,负荷联轴间蜗壳温度测点1和测点2的温度都高于一定值时,系统发出“负荷联轴间蜗壳温度高/自动减负荷”报警,同时,燃气轮机自动降负荷直至机组解列。

3.2 报警功能改进

增加2条报警:测点1的温度大于一定值或者测点2的温度大于一定值时,系统发出“负荷联轴间蜗壳温度高”报警;当测点1与测点2温度的偏差大于设定值时,系统发出“负荷联轴间蜗壳温度偏差大”报警。这2条报警可以及时反映出2个温度测点的不正常状态,便于及时发现并处理故障。

4 燃气轮机压气机出口压力保护系统改进

压气机排气压力(CPD)是9E燃气轮机运行中的重要参数,当燃气轮机转速大于95%额定转速时,若CPD低于一定值,燃气轮机保护将跳闸。原设计有3个变送器(96CD-1A/1B/1C)来测量压气机排气压力,3个信号表决后得到可靠的CPD信号。但3个变送器接在同一根取样管(AD-4)上,这使其可靠性大打折扣,违背了主机保护冗余配置的要求。在实际运行过程中就曾发生过一起由于取样管脱开,导致3个测点全部故障而引起机组跳闸的事件。为了保证机组的稳定运行,在压气机排气上增设2路取样管,使3个变送器真正实现独立测压,达到压气机保护“三取二”的目的。系统改进前、后取压示意如图3和图4所示。

5 燃气清吹阀限位开关保护改进

机组燃用天然气运行过程中,若2个天然气轻吹阀(VA13-1/2)中的任意一个未关闭,燃气轮机跳闸。设置此项保护的目的是防止天然气漏入天然气轻吹系统。原设计2个天然气轻吹阀各设有1个关位置的限位开关(33PG-1/3)和1个开位置的限位开关(33PG-2/4),因此,任意一个关位置的限位开关故障将直接导致燃气轮机跳闸,存在较大的安全隐患。为了提高机组运行的可靠性,在2个天然气轻吹阀上各加装1个关位置的限位开关(33PG-5/6),使每个天然气轻吹阀的关反馈都能实现冗余,2个信号一起参与主机保护。这样,在燃烧天然气运行时,任一天然气轻吹阀的2个关反馈都失去,燃气轮机才会跳闸,实现了保护双重化。

同时增加报警功能:当天然气轻吹阀VA13-1(或VA13-2)的2个关反馈状态不一致时,延时3 s系统发出“天然气轻吹阀VA13-1(或VA13-2)反馈故障”报警,提醒运行人员注意,便于及时检查处理。

6 燃气轮机Mark V控制系统电源改进

燃气轮机Mark V控制系统原只设有1路125V DC供电电源,若该电源或供电开关故障,燃气轮机Mark V控制系统将全部失电,其后果难以预料。为了提高Mark V控制系统的设备可靠性,从电气系统引出1路UPS电源,接入Mark V机柜的电源分配卡件,形成2路电源同时给系统供电的状况,大大提高了系统的稳定性。具体实施方案与GE公司共同研究决定,在此文中不做详述。

7 结束语

随着机组自动化水平的提高,热工控制技术对于电厂的安全、稳定运行更趋重要,同时对热控技术人员的要求也越来越高。对于机组在运行中暴露出的问题,一方面要深入分析原因,及时处理;另一方面要举一反三,深挖机组控制设备和逻辑中存在的潜在风险,提前采取技术改进措施,防患于未然,从本质上提高机组的安全运行水平。

本文梳理了9E燃气轮机Mark V控制系统中的多项非冗余保护项目,通过保护双重化改进,在很大程度上提高了整套机组运行的稳定性。

[1]柳红军.S109FA燃气-蒸汽联合循环发电机组热工控制系统的改进[J].燃气轮机发电技术,2012(2):26-29.

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