蓄能机组背靠背启动时被拖动机“转子过电压”“低频过流”动作原因探讨
2012-07-14汪军元
汪军元
(华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司,浙江天台317200)
1 问题提出
2011年1月25 日,某抽水蓄能电厂做定期1号机拖2号机背靠背试验时,在拖动机(2号机)、被拖动机(1号机)励磁电流开放1s内,1号机“励磁转子过电压保护动作”事故停机,上位机显示1号机转子电压最大值约为140V,远没有达到转子过电压动作值(1500V)。保护动作原因不明。
2011年3月8 日,3号机C修复役试验时,4号机拖3号机时,也出现“转子过电压”保护动作事故停机,和上次不同的是本次从励磁运行到保护动作,隔了30s,因滑环处有人监视,监视到3号机在开始拖动时曾反转。
2010年1月3 日和5月25日,某抽水蓄能电厂在3号机拖4号机背靠背试验时,被拖动机4号机均“低频过流保护”动作,从而事故停机拖动不成功。原因一直未明。
其它电厂也出现过相类似情况,原因不明。
2 原因分析
机组背靠背启动时电气回路图见图1。
2.1 被拖动机“转子过电压”动作原因分析
被拖动机“转子过电压”动作,因为多次发生,说明误发的可能性不大;且都发生在背靠背启动时的被拖动机身上,说明和背靠背启动及被拖动机有关。
机组转子电压过高,原因可能在励磁系统身上,比如励磁变二次侧交流电压太高,某种干扰致使励磁调节器发出的脉冲角度不准使整流桥输出偏大,或者可控硅性能不好,突然导通和开断时,di/dt大,而产生过电压;或是其它某个不为我们所知的地方的突变也可能产生过电压。这种可能性总是存在的,但是如果是这种原因造成转子过电压,在发电开机、发电运行、抽水运行、背靠背时的拖动机也会出现,非背靠背时的被拖动机才会出现。或许该厂出现的两次是“恰巧”在背靠背时的被拖动机,因为只有两次,这种“恰巧”也说得过去。不过,上述原因(突变除外)产生的过电压数值在监控上应观察得到,这和事实不符。
图1 机组背靠背启动时电气回路图
本人认为,问题可能出在转子身上,准确的说,是背靠背时被拖动机的转子身上,其实转子本身并没有问题,而是和这个工况有关。2011年3月8日,4号机拖3号机时,3号机在开始拖动时曾出现过反转,这使我们想到拖动机和被拖动机转速差还是很大的,可能有5%(机械保护中虽有“被拖动机1%转速超时”和“拖动机与被拖动机转速相差2%”而事故停机,但前者有6s延时,后者有2s延时,这6s和2s拖动机转速有可能上升到一个较高数值,这里取5%),为了便于分析,我们假定这时拖动机有5%的额定转速,而被拖动机转速为0。100%转速在定子上对应100%的额定电压(18kV),那么5%的额定转速对应5%的额定电压(900V),拖动机定子上900V电压传到被拖动机上也是900V,由于被拖动机静止(若是不是静止,有转速差效果也一样),这时被除拖动机定子、转子相当于一个变压器,转子上将会感应出交流电压。同于定子匝数少而转子匝数多,还是个升压变压器,所以感应的电压有可能达1000V以上。感应到转子上的交流电压叠加上励磁直流电压,很有可能让直接接在励磁回路上转子过电压继电器动作(动作值1500V)。而监控上之所以观察不到转子电压增大,是因为:转子电压经过转子电压变送器,送到励磁调节器,励磁调节器的I/O模块输出到监控系统,由于转子电压变送器是直流电压变送器,不能反映交流电压分量,所以监控上看不到转子电压升高。转子过电压继电器会动作,是因为过电压继电器直接接在励磁回路,不经过电压变送器。这和事实相符。
由于背靠背时,各台机性能不一样,被拖动机出现反转也是随机的,所以背靠背转速差不一,因此背靠背启动时被拖动机“转子过电压”动作也有不确定性,这也是为什么该厂运行四、五年来背靠背启动时被拖动机“转子过电压”最近才动作原因之一。说是“之一”,可能还有其它原因。
2.2 被拖动机“低频过流”动作原因分析
