蜀河水电厂厂顶过流运行方式优化与增发电量分析
2012-04-14杨号
杨 号
(蜀河水力发电厂 陕西 旬阳 725721)
1 工程概况
蜀河水电站位于陕西省旬阳县境内的汉江上游干流上,坝址在旬阳县蜀河镇上游约1km处,距旬阳县城51km,距上游已建的安康水电站约120km,距下游已建的丹江口水电站约200km,是汉江上游梯级开发规划中的第六个梯级电站,是陕西汉江投资开发有限公司开发的第二个水电站。坝址以上集水面积为49400km2,占汉江流域面积的31.1%。
蜀河水电站工程的主要任务是发电,并兼顾航运等。工程规模为二等大(2)型,主要建筑物按百年一遇洪水设计,千年一遇洪水校核,相应洪峰流量分别为30000m3/s和38100m3/s;泄水建筑物下游消能及防护工程按五十年一遇设计,相应洪水流量27800 m3/s。坝址处多年平均流量732m3/s,年径流量231亿m3。设计洪水位为222.05m、校核洪水位为227.15m(总库容为3.235亿m3)、正常蓄水位217.30m(相应库容1.76亿m3)、死水位为215.00m、汛期排沙水位为212.00m。调节库容为0.24亿m3,为日调节水电站。正常蓄水位下水库面积11.34km2,回水长度47km。
蜀河水电站为厂顶溢流厂房,安装六台灯泡贯流式水轮发电机组,单机容量45MW,总装机容量270MW,保证出力57.4MW,年平均发电量9.53亿kW·h,年利用小时3530h。坝顶高程230m,坝顶长度320m,最大坝高72m。枢纽建筑物从右至左由右副坝表孔坝段(1孔)、泄洪闸表孔兼垂直升船机坝段(1孔)、泄洪闸表孔坝段(4孔)、导墙坝段、厂房坝段(厂房表孔6孔,机组6台)、安装间表孔坝段(安装间右表孔1孔、安装间左表孔1孔)等组成。
2 初设(2010年)水库运行方式
平枯水期(11月到次年4月):控制库水位在217.30m运行。
5月~10月:采用分界流量控制坝前运行水位。入库流量小于3000m3/s时,水库水位维持在217.30m~215.00m之间运行,电站正常发电、通航,多余水量通过开启泄洪闸下泄;入库流量大于等于3000m3/s~5000m3/s时,考虑到高含沙水流或推移质在坝前淤积,库水位降至212.00m运行,电站低水位发电、停止通航,多余水量通过开启泄洪闸下泄;入库流量大于5000m3/s时,机组不发电;入库流量在5000m3/s~10000m3/s之间时,控泄出库流量不大于10000m3/s(下游不出现人造洪峰),机组不发电,枢纽主要任务是泄洪并尽可能的降低库水位进行拉沙,水库运行水位在212.00m以下;入库流量大于10000m3/s时,大坝为自然泄流状态,机组不发电,最大可能降低库水位;当遇20年一遇洪水时,保持旬阳县城处天然河床,不造成县城淹没损失。
3 运行方式的更改经过
蜀河水电站近年来洪水频发,且峰高量大(2010年发生洪水4场,其中7.18洪水入库洪水洪峰流量达24400m3/s;2011年发生洪水5场,其中9.19洪水入库洪水洪峰流量达17800m3/s),原设计的入库洪水达到5000m3/s停机、开启厂表泄洪,导致机组开停频繁。蜀河水电站机组为灯泡贯流式,机组开停机时需要高压顶轴油泵投入,方可安全开停机,开停机程序较为复杂,且投运之初机组缺陷较多,如在汛期大发期间不能按时开停机,将造成水能资源的较大浪费。为此,在2011年6月蜀河电厂组织的《蜀河水电站2011年泄洪建筑物试运行方式》(西北院编写)研讨会上,蜀河电厂与会人员提出:蜀河水电站洪水频发,超5000m3/s洪水为常态洪水,当入库流量小于8000m3/s时五孔大流量的泄洪闸完全能够满足泄洪要求,建议将机组全停、厂表溢流条件更改为入库洪水达到8000m3/s,水头小于10.5m。后经西北院模型试验,认为可行。
4 2011年水库试运行方式
11月到次年4月:控制库水位在217.30m运行。
5月~10月:采用分界流量控制坝前运行水位。当入库流量小于或等于3000m3/s时,电站运行水位为215m~217.3m之间运行,并且当机组发电流量大于或等于1560m3/s时,开启排沙孔;当入库流量在3000m3/s~5000m3/s之间,电站降低库水位至排沙水位212.0m,电站低水位运行发电;当入库流量大于或等于5000m3/s~8000m3/s期间,厂房表孔不过流,开启右岸河床泄洪闸进行敞泄,降低库水位拉沙,尽量泄空水库;入库流量大于8000m3/s时(或上下游水头差小于10.5m),机组不发电;当入库流量大于或等于8000m3/s~16900m3/s期间,逐渐开启厂房表孔,尽量降低库水位泄洪、拉沙,继续泄空水库;当入库流量在大于或等于5年一遇洪水流量16900m3/s时,开启右副坝表孔和安装间左孔,并且所有泄洪建筑物孔口全部开启敞泄。
