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焦炉煤气管道酚水排放的节能改造

2012-06-01吴海东张敏宝钢工程技术集团公司周佃民上海宝山钢铁股份有限公司

节能与环保 2012年7期
关键词:煤气管道焦炉煤气水坑

吴海东 张敏 宝钢工程技术集团公司 周佃民 上海宝山钢铁股份有限公司

焦炉煤气是炼焦的副产品,作为钢铁企业中重要的二次能源,通常作为燃料使用。由于焦炉煤气排水中含有酚、萘等有毒物质,钢铁企业一般会在煤气管道沿途分段设置酚水收集坑,定期通过槽车将废水送至废水站。但这种收集方式存在以下弊端:在煤气管道水封封水作业期间,为确保煤气的可靠切断,需保证工业水长时间溢流,造成严重浪费;由于酚水坑的容积较小,水封落水作业期间,经常造成酚水外溢,污染环境。

本文通过某钢铁企业热轧厂酚水坑节能改造的具体应用案例,从节能与环保的角度出发,进行了系统设计。实际表明,起到了良好的效果。

1 煤气管道水封工作原理及操作流程

在煤气用户定修期间,上游煤气管道需要进行可靠的切断,确保下游检修人员的人身及设备安全。水封的原理是通过水柱重量产生的压力(需高于煤气压力),来阻止煤气泄漏至水封下游的管网系统。

水封封水作业期间,打开水封的给水管进水阀门,向得水封充水,使得水封内的液位上升到有效高度(即设计水柱压力)之上,并通过溢流管开始溢流。此时工作人员通过观察工业水的溢流情况来判断水封的有效性。

水封落水作业期间,关闭工业水进水阀,打开水封底部的排水阀,将水封内的水全部排空,煤气管道恢复通气。

实际操作过程中,煤气管道封水期间,为确保水封的有效性,工业水需长期溢流,造成工业水的严重浪费;煤气管道落水期间,由于管道的管径较大,水封中积存的水量较多,酚水坑容积有限,经常造成酚水外溢,污染环境,同时对酚水的处理也加重了废水站的负荷。

2 焦炉煤气酚排放节能改造案例

以某钢铁企业热轧厂焦炉煤气系统为例:该厂煤气站共15处焦炉煤气及混合煤气水封,均设置有单独的酚水坑(长×宽×深=2m×1.5m×1.0m),厂内定修期间,溢流所消耗的工业水量较大。

改造思路为设置集中酚水坑,同时设置酚水循环泵及管道,对酚水循环使用。改造工程中,将上述水封的溢流管道通过DN200管道统一收集至新建的集中酚水坑(长×宽×深=6m×5.5m×5.0m)。酚水坑上部设置防爆循环泵2台,流量Q=60m3/h,可满足在30分钟内同时5个水封同时封水的需求。酚水坑设置液位计,具备低液位连锁停泵,高液位报警的功能。

生产过程中,当一个或几个煤气水封需要进行封水作业时,由操作人员开启给水阀,利用集中酚水坑中的酚水对水封进行补水,各水封溢流水再通过埋地管道回流至酚水坑中循环使用。这种方式不仅节约了工业水的消耗,也消除了酚水外溢,污染环境的问题,大大减少了废水的产生量。

3 改造后效果

综合考虑热轧煤气站15处水封封水溢流时间及溢流量。折算出每年溢流的工业水量约为50m3/h×24h×60d=72000m3,年节约工业水消耗费用约为21万元;循环泵年消耗电能2.7万kWh,折合电耗费用为2万元。因此每年可产生直接经济效益19万元。同时通过改造减少酚水送废水站处理的相关费用。起到了节能及环保效果。

4 结语

应用实践证明,煤气管道水封酚水循环利用的方式在技术上可行,经济上合理。节约工业水消耗的同时消除了环境污染隐患,降低废水站对酚水处理的负荷,具有推广使用价值。

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