机组低频过电流保护(51GL-B)保护在机组电动工况起动过程中作为发电/电动机、起动母线相间短路故障的保护。在机组电动启动转速较低时,机组差动等保护不能可靠动作,故专门设置了该保护。低频过流保护在机组开关合上后退出运行。考虑到保护处理的特殊要求,此保护采用了单独的保护装置,动作后直接出口。3号机拖4号机“低频过流”动作,原因可能有两方面:
(1)3号、4号机之间的电气轴包括3号机定子、3号机拖动刀、启动母线、4号机被拖动刀存在短路或接地,在2010年1月3日和5月25日两次“低频过流”动作时,均测过3号机定子、3号机拖动刀、启动母线、4号机被拖动刀的绝缘电阻,结果合格,所以排除了这种可能性。
(2)作为电源的拖动机(3号机)的电压与作为负荷的被拖动机(4号机)的电压差太大。在排除了原因1的情况下,原因2可能性很大。造成拖动机(3号机)与被拖动机(4号机)电压差大,又可能有下列几个原因:
1)拖动时,拖动机(3号机)励磁电流大,被拖动机(4号机)励磁电流小,实际察看两台机励磁电流大致相等,不存在这种情况;
2)拖动机(3号机)与被拖动机(4号机)转速差较大。由于两次拖动时,都是机组刚开始转动,转速不易观察到,实际数据难以取得。不过,本人认为这种情况存在的可能性很大。
造成拖动机(3号机)与被拖动机(4号机)转速差较大的原因可能有:a)被拖动机4号机阻力大;b)拖动机3号机自身机械阻力较小;c)拖动机3号机导叶开启过快;d)在拖动时,被拖动机4号机转子位置不好,造成被拖动机4号机出现反转,致使两台机转速差增大。
对于a)被拖动机4号机阻力大,虽目前停留在猜测层面上,但有下述迹象表明这种猜测有一定可能:①被拖动机4号球阀工作密封存在漏水,停机时,4号机蜗壳层漏水声音(包括导水叶漏水)比其它机组大。球阀工作密封、导叶漏水对机组抽水方向转动是个阻力;②4号机导叶空载开度比其它机组大(这个待观察),这表明4号机自身机械阻力大。至于造成被拖动机4号机阻力大的原因,除了4号机球阀工作密封、导叶漏水大外;还可能是4号机高压注油泵油压、油量存在问题或是4号机高压注油在推力轴承里面油路不畅;或是4号机推力轴承本身问题;此外,若是4号机振动、摆度大,也可能造成4号机阻力大;机组总重也是一个可能的原因,但是这个可能性不大。
对于b)拖动机3号机自身机械阻力较小,目前尚无证据支持,不过可以通过观察导叶空载开度等方法进行确证。
对于c)拖动机3号机导叶开启过快,目前4台机导叶开启规律一样,非独3号机一个样,可以排除,但是背靠背时导叶开启规律,尤其是第一阶段开启规律如何优化,确实是一个值得探讨的问题。
对于d)在拖动时,被拖动机4号机转子位置不好,造成被拖动机4号机出现反转,致使两台机转速差增大,这种情况,以前常被我们忽视,2011年3月8日,在4号机拖3号机时观察到3号机在刚开始被拖动时出现反转的现象,这一因素应引起我们的重视。被拖动机在刚开始被拖动时出现反转,或先正转再略微反转再正转,而此时拖动机导叶“义无返顾”在开,势必造成两台机转速差增大。机械保护中虽有“被拖动机1%转速超时”和“拖动机与被拖动机转速相差2%”而事故停机,但前者有6s延时,后者有2s延时,这6s和2s拖动机转速有可能上升到一个较高数值,而被拖动机未转或反转,这么高的转速差极可能使电压差大,“低频过流动作”。
3 结语
上述分析仅是一家之言,正确与否有待进一步探讨和验证。由于多个抽水蓄能电厂也曾发生过类似情况,且原因不明,没有定论,在此提出个人看法,仅供大家参考,以找到真正的原因。
对于低频过流保护动作原因,为了最终确定3号机拖4号机“低频过流”动作的原因,建议做以下工作:
(1)多做背靠背试验,尤其是3号机拖4号机,观察被拖动机反转情况。当然这有随机性。
(2)记录、比较4台机导叶空载开度、4台机振动、摆度,从一个侧面确定4台机(尤其是4号机、3号机)启动时阻力情况。
(3)优化4台机(尤其是3号机)背靠背时导叶开启规律。
(4)跟踪4号机球阀工作密封、导叶漏水量、高压注油泵、推力轴承情况。