由以上两种运行方式比较可以看出,根据2011年的水库试运行方式,当入库流量介于5000m3/s~8000m3/s之间时,机组仍可以低水位发电,这部分水量所发的电量就是水库运行方式改变后所增发的电量。
5 2011年蜀河水库降雨及来水情况
2011年蜀河水库流域降雨有明显的季节性和地域差异性,雨水时空分布不均。春汛降雨较少,多集中在3月下旬;4月份降雨明显偏少;5月份降雨较多且发生几次局地性大雨,降雨主要集中在 6、7、8、9月,以全流域中到大雨,局地大到暴雨为主,其中9月份降雨历时长、强度大,秋淋时段表现突出、维持时间较长;10月份降雨强度较小,但是持续时间相对较长。在降雨区域整体分布上,汉江洋县以下多于汉江洋县以上、汉江北岸多于汉江南岸,石泉~安康区间以及安康~蜀河区间降雨较多。全年石泉水库以上流域平均降雨量1224mm,石泉~安康区间平均降雨量1379mm,安康~蜀河区间平均降雨量1289mm;坝址蜀河降雨总量927.2mm(目前蜀河电站坝址未建设雨量站,采用蜀河水文站统计降雨量,日最大降雨量为89.7mm,发生在5月9日)。
2011年蜀河水库共发生洪水5场次,大、中、小三种类型洪水均有发生,其中最大一场洪水(9.19)洪峰流量 17793m3/s,入库洪水总量85.35亿m3;最小一场洪水(6.23)洪峰流量2264m3/s,入库洪水总量7.466亿m3。2011年蜀河水库入库总水量324.7亿m3,是多年平均年径流量(231亿m3)的140.56%,属于丰水年份;平均入库流量1028m3/s,是多年平均入库流量(732m3/s)的140.44%;汛期5月~10月入库水量261.6亿m3,占全年入库水量的80.6%;主汛期(7月~9月)入库水量199.8亿m3,占全年入库水量的61.5%。月最大入库水量102.9亿m3,发生在9月,占全年入库水量的31.7%;日最大入库水量13.20亿m3,发生在9月19日;瞬时最大入库流量为17793m3/s,发生在9月19日01时;瞬时最大出库流量为17760m3/s,发生在9月19日01时。2011年的4场洪水中,其中3场洪水的洪峰流量都超过了5000m3/s。
6 增发电量统计及分析
蜀河水库2011年共发生5场洪水,其中3场洪水洪峰流量均超过了5000 m3/s。2011年7月7日洪水,当入库流量大于5000 m3/s机组共运行了12小时,增发电量约为20.9万kW·h。2011年8月2日洪水,当入库流量大于5000 m3/s机组共运行了35小时,增发电量约为264.7万kW·h。2011年9月19日洪水,当入库流量大于5000 m3/s机组共运行了37小时,增发电量约为165.8万kW·h。2011年入库流量超过5000 m3/s的3场洪水共增发电量约451.4万kW·h。2011年由于蜀河水库水位未蓄至正常蓄水位217.3m、机组开机过程不流畅导致机组延迟开机等各方面原因,造成蜀河水库水量利用率低,该原因也造成了入库流量大于5000 m3/s时所增发电量有所减少,如果克服了以上困难,入库流量大于5000m3/s时所增发电量将会大幅提高。按照上网电价0.303元/kW·h计算,2011年3场洪水所创造的效益约为136.774万元。
7 结语
蜀河水电站是当前我国在枢纽布置、结构形式、运行方式等方面最为复杂的建筑物。尤其是在水库运行方面,前无经验可循,必须在实践中不断摸索、分析、完善,进一步优化水库运行方式。2011年只是将机组停机、厂表溢流的条件由入库流量5000m3/s更改为8000m3/s,就取得了如此可观的经济效益,况且此效益将伴随蜀河水电站终生存在;同时降低了开启厂表的频次,有利于厂房安全和度汛安全;大大减少了机组启停次数,降低了机组运行风险;当入库洪水小于8000m3/s,只操作五孔泄洪闸门,使得洪水调度相对简单,有利于安全度汛。蜀河水电站在增发电量方面,仍有很大的潜力可挖,希望在蜀河电厂技术人员今后的运行中不断的探索、研究。陕西